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在选择天然气脱碳方法时主要考虑以下几方面因素:天然气处理量、压力、温度;天然气中CO2组分的含量;重烃在气体中的数量;管输、下游加工工艺要求,以及销售合同、环保等强制性要求;是否需要选择性地脱除其他组分。脱硫厂送来的酸气,H2S含量一般不低于15%,有时高达90%,因此通常采用部分燃烧法或分流法回收。处理硫磺回收尾气的方法很多,斯科特装置是用加氢还原和二异丙醇胺脱硫的方法处理尾气,经硫磺回收后得到的尾气,其温度一般为120~130℃,压力为0.3 MPa。 相似文献
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国家新的环保标准“GB16297—1996”相当严格,四川地区许多净化厂不能达标,本文对四川地区的天然气净化厂技术作了简述,并对国外硫磺回收和尾气处理技术的新发展作了简介。 相似文献
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为应对环保标准不断升级,硫磺回收尾气处理技术不断进步。在分析了硫磺回收装置尾气达标的技术难点的基础上,介绍了LS-DeGAS、烟气碱洗技术、氨法尾气脱硫技术、有机胺脱SO2尾气处理(Cansolv SO2洗涤)技术、超优Claus+烟气碱洗技术等几种典型技术的优缺点及适应性,并针对企业现状及环境约束,在统筹考虑装置投资、运行费用和排放指标的基础上,提出硫磺回收尾气处理技术选择建议。 相似文献
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王荫丹 《石油与天然气化工》1999,28(3)
四川石油管理局天然气脱硫与硫磺回收技术研讨会,经过3个多月的筹备,于1999年6月22日~24日在泸州召开。这次会议由四川石油管理局开发处主办,天然气研究院参与筹备工作。参加这次研讨会的正式代表67人,大都是技术管理、科研、设计、生产部门的技术骨干,其中有教授级高工7人、高工26人。他们分别来自局机关、四川石油设计院、天然气研究院、川东天然气净化总厂、川西北净化厂、川中油气公司、川西南矿区、川南矿区等单位,《石油与天然气化工》编辑部也派代表参加了会议。这是近年来四川石油管理局规模最大的一次天然气… 相似文献
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国外硫磺回收和尾气处理技术进展综述 总被引:7,自引:0,他引:7
较为全面地回顾了 80年代以来国外硫磺回收和尾气处理技术发展情况 ,介绍了国外最新开发的几项改善克劳斯装置效能、提高硫回收率的新工艺 ,并结合国内现状和需要 ,进行了扼要评述 ,对影响我国硫回收技术发展存在的问题 ,提出了对策措施。 相似文献
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还原吸收法硫磺回收尾气处理技术进展 总被引:5,自引:0,他引:5
随着环境保护意识的不断增强,要求硫磺回收装置的总硫收率不断提高,因而单纯的克荣斯硫回收甚至在加上尾气处理装置可能仍不能达标,推动着尾气处理技术不断发展。本文对还原吸收法硫磺回收尾气处理技术进行了较系统的介绍,并指出了发展我国硫磺回收尾气处理技术的必要性。 相似文献
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由中美上海环球联碳分子筛有限公司(UOP)和四川石油管理局设计院共同主办的中美天然气净化及处理技术交流会于1992年4月26~29日在成都召开。美国、日本等UOP公司的16名专家以及来自中国石油天然气总公司、中国石化总公司、中国海洋石油总公司、中国化学工业部、中国航空航天部、中国机电工业部及石油天然气总公司所属各大油田、厂、矿、院、所等40多个单位的80余名专家和工程技术人员参加了会议。中国石油天然气总公司规划设计总院总工程师 相似文献
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张金河 《石油与天然气化工》2017,46(5):25-29
针对现有硫磺回收装置尾气中SO_2达标排放存在的困难,塔河炼化公司采用中国石油西南油气田公司天然气研究院综合减排新型脱硫技术,更换有机硫水解能力更强的催化剂和H_2S脱除效率更高的脱硫溶剂,再辅以局部工艺参数的调整,实现了公司尾气达标的目标,即排放尾气中SO_2质量浓度100mg/m~3。采用该技术可大大减少装置投资,简化操作。通过对该技术的工业应用,证实了其可靠性,可为今后同类型装置的尾气达标排放提供参考。 相似文献
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对比分析了对国际知名机构加拿大硫磺回收研究所、法国罗纳-普朗克公司,以及国内中石油天然气研究院和齐鲁石化研究院所采用的硫磺回收及尾气处理催化剂评价方法,对我国的硫磺回收及尾气处理催化剂评价方法提出了8项建议:规范评价方法;建立微型反应装置;增加工业操作条件下的原颗粒评价功能;增加惰性材料稀释催化剂装填;简化惰性气体;工业装置挂侧线包;积累工业样品数据;建立权威的评价实验室. 相似文献
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本文从两方面扼要评述了近年来克劳斯硫磺回收工艺技术出现的很多新进展.一是改进回收工艺本身以提高硫收率或装置效率,包括应用新型催化剂、贫酸制硫技术、氧基硫磺回收工艺等;二是发展尾气处理技术,主要包括低温克劳斯反应和转化-吸收反应两大类. 相似文献
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中石化洛阳工程有限公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司研究院(齐鲁分公司研究院)合作开发了LQSR(LPECQILU SULFUR RECOVERY)节能型硫磺回收尾气处理技术,在中国石油化工股份有限公司九江分公司(九江分公司)两套70 kt/a硫磺回收装置上工业应用,结果表明,装置各项参数运行正常,总硫回收率在99.95%以上,未引入煤化工酸性气时,烟气SO2排放浓度在200 mg/m~3左右;煤化工酸性气引入后,烟气SO_2排放浓度在300 mg/m~3左右,两种情况下,装置烟气SO_2排放浓度均满足小于400 mg/m~3的设计指标,同时达到GB 31570—2015《石油炼制工业污染物排放标准》规定的一般地区烟气SO_2排放浓度小于400 mg/m~3的新标准。后期九江分公司采用齐鲁分公司研究院开发的"LS-De GAS降低硫磺装置烟气SO_2排放成套技术",装置烟气SO_2排放浓度在30~80 mg/m~3波动,远低于中石化制定的小于200 mg/m~3的指标要求。 相似文献