首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
通过材料拉伸试验测定了1052CTP铝板基试样在室温状态及不同退火温度条件下的抗拉强度、屈服强度和伸长率等力学性能,分析了试样力学性能与退火温度、保温时间之间的关系,并进行了试样耐软化性能测试。结果表明:1052CTP铝板基试样的力学性能具有各向异性,强度性能沿轧制(RD)方向为最优,塑性性能沿45°方向最优;再结晶开始温度约300℃,再结晶完成温度约380℃;建议烤版温度设置在290℃。  相似文献   

2.
利用XRD、SEM、TEM和力学试验机等手段分析不同冷却速率的TC16钛合金试样的相组成、显微组织和力学性能,并分析冷却速率对TC16钛合金显微组织和力学性能的影响。结果表明:TC16钛合金经800℃保温处理后,水淬和空冷试样均由α相、α″马氏体、ω相和β相组成,炉冷试样仅由α相和?相组成;水淬和空冷试样中的初生α相体积分数和晶粒尺寸都相近,均比炉冷试样的小。水淬和空冷试样的单向拉伸曲线上,出现双屈服现象;随着冷却速率的降低,TC16钛合金的屈服强度提高;水淬和空冷试样的抗拉强度相近,高于炉冷试样的;3种冷却速度试样的伸长率和断面收缩率相近,都具有优异的室温塑性。  相似文献   

3.
TC16钛合金在780、800、850、900℃下固溶热处理30 min,分别以水淬、空冷、炉冷方式进行冷却,再分别在520、560和600℃保温2、4、8、16 h空冷进行时效处理,利用OM和室温拉伸性能测试等方法,研究了不同热处理工艺对TC16钛合金棒材组织和性能的影响。结果表明,固溶温度对TC16钛合金塑性影响不大,相同的固溶时效处理制度下,随时效时间增加和温度的提高,合金强度和塑性都增加。TC16钛合金较合理的固溶时效处理工艺为:(780±20)℃固溶处理,保温2 h,炉冷至550℃以下后空冷,后在560℃下时效8 h,空冷,如此能获得要求的室温拉伸性能及良好的综合性能。  相似文献   

4.
对Ti-22Al-24Nb-0.5Mo合金(摩尔分数,%)进行固溶后,分别以炉冷、空冷、油淬和水淬4种不同的冷却速率冷却到室温,再进行相同的时效处理,采用扫描电子显微镜(SEM)观察,发现空冷、油冷和水淬得到的显微组织为在B2/β相基体上析出弥散分布的α_2相(等轴的和针状的)和细小的O相板条构成的双态组织,且发现随冷速增快,在冷却过程中析出的α_2相减少,保留BCC相增加;炉冷时得到无序的β相,油冷时得到有序的B2相;4种冷却速率中,只有炉冷的过程中有O相析出;对不同冷却速率的试样进行性能测试,发现随冷速的增大,650℃的抗拉强度逐渐增大,室温的强度和塑性也有上升的趋势。  相似文献   

5.
主要研究了热轧和冷轧后Zr705合金在200~850℃温度范围内的退火行为.与冷轧后Zr705相比,热轧Zr705试样在较高的温度获得峰值硬度,且峰值硬度值较低.通过微观组织观察发现,热轧后Zr705试样中的β相向ω相的转变速率低于冷轧Zr705试样.经500℃退火后冷轧和热轧试样中均可观察到部分再结晶晶粒,但在热轧Zr705试样中的再结晶晶粒更多.热轧和冷轧Zr705试样在700℃保温1h后均再结晶完全.  相似文献   

6.
《锻压技术》2021,46(8):211-216
选择厚度为4.2 mm的3Cr13不锈钢热轧板作为基材,对固溶处理试样依次进行了冷轧,冷轧压下量分别为60%与80%,使其厚度减小为1.61与1.22 mm,并升温至900~1050℃完成退火。测试了其显微组织结构与力学特性。研究结果表明:在固溶试样中形成了大量再结晶晶粒,大部分呈现等轴状形态,经冷轧后,等轴状形态的铁素体晶粒沿轧向伸长。逐渐增大冷轧压下量后,生成了更多细长晶粒。在冷轧组织内析出了少量黑色与浅白色组织,黑色颗粒成分为TiN,浅白色颗粒主要由Nb(C,N)构成。试样经过冷轧处理后获得了更大的拉伸强度与屈服强度,压下量为80%的试样拉伸强度为981 MPa、屈服强度为929 MPa、伸长率未超过1.2%、硬度为362.8 HV。逐渐增加退火时间后,冷轧试样中形成了更高比例的σ相,以900℃对80%冷轧试样进行退火时达到了最大增幅。以900℃退火更易促进σ相的形核与长大过程。  相似文献   

7.
主要研究了热轧和冷轧后Zr705合金在200~850℃温度范围内的退火行为。与冷轧后Zr705相比,热轧Zr705试样在较高的温度获得峰值硬度,且峰值硬度值较低。通过微观组织观察发现,热轧后Zr705试样中的β相向ω相的转变速率低于冷轧Zr705试样。经500℃退火后冷轧和热轧试样中均可观察到部分再结晶晶粒,但在热轧Zr705试样中的再结晶晶粒更多。热轧和冷轧Zr705试样在700℃保温1h后均再结晶完全。  相似文献   

8.
研究了用累积复合轧制技术制备的8层不锈钢复合材料,经(200~900)℃×(0.5~2)h热处理后,微观组织以及力学性能的变化。结果表明:在保温时间不变的条件下,随热处理温度升高,微观组织逐步经历了回复→再结晶→晶粒长大的过程,抗拉强度和硬度下降,塑性提高,600℃以上温度变化较为显著;在温度不变的条件下,随保温时间的延长,组织和力学性能变化不是很明显。试样弯曲90°试验未见明显分层和撕裂迹象,且拉伸试样均为韧性断裂。采用600℃×1 h的热处理制度,材料的综合力学性能较佳。  相似文献   

9.
研究了CoCrNi中熵合金分别经低温(-196℃)和室温(25℃)冷轧及分别700℃和800℃退火后的显微组织和力学性能。结果表明,合金经低温冷轧+700℃退火后具有优良的强度-韧性匹配,抗拉强度为1023 MPa,总延伸率为34%,相比于室温冷轧+700℃退火、低温冷轧+800℃退火和室温冷轧+800℃退火,其抗拉强度分别提高了16%、13%、37%,主要是由于试样内发生回复与再结晶产生退火孪晶,细化晶粒,减小位错密度,阻碍位错的移动,提高合金强度。  相似文献   

10.
对尺寸为?15 mm×20 mm的40Cr钢试样分别进行了840℃保温40 min炉冷退火、840℃保温50 min水淬和油淬以及淬火后540℃回火40 min空冷。检测了交货态棒材和热处理后试样的显微组织和硬度。采用JMatPro软件对40Cr钢的奥氏体化、马氏体转变和CCT曲线及淬火和回火过程进行了模拟。结果表明:交货态40Cr钢棒材的表面硬度为61 HRA;840℃退火后试样的硬度为49 HRA,组织为铁素体和珠光体;840℃水淬后试样的硬度为73 HRA,油淬后为71 HRA,组织均为板条马氏体;水淬和油淬随后540℃回火后试样的硬度均为66 HRA,组织主要为回火索氏体。  相似文献   

11.
冷轧锆合金管材在外热式真空炉中按照不同装料量及退火制度进行退火处理,对管材试样退火后的晶粒度、高温拉伸性能、室温收缩系数进行了测试。结果表明:530℃保温3.5 h及70%荷载装炉量为管材最佳退火方式。  相似文献   

12.
利用EBSD技术研究了样品取向对AZ31镁合金静态再结晶行为的影响.采用了沿板材法向切取的试样(0°试样)和沿板材横向切取的试样(90°试样)2种取向的样品,在150℃进行15%单轴压缩变形,然后在275℃保温不同时间进行退火实验.结果表明,0°试样15%单轴压缩变形内的变形机制以滑移为主;90°试样15%单轴压缩变形内的变形机制先以拉伸孪生为主,然后以滑移为主;由于变形机制的差异,相同压缩应变下90°试样比0°试样形变储存能要小.与0°试样相比,90°试样相同退火参数下静态再结晶开始及结束时间都被推迟.随着再结晶过程的进行,90°试样和0°试样2°—4°小角晶界含量均降低,均在30°取向差角处产生峰值;绝大多数再结晶晶粒优先在原始晶界处形核,少数再结晶晶粒在拉伸孪晶内部形核.  相似文献   

13.
采用“热轧+冷轧+退火”法制备Zr-4合金复合板。利用EBSD分析再结晶度和晶粒尺寸,通过弯曲试验和疖状腐蚀试验检测复合板性能。结果表明: 再结晶度和晶粒尺寸随着退火温度的升高而增加;当冷轧变形量为7%时,Zr-4合金复合板经550 ℃保温1 h退火后,其耐疖状腐蚀性能最优且弯曲性能满足要求,确定的最佳退火工艺制度为550 ℃保温1 h。  相似文献   

14.
含Zr多晶Ni3Al合金在不同热处理温度下的组织与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了冷轧多晶Ni3Al-(0.2%,0.6%,1.0%,1.5%)Zr(原子分数)合金在不同热处理温度(800-1100℃)下的显微组织和力学性能,结果表明,适当的热处理温度,可使无硼Ni3Al-Zr多晶合金获得优良的室温拉伸强度和塑性,随着热处理温度的升高,不同Zr含量Ni3Al合金的再结晶体积分数增加,再结晶晶粒尺寸增大,室温拉伸强度下降.随着合金中Zr含量的增加,再结晶温度降低,再结晶晶粒尺寸减小.不同Zr含量Ni3Al合金的拉伸塑性明显依赖于热处理温度,对于低Zr(0.2%)合金,在1000℃热处理后,拉伸塑性最佳;对于中Zr(0.6%)合金,在850℃热处理后,拉伸塑性达到最大值;对于高Zr(≥1.0%)合金,拉伸塑性峰值出现在900℃热处理下,当热处理温度超过900℃,拉伸塑性显著降低。  相似文献   

15.
了成分相同而晶粒大小不同的Fe3Al轧制板材的拉伸和蠕变性能,表明了晶粒尺寸对不同Fe3Al基板材拉伸和蠕变性能的复杂影响。室温下随晶粒的减小强度的延性均增加。经过再结晶处理的试样,油淬后显微组织的改善导致室温拉伸性能的提高。然而未经过再结晶处理试样的延展性提高则是由于横截面上晶界数目减少的结果。较厚的试样由于晶粒较粗大,所以在600℃下其拉伸强度和蠕变抗力比细晶都要高。  相似文献   

16.
冷轧6.5%Si-Fe合金的显微组织与磁性将热轧的6.5%Si-Fe合金,冷轧成0.35mm厚,剪切后卷成φ25×15mm圆环试样。样经1200℃×1h退火,然后炉冷到室温,目的为再结晶和晶粒生长。随后试样采用两种制度处理:(A)样品直接加热至400...  相似文献   

17.
研究冷变形、不同冷却速率的固溶处理以及时效处理对TC21钛合金(6.5Al-3Mo-1.9Nb-2.2Sn-2.2Zr-1.5Cr)显微组织、硬度和磨损性能的影响。对退火后试样进行15%(高度降低)的室温冷变形处理;然后,将样品在920°C下进行15min固溶处理,再分别进行不同冷却速率的水淬(WQ)、空冷(AC)和炉冷(FC)至室温;最后,将样品在590°C下时效4 h。结果发现,对于经固溶处理、空冷和时效处理后的样品,其残余β相中有二次α片状晶体析出。WQ和时效处理样品的硬度最高,为HV 470,这是由于存在大量残余β相(69%),而FC样品的硬度最低,为HV328。固溶处理后再时效处理可显著提高试样的耐磨性能,经水淬和时效处理后试样的耐磨性能可达到退火试样的122%。  相似文献   

18.
对商业轧制CP2钛板进行50%冷轧后再于650℃进行不同时间退火,随后室温下进行单轴拉伸实验,研究了退火处理对钛板组织和性能的影响。结果表明,冷轧后650℃下退火,组织得到细化,性能得到改善。与原始板材相比,冷轧未退火材料强度提高而塑性急剧下降;而对于冷轧后退火材料,强度稍微降低而塑性得到明显改善。随退火时间的延长,晶粒长大明显。  相似文献   

19.
对5182铝合金冷轧板进行了不同温度的退火处理试验,采用显微组织观察、拉伸试验、杯突试验等研究了不同温度退火处理对5182铝合金冷轧板组织和性能的影响。结果表明:300℃退火保温2 h的5182冷轧态铝合金开始发生再结晶。合金经330℃退火保温2 h后,组织中冷轧态纤维组织完全消失,均匀再结晶组织形成,材料已完全再结晶。在240~390℃退火,随着退火温度的升高,合金的抗拉强度先降低,之后基本保持不变,铝合金杯突值与应变硬化指数先升高之后基本保持不变。330℃退火保温2 h的5182铝合金应变硬化指数达到最大值,为0.41。  相似文献   

20.
以工业生产的E355汽车结构用热轧钢板为试验材料开展退火试验,分析不同试验条件下E355汽车结构用热轧钢的显微组织和力学性能。结果表明:在试验条件下,随着冷却速度的升高,试样的组织细化,屈服强度、抗拉强度升高,低温冲击吸收能量降低;随着保温温度由880℃升高至920℃,奥氏体晶粒度降低,空冷和400℃炉冷试验钢的铁素体组织略微粗化,炉冷试样铁素体组织明显粗化;随着保温时间增加,试样的力学性能变化不明显,低温冲击吸收能量降低。E355钢最佳退火工艺为:880、900℃保温20 min后空冷。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号