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相似文献
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1.
由于闭路粉磨系统比开路粉磨系统具有产量高、电耗低、产品细度易于调节等优点。因而水泥厂的粉磨系统中,闭路粉磨被越来越多厂家所采用。但是,由于闭路粉磨的磨尾出料量大,若循环提升机的输送量小就会严重地影响着磨机的台时产量和生产的正常进行。 1.概况 某厂于1994年一季度新建成一条年产8.8万吨普通硅酸盐水泥生产线。生料磨机系φ2.2×6.5m配φ3.m离心式选粉机的闭路磨,磨机产量的设计能力为16t/h。磨尾提升机系HL400深斗型,设计输送能力为  相似文献   

2.
Φ4m离心式选粉机存在的问题及对策   总被引:3,自引:0,他引:3  
1工艺设计方面的问题1.1工艺系统选型不尽合理以Φ2.2m×6.5m磨机组成的粉磨系统为例,通常该系统选用Φ4m离心式选粉机,磨尾提升机多为HL400型斗式提升机,配套回粉螺旋输送机为Φ400型,磨尾除尘器选用风量大多在8000~10000m3/h之间。这种工艺选型设计在过去磨机产量较低(一般水泥磨12t/h、生料磨16t/h)时是适应的,而现在通过不断的改进,磨机产量普遍提高了,其相应的配套设备选型规格就小了,导致系统不配套。给系统设备改进也带来了较大问题。1.2喂料设置不当在现今水泥生产中,粉煤灰的添…  相似文献   

3.
我厂1992年扩建竣工10万吨/年水泥的机立窑生产线,其φ2.2 7m生料磨采用闭路粉磨工艺。选粉机选用XLS40型高效螺桨离心式,出磨提升机选用TH400sh型斗式,设计输送量为94m~3/h(我厂出磨生料比重为1t/m~3,即设计输送能力为94t/h),设备选型完全符合工艺要求。在试产时,生料磨实际台时产量仅为17t/h,但提升机已出现堵料、底壳向外喷灰的现象,严重影响了生产。  相似文献   

4.
覃章全 《水泥》1990,(12):41-43
一、离心式选粉机平盘式撒料盘改为简易螺旋桨式撒料盘传统离心式选粉机配套的撒料盘,是用普通钢板制造的圆型平盘式撒料盘。这种型式的撒料盘由于不能很好地将物料均匀撒开,选粉机内循环风量偏小,致使该型式选粉机选粉效率极低。为提高粉磨系统小时产量,我厂在φ2.2×5.5米带φ3米离心式选粉机提升循环一级闭路水泥粉磨系统中,将选粉机平盘撒料盘改造为螺旋浆式新型撒料盘,选粉机主轴回转速度增加10%,提高到281转/分。只用几百元投资,实现提高该粉磨系统小时产量0.8~1.5吨的良好效果,选粉效率由原26~33%提高到40%左右。改造过程中只需拆除原用平盘撒料盘后,在底  相似文献   

5.
苑金生 《水泥》1990,(4):17-17
白水泥粉磨细度直接影响着白水泥的质量、产量和成本。因此,应根据工厂的具体条件,把白水泥细度指标控制适当。保定地区白水泥厂在实际生产过程中,对白水泥粉磨细度控制指标的确定进行了探索。优选出适合本厂生产条件的白水泥细度控制指标。介绍如下: 一、生产条件 1.白水泥粉磨系统概况水泥熟料、混合材和缓凝剂配比后,在装有卵石球、花岗岩衬板的φ1.8×7米球磨机一级圈流粉磨系统中进行粉磨。出磨水泥经斗式提升机入φ3.0米离心式选粉机使粗细粉分开。为了增加产量,磨  相似文献   

6.
1水泥粉磨系统及其存在问题介绍 中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d生产线水泥粉磨采用了"辊压机+V型选粉机+O-Sepa高效动态选粉机"的联合粉磨系统.来自调配站的混合料和辊压后的料饼经提升机、胶带输送机输送至V型选粉机进行粗选;粗粉由V型选粉机下部出口排出,经辊压机喂料仓回辊压机继续挤压、研磨而形成料饼;出V型选粉机的含尘气体经旋风筒、收尘器收尘后由风机排入大气,收集的粉尘入水泥磨继续粉磨(V型选粉机的选粉用风由辊压机系统的循环风机提供);出磨物料经O-Sepa高效选粉机进行选粉,选下的粗粉经输送斜槽送回磨头再次粉磨,细粉随气体进入高效袋式收尘器,收下的水泥成品经斜槽、入库提升机送进水泥库(具体流程见图1).其中磨头斗提为NSEA700×45500型,提升物料为混合料.该斗提的技术性能参数如下:提升高度45.50 m,链速63.8 m/min,提升量1 000 t/h(物料质量密度为1.45t/m3).  相似文献   

7.
李中锋  申文军 《水泥》2014,(1):24-25
<正>1出现的问题我公司2 500t/d生产线生料粉磨采用Φ4.6m×(10+3.5)m烘干中卸磨及ZX3000组合式选粉机。自2013年7月初以来,经常出现磨机细磨仓磨音沉闷、选粉机电流大幅波动、磨机粗磨仓回粉斜槽物料偏少、出磨温度降低等异常现象。7月18日8时许,出磨斗式提升机和选粉机电流同时下降,约20多分钟后,选粉机电流突然出现大范围波动,最高幅值达370A左右,造成设备跳停。  相似文献   

8.
张旭 《水泥》2022,(10):38-42
本文针对Φ3.8m×13m水泥半终粉磨系统,在运行过程中存在的入辊压机物料细粉料含量太高、喂料小仓内物料离析、辊压机运行电流低、V型选粉机和高效选粉机选粉风量不足、水泥磨出磨物料比表面积低等问题,通过采取在双驱提升机入V型选粉机前新增一套筛分装置、喂料小仓进行扩容改造、更换双曲线喂料装置、V型选粉机和高效选粉机增加补风阀、新增水泥磨喂料溜槽、更换新型防堵隔仓板和出磨篦板等一系列技改措施后,水泥磨台时产量由160t/h提高到200t/h,水泥粉磨单耗由38kWh/t降低至29kWh/t,节能降耗效果显著。  相似文献   

9.
张旭 《水泥》2012,(10):38
本文针对Φ3.8 m×13 m水泥半终粉磨系统,在运行过程中存在的入辊压机物料细粉料含量太高、喂料小仓内物料离析、辊压机运行电流低、V型选粉机和高效选粉机选粉风量不足、水泥磨出磨物料比表面积低等问题,通过采取在双驱提升机入V型选粉机前新增一套筛分装置、喂料小仓进行扩容改造、更换双曲线喂料装置、V型选粉机和高效选粉机增加补风阀、新增水泥磨喂料溜槽、更换新型防堵隔仓板和出磨篦板等一系列技改措施后,水泥磨台时产量由160 t/h提高到200 t/h,水泥粉磨单耗由38 kWh/t降低至29 kWh/t,节能降耗效果显著。  相似文献   

10.
我厂于2002年1月开始利用原有的机器设备生产粉煤灰水泥,但用水泥企业常用的HL型斗式提升机输送粉煤灰,却出现了问题。粉煤灰在提升机内循环,“返料”现象严重,HL400(深斗)提升机每小时输送能力只有1.8吨,输送能力严重不足。因此原来使用的两台HL型400斗式提升机都需要改造。  相似文献   

11.
为了提高系统产能,鲁碧公司对其两条矿渣粉磨生产线((φ)3m×11m球磨机带DST组合式选粉机组成的闭路粉磨与(φ)2.6m×11m球磨机带高细内选粉机开路粉磨)实施了串联改造.串联后两台磨总产量由34.5t/h提高到38t/h左右,出厂成品比表面积多数保持在400m2/kg以上,而且产品综合电耗下降明显,改造效果显著.  相似文献   

12.
我厂5号水泥磨系φ3×9m球磨机,配套φ5m离心式选粉机组成的一级闭路粉磨系统。为了提高产量,稳定质量,降低电耗,近年来,我厂对该系统进行了两项改造,取得了一定的效果。其情况如下: 1.系统简介 我厂φ3×9m水泥磨系中心传动、中心卸料的三仓圈流磨,转速17.6转/分,相当临界转速的70.93%;主电机功率1000kW,配用φ5m离心式选粉机。选粉机原系圆盘撒料盘,盘径1.61m,选粉机立轴转速192转/分,大中风叶可装12片,小风叶可装36片,  相似文献   

13.
我厂φ2.2×6.5m水泥磨、φ3.5m离心式选粉机组成的圈流水泥粉磨系统中,原回磨粗粉输送设备为LS400X15000mm螺运机,功率5skw,于1994年7月投入运行。由于回磨粗粉颗粒较粗(约0.O8mm方孔筛筛余55%左右),料流流动性很差,输送阻力大,加之螺运机选型偏小,机内输送料层  相似文献   

14.
林峰 《水泥》2015,(10):35
<正>1原预粉磨系统工艺流程我厂水泥粉磨系统由辊压机(CLF140-65)、V型选粉机和Φ3.6m×12m球磨机组成,辊前、辊后共用一台斗式提升机(NSE400)。稳流称重仓物料入辊压机采用的是手动调节斜插板的单向进料装置。其工艺流程见图1。  相似文献   

15.
敬林  张继斌 《水泥》2002,(5):57-57
我公司水泥粉磨采用Φ2.2m×6.5m球磨机配Φ3.5m离心式选粉机,产量一般在12~14t/h,筛余4%~6%,选粉效率在60%以下。2001年3月,我公司对用于水泥磨的Φ3.5m离心式选粉机进行改造。改造方案是采取以原Φ3.5m离心式选粉机为母体,根据新型无级变速笼式选粉原理进行改造的方案。原选粉机结构见图1,需拆除的部件有大风叶、小风叶、回风叶、撒料盘、挡风板组件、减速器、电动机和上筒体。图1Φ3.5m离心式选粉内部结构需保留部件有:下锥体、立轴、立轴套筒、过桥、下料锥斗和回料锥体;增加的部件有:…  相似文献   

16.
1概述我厂老线水泥粉磨采用两台¢3.5m离心式选粉机与两台¢2.2m×¢2.5m磨机组成的闭路粉磨系统。长期以来,该粉磨系统磨制的水泥细度一直偏粗,且波动大;选粉机细度调节不灵敏,选粉效率低,磨机产量难以提高,甚至常常出现挡风板关到一定程度后,再关小时,水泥细度反而出现变粗的不良现象。为此,岗位操作工为保细度合格,普遍通过加大或减小磨机喂料量来控制出磨细度,导致磨内工况极度不稳,时炮时空,细度波动大,磨机产量低。经过长时间观察和认真分析,认为该离心式选粉机之所以出现上述不良现象,主要是因为:(1)选粉机撒…  相似文献   

17.
1存在问题 我公司水泥磨系统中使用的提升设备是TH630斗式提升机,配用电动机型号为Y180L-4 22kW,提升链速为1.4m/s。因提升机链速高,造成岗位工平时检查链条、斗钩及料斗时十分困难,且检修点动时链条及料斗不能准确定位,需人工盘车,费时费力,十分麻烦。针对这一情况,我们想到该磨系统中的φ3m旋风式选粉机已由原来的滑差电动机调速改为德国西门子公司生产的MD3000/3 30kW变频器拖动Y200L-4 30kW鼠笼式电动机调速,改造后使用效果十分理想。我们设想:能否通过对选粉机和提升机2台电机控制回路进行简单改造以实现检修提升机时将选粉机的变频器切入提升机电机控制回路,达到提升机链速可调目的。  相似文献   

18.
我厂有φ3×14米水泥磨5台,每台水泥磨安装有φ5米普通离心式选粉机2台。由于选粉机的机械撒料盘为平板状结构,分散性能较差,导致选粉机选粉效率较低,影响了整个粉磨系统总的技术经济性能的发挥,使磨机台时产量长期徘徊在35~38吨。为了提高选粉效率和磨机台时产量及粉磨系统其它技术经济指标或性能,我们在3号水泥磨检修时对该磨机选粉机的撒料盘进  相似文献   

19.
我公司3台Φ2.2×7m生料磨,利用选粉浓度理论,对该粉磨系统进行了以下技术改进,使产量从28t/h提高到30.5t/h。主要改进:(1)增加研磨体装载量1.5t,并采用了六级配球;(2)将Φ4m离心式选粉机的8块长度为300的小风叶改成4块长400的小风叶;(3)在磨尾排气管与袋式除尘器之间增设一台离心式引风机,以增加磨内通风量;(4)增加磨尾提升机的料斗数量,借以提高运送能力。提高磨机产量的几项改进@李涛$山东苍山县泉山水泥有限公司 @王春雪$山东苍山县泉山水泥有限公司  相似文献   

20.
我公司3台Φ2.2×7m生料磨,利用选粉浓度理论,对该粉磨系统进行了以下技术改进,使产量从28t/h提高到30.5t/h。主要改进:(1)增加研磨体装载量1.5t,并采用了六级配球;(2)将Φ4m离心式选粉机的8块长度为300的小风叶改成4块长400的小风叶;(3)在磨尾排气管与袋式除尘器之间增设一台离心式引风机,以增加磨内通风量;(4)增加磨尾提升机的料斗数量,借以提高运送能力。提高磨机产量的几项改进@李涛$山东苍山县泉山水泥有限公司 @王春雷$山东苍山县泉山水泥有限公司  相似文献   

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