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相似文献
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1.
采用工艺冷却与润滑是冷轧生产的一大特点。一般而言,所使用的工艺冷润介质是乳化液,即轧制油和软水混合而成的乳状物。攀钢于1992年从墨西哥引进了薄板轧机-四机架六辊HC冷加轧机是一种新型的轧机,有较完整的乳化液系统配置。如何控制乳化液理论指标,为轧机生产提供优势、清洁、冷润性能良好、具有一定的工序防锈性能的乳化液,已成为一项重要的课题。  相似文献   

2.
刘鹏  韩志勇 《冶金设备》2012,(4):60-62,35
介绍了八辊五连轧机组乳化液吹扫的改进措施及改进后的使用情况,为八辊轧机以及其它多辊轧机减少带钢表面乳化液残留提供了有效的解决途径,改善了冷轧带钢板面质量.这些八辊轧机的改进手段同样对单机架可逆轧机有着重要的借鉴意义.  相似文献   

3.
工艺润滑在攀钢冷轧HC轧机的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
何建明 《四川冶金》2002,24(4):17-20,5
本文从乳化液的工艺要求,使用要求和系统组成、特点,清洁度控制等各方面详细阐述作者对攀钢冷轧乳化液系统的看法。  相似文献   

4.
介绍了1200轧机和1700轧机改造的必要性及改造后的装机水平,并对四辊轧机及六辊轧机在板型控制和表面质量方面进行了比较,从技术和经济角度进行了详细的对比。从投资和效益的综合比较看,六辊轧机要优于四辊轧机。  相似文献   

5.
乳化液清净技术在HC轧机上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
林高杨 《四川冶金》2003,25(5):30-31,47
工艺冷却与润滑是冷轧生产乳化液必须具备的功效,如何控制好乳化液清净性是提高冷轧产品质量的一个重要因素,对于高速大压下的HC冷连轧机组,为其提供优质清净乳化液是一个必须重视的问题。  相似文献   

6.
提高轧后带钢表面清洁度的措施   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对影响带钢表面清洁度的各种因素进行分析,提出了提高油品的润滑性能和清洁性以及优化乳化液系统等措施,生产实际应用后轧后带钢表面清洁度得以改善,带钢表面反射率由50%提高到61%.  相似文献   

7.
工艺润滑对轧后带钢清洁度的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
戴学诚 《钢铁》2000,35(5):36-39
从宝钢2030冷轧设备、工艺现状入手,重点从工艺润滑角度分析各种因素对轧后带钢清洁度的影响,总结2030冷轧在提高轧后带钢清洁度的经验和目前工艺条件下各种润滑参数的最佳控制范围及控制手段,并提出进一步提高清洁度应采取的措施。  相似文献   

8.
汤铁  赵永平  周三保 《钢铁》2000,35(3):64-67
攀钢冷轧厂六辊四机架 HC轧机投产初期使用了 1 0 8根日立辊 ,后改用邢台轧辊厂和常冶轧辊厂生产的轧辊 ,轧辊单耗由最初的 1 .5kg/t降至目前的 0 .9kg/t,生产的产品表面质量逐步提高。对 HC连轧机工作辊使用情况及国产化现状进行分析总结。  相似文献   

9.
通过断口分析和使用情况分析,找出冷轧HC轧机支承辊6次剥落失效的原因,主要是支承辊与中间辊肩部相接触的辊面承受着较大的辊间接触压力;疲劳损伤;磨削量过小;轧钢量过大,并提出相应的改进措施。  相似文献   

10.
针对酸轧生产过程中出现的带钢表面乳化液残留问题,基于5机架吹扫设备系统,建立了多工况三维流场分布数值模拟,分析可能造成带钢表面带水的原因,制定吹扫系统改进方案,采取管道优化以提升各用户点吹扫压力,优化边部吹扫喷嘴分布与个数,增加上下表面喷梁,优化分区冷却边部喷嘴补偿等措施,避免带钢表面带水情况的发生,提升了产品质量。  相似文献   

11.
齐淑娥 《四川冶金》2007,29(4):27-28,11
轧后带钢表面清洁度对普板表面及锌板镀层均有严重不良影响。分析了热轧来料、酸洗工艺、轧制工艺和乳化液对板面清洁度的影响,结合攀钢冷轧厂酸洗-轧机联合机组的现状提出了控制措施。  相似文献   

12.
概述了柳钢冷轧板带VSL机乳化液系统的设备和工艺特点。介绍乳化液系统的冲洗步骤和为提高带钢表面反射率采取的改造、维护措施。  相似文献   

13.
邹振华 《山西冶金》2015,(2):97-100
阐述了可逆轧机乳化液的类型和性质,并介绍了乳化液的性能指标以及对性能指标参数的控制。在此基础上,对轧制过程中经常出现的乳化液相关问题进行分析,并提出了解决方法。  相似文献   

14.
15.
以梅钢酸轧乳化液为研究体系,探讨了回流温度及时间对乳化液中皂化值分析测定的影响,改进后乳化液中皂化值的分析准确度RSD为0.30%,分析精密度RSD小于1%,满足酸轧生产的工艺需求。  相似文献   

16.
HC轧机辊间接触压力分析及提高轧辊寿命的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

17.
唐诗  邹木 《冶金动力》2022,(2):70-73,76
乳化液斑迹是冷轧产品在轧制工序中产生的一种表面缺陷,并且乳化液斑迹长期困扰生产线质量控制水平,如何降低轧制工序乳化液斑迹封闭率是非常必要的.以UCM轧机为例主要分析了乳化液斑迹的形成原因,并提出了具体减少乳化液斑迹产生的具体控制措施.  相似文献   

18.
HC轧机采用中间辊轴向窜动技术,使轧机的横向刚度显著增加,提高了板形控制能力。但由于中间辊轴向窜动后,在工作辊与中间辊、中间辊与支撑辊间形成接触压力峰值,导致轧辊局部磨损及带材表面质量问题。建立了HC轧机板形和断面形状计算模型,研究了支撑辊及工作辊辊型曲线对辊间接触压力分布的影响规律,在此基础上优化了1220HC轧机支撑辊及工作辊辊型曲线。理论计算及工业生产试验表明,在保证轧机板形控制能力前提下,在HC轧机支撑辊及工作辊上采用合适的辊型曲线,可将支撑辊与中间辊间的接触压力峰值降低20%以上,将工作辊与中间辊间的接触压力峰值降低10%以上,从而避免辊间接触压力峰值带来的轧辊局部磨损及相应的带钢表面质量问题。  相似文献   

19.
付志云 《武钢技术》2000,38(6):21-24
通过对断辊进行分析,查找事故发生的原因,对如何避免此类事故的再次发生,提出了对应的防范措施。  相似文献   

20.
王郑  易守安  安杰 《冶金动力》2022,(2):91-92,96
针对冷轧轧机乳化液净化及油泥处理系统设计及关键技术进行研究,设计了一种高效导流式磁过滤装置及铁含量在线监测及磁过滤器过滤闭环控制系统.针对含铁量较高的过滤物油泥使用了环保高效过滤物高温碳化处理技术,从而达到对冷轧轧机乳化液的高效、智能、环保净化.  相似文献   

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