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通过对南钢高炉生产渣样的现场统计和实验室研究,探讨了南钢高炉渣的熔化性、流动性和脱硫能力。针对南钢高炉渣实际脱硫系数较低,确定南钢高炉渣的适宜组成是(CaO/SiO_2)1.07,(MgO)10%及(Al_2O_3)10%。 相似文献
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轮法炉渣粒化装置在太钢4号高炉的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
1 轮法炉渣粒化装置的特点 太钢4号高炉(1650m~3)采用了唐山嘉恒实业有限公司生产的轮法炉渣粒化装置,工艺流程如图1所示。该装置具有如下特点:安全可靠,作业率高;结构紧凑,占地面积小; 相似文献
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济钢高炉炉渣性能的研究与应用 总被引:3,自引:1,他引:2
以济钢现场高炉渣样为基准,通过调整炉渣中二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝的质量分数,在实验室研究了三氧化二铝、氧化镁的质量分数和二元碱度对炉渣的熔化性温度和炉渣粘度的影响,从而确定现有原燃料条件下对高炉冶炼最有利的炉渣中三氧化二铝、氧化镁的质量分数和二元碱度。 相似文献
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近年来,重网高炉渣中Al2O3一直处于较高水平,成为影响炉渣流动性的一个因素。为此,我们进行实验室实验,了Al2O3对炉渣流动性的影响,以及不同Al2O3条件下渣中适宜的MgO含量,实验结果表明,Al2O3在13-16%内,炉渣工和熔化性温度变化不大,但其熔化性温度较高。Al2O3在15-17%时,渣中适宜的MgO含量为8-10%。 相似文献
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内陆8m直径炉缸高炉,为生产低硅、低硫铁水曾实施炉渣调质方案。试验包括炉缸渣SiO_2/Al_2O_3及CaO/MgO各比值的改变。为满足目前需要,试验确定了炉渣的最佳化学组成。本文试图强调这一机理:即改变高炉入炉炉料即可改变铁水的化学成分。 相似文献
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1 引言 莱钢3号(750m~3)高炉是由原来的2号(750m~3)高炉易地大修建成的。该高炉在2号高炉北侧,该处场地狭窄,使高炉工艺布置非常紧张,从而使炉渣处理工艺的选择受到了限制。若采用传统的底滤法(OCP法),因其占地面积大,莱钢现有条件不具备采用该方法;若采用INBA法,因其不能处理含铁高的熔渣,渣中含铁高时,易爆炸,设备作业率 相似文献
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Al2O3对唐钢高炉炉渣性能的影响 总被引:14,自引:1,他引:13
针对唐钢近2年提高进口矿配比后,Al2O3含量升高对炉渣流动性带来的不利影响,对唐钢高炉的炉渣性能进行了试验研究。并结合国内同行业的生产实践经验,从理论上分析了炉渣中Al2O3及MgO的适宜含量范围,着重论述了唐钢所处冀东矿区条件下降低Al2O3的主要途径及适应高Al2O3炉渣的具体措施。 相似文献
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对水钢3号高炉炉渣处理嘉恒法水渣工艺设计作了介绍和总结,同时对在调试及运行初期出现的问题也作了分析和改进。生产实践证明:该工艺安全可靠,不仅水渣质量好,而且环保条件得到很大的改善,是一项值得推广的新工艺。 相似文献
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太钢4号高炉采用了轮法炉渣粒化处理工艺,该工艺具有冲渣安全、环保、结构紧凑、投资省等特点.太钢生产实践,轮法炉渣粒化装置运行正常,冲渣率达到99.5%. 相似文献
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高炉炉渣的脱硫能力是决定生铁质量的重要因素之一。进行高炉炉渣脱硫能力的研究,不仅能使操作者掌握各种炉渣的物理化学特性,改善高炉操作,而且还有利于合理地选择与调整炉料结构,以便获得较好的综合技术经济指标。本研究以武钢5号高炉(新系统)和1~4号高炉(老系统)两种炉料结构条件下的炉渣为对象,根据高温脱硫实验结果及现场数据的统计分析,探讨了炉渣碱度及主要组成与炉渣脱硫能力的关系,其结果对 相似文献
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武钢高炉炉渣脱硫能力的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以武钢高炉两种炉料结构条件下的炉渣为对象,通过高温实验及现场数据统计分析,探讨了炉渣碱度及主要组成与炉渣脱硫能力的关系,提出了武钢现有条件下保证生铁质量的最优炉渣结构。 相似文献