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国产G121B-160型分条整经机圆框最大卷绕幅度可达1800毫米,但倒轴机构最大卷绕幅度则为1600毫米。目前国内许多色织厂、巾单厂等行业的产品渐向阔幅发展,尤其典型的是各个厂在不同程度上增加了75英寸多梭箱织机。故此,G121B-160型分条整经机就不适应这种阔幅织机了,必须用G121B-250型或其它半高速整经机来解决配套问题。鉴于这种新情况,我厂对G121B-160型分条整经机的倒轴机构进行了改进,可解决75英寸多梭箱织机的配套整经间题。具体改进方法如下: 相似文献
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介绍了GD-935型大圆框分条整经机的结构特点和工作原理。该机自动化程度高,丝条定长精确,上轴卷绕直径和牵引力较大,卷绕速度无级可调,上轴转速有两档,移丝速度有四档,是一种装置先进,性能齐全,经济实用的整经机。 相似文献
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1452型直接整经机和近年开发的新型整经机都非常重视筒子架引纱张力和穿妙方法,以求引出张力均匀一致,对伸缩布则注重排列均匀。但生产的大经轴平整度却比不上进口整经机,对此,我们作了如下试验。一、从浆纷经轴退绕看整经轴张力1452型整经机未采用平行加压时,靠重锤对二只经轴臂加压,由于加压不均匀,往往出现一边或两边的严重浪纱,尽管筒子架上经纱张力圈搞得很均匀,但退绕整经张力还是严重不匀。采用平行加压后浪纱现象基本克服,肉眼已看不出浪纱般的张力波动。但该机的经轴卷绕一直处于固定卷绕即重叠卷绕中,卷绕到一定程度纱… 相似文献
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整经轴卷绕纱线的局部凹陷对浆纱伸长的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
在生产实践中,我们发现由于整经机伸缩筘筘齿疏密不均等原因,造成经轴纱线卷绕局部凹陷。在浆纱退绕中,纱线的凹陷对浆纱的伸长影响很大,不容忽视。一、整经轴卷绕纱线局部凹陷产生的原因 1.整经起机时,边纱同经轴轴盘没对齐(边对小),造成经轴边纱凹陷。 2.整经机伸缩筘部分筘齿疏密不均,筘齿 相似文献
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目前各纺织厂普遍使用的1452A型整经机自五十年代生产以来,由于关键部件采用悬臂支撑自重和重锤加压卷绕机构。经轴与滚筒轴线水平夹角随卷绕直径增大而变化,使机架重心偏高,悬臂支撑稳定性差。如遇经轴芯弯曲、偏心和安装不正确等将引起经轴运转中的跳动,俗称跳轴。至使经轴卷绕成形不良,卷绕密度差异较大,造成浆纱退绕时出现松边、浪纱、增加回丝,影响浆纱、织造效率和制品质量,严重时跳轴将造成弧形升降导架断裂,造成机件损坏和人身伤亡。我厂从1981年开始,进行调查研究,学习纺织厂技术革新经验,针对1452A型整经机使 相似文献
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整经轴的卷绕质量好坏,直接影响浆纱质量和织物的实物质量。如:浆纱断头、伸长和布面丰满等。因此提高整经卷绕质量是织造过程中的重要一环。目前国外有几家纺织机械制造公司。对整经卷绕方式,在机械设计上作了根本的改变。如:西德Schlafhorst公司M2D型整经机,在卷绕机构上,采用直流电机拖动链轮传动经轴。 相似文献
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本文主要阐述对H112B整经机倒轴部分实施技术改造,以实现在H112B上能卷绕大直线边盘经轴与无梭织配套,为其提供所需经轴。 相似文献
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池洪 《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》1990,(9)
五、整经和倒轴现代织机需要配备同样现代化的分条整经机,以使经轴达到织机所要求的标准。经轴卷装必须绝对均匀。新一代整经机采用电子装置探测和纠正卷装成形中的偏差。在某些场合。采用可控硅直流驱动以确保恒定的卷绕速度,并有很大的调节范围。有的文献 相似文献
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本文在研究分条整经机工艺计算的基础上,考虑了丝层厚度增加对卷绕丝线长度的影响,推导了一套分条整经机工艺计算公式。这些计算公式特别适合于织轴大卷装的分条整经机(如贝宁格分条整经机)的工艺计算,也适合于其他分条整经机的工艺计算。本文还提出了整经卷绕密度的测量方法及计算公式,对整经生产有指导作用。 相似文献
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高速整经机未能充分发挥其潜力和优越性的领域日益增多,例如,以较低的速度将花式纱、亚麻纱和粗支纱卷绕成各种经轴,使其直径在800毫米和800毫米以下,而且投资少,成本低。为了达到这一目的,瑞士本宁格机械制造厂已研制出一种 ZC 型轴经整经机。该机通常接用矩形筒子架,但是也可采用V 形筒子架进行整经。纱线的最大运动速度为900米/分,可以卷绕边盘直径为815毫米的经轴。本机专用于卷绕精纺纱线,其支数范围实际上是不受限制的。本机尤其适于卷绕染色用的软轴。 相似文献
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哈科巴USK-Sensocon整经机哈科巴USK-Sensocon新型整经机采用先进的传动和控制技术,由计算机控制实现其功能,使操作更为简单方便。分条整经机的卷绕由计算机控制,生产精度则由专门测试和模拟系统予以保证。该系统的主要优点是卷绕第一绞时,每... 相似文献
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