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铸钢车轮及其性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了美国Abex公司和Griffin公司铸钢车轮的生产工艺,解剖并测试了这两家铸钢车轮的机械性能和化学成分。结果表明,这两家公司的铸钢车轮均具有高强度、高硬度与低塑性、低韧性,其原因可能是由于微量元素铬、镍、钼和铜的存在,以及原始铸造组织的粗大。用扫描电镜观察了其拉伸断口形貌。 相似文献
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铸钢车轮的显微组织研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在分析美国Abex公司和Griffin公司铸钢车轮的性能、化学成分的基础上,对这两家铸钢一轮的显微组织进行了研究,结果表明,铸钢车轮显示高强度、高强硬度与低塑性、低韧性的特点,其原因是由于碳含量较高和少量合金元素Cr,Ni、Mo和Cu的存在,以及原始铸造组织的粗大,使得铸钢车轮热处理后踏面形成素氏体(或与上贝氏体的混合)组织,辐板部位为粗大珠光体。 相似文献
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分析一种车轮铸钢材料在750℃和20℃之间不同温度循环范围的热疲劳断口形貌特征。在循环上限温度超过0.5Tm时,热疲劳损伤是需变损伤占主导地位,沿晶胞性断裂为主要机制。在循环上限温度低于0.5Tm时,热疲劳断裂机制为以解理为主要特征的穿晶断裂,随着循环上限温度进一步下降,热疲劳损伤程度较轻,氧化蚀坑成为主要的热疲劳损伤形式。 相似文献
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用流体力学原理解释了用底注包连续浇注铸钢车轮过程中产生规律性夹渣缺陷的原因——是由于钢液在孔口出流时产生的真空,使钢液中的气体连同它所吸附的氧化渣一起析出附着在水口砖表面上,当多到一定程度脱落流入铸型中造成的。并提出解决这一问题的办法。强化真空过滤的析渣效果,分渣除之;弱化真空析渣效果使杂质分散在铸件机体中,不形成集中夹渣缺陷。 相似文献
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车轮用钢断裂力学性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对国产R7、R8和GL60辗钢车轮,巴西辗钢车轮及美国Abex公司和Griffin公司的铸钢车轮用钢的断裂力学性能进行了对比研究。结果表明,国产车轮钢疲劳裂纹萌生抗力高于国外车轮钢,R7钢裂纹萌生抗力最高,六种车轮钢的疲劳门槛值相当,稳态阶段的疲劳裂纹扩展速率也相差不大,国产车轮和巴西车轮钢断裂韧性Ko值较Abex和Griffin车轮钢大。结合断口作了初步分析。 相似文献
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φ1098mm车轮热处理工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对大规格的φ1098mm车轮进行了热处理试验,目的是提高车轮横断面硬度值,试验结果表明,采用250s喷水淬火工艺可使轮辋内组织转变完成,增加喷水时间、二次喷水均不能提高硬度,在800℃左右较低温度喷水淬火加强冷却过程提高硬度,且为降低回火温度创造了条件,进一步提高硬度值。 相似文献
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根据断面硬度值的分布,对车轮表面硬度不合格品进行分类,寻找影响表面硬度不合格的主要原因,认为轧前加热导致的车轮表面脱碳是导致车轮表面硬度不合格的主要因素,并制定了对策。 相似文献
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铸铁短纤维在金刚石砂轮中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在研究成形、烧结工艺参数对铸铁短纤维烧结体显微组织和性能影响的基础上,研制出新型金刚石磨具—铸铁短纤维结合剂金刚石砂轮。与国内优质青铜结合剂金刚石砂轮相比,该砂轮更适于陶瓷类硬脆材料的高效磨削加工。在磨削发动机Si_3N_4缸套时,磨削效率提高2倍,磨削比提高5倍。 相似文献
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车轮在热成形工序出现了折叠缺陷,严重影响产品质量。分析了车轮热成形中折叠缺陷产生的原因,并优化了热成形工艺,消除缺陷,提高了产品的成材率。 相似文献
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铸型搅动细晶铸造真空炉的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
北京航空材料研究院研究制造了我国第一台铸型搅动工艺细晶铸造真空炉。在该细晶铸造真空炉上,可用铸型搅动法浇注整体细晶涡轮,其晶粒尺寸为ASTM2-3级;也可浇注双性能涡轮,即轮毂和辐板为ASTM2-3级的细晶粒,而叶片为ASTMM7-M8级的粗晶粒。 相似文献