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1 前言 炉前出铁是高炉生产中的关键环节,大型高炉(多数不设渣口)出铁场主沟的寿命及损坏状况对高炉生产的组织影响很大。马钢2 500 m~3高炉主沟全长18 m,工作层采用Al_2O_3-SiC-C浇注料一次浇注成型,烘烤后使用。由于受结构、施工及使用中诸多因素的影响,主沟局部侵蚀较厉害,严重影响了主沟寿命。为此,我厂引进了主沟热态喷补技术,其设备装置不太复杂,喷补操作技术也易掌握,与生产配合灵活方便。热喷补耐火材料可 相似文献
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通过宝钢近二年来的使用实践表明,全部用国产原料研制、生产的粘土结合低水泥的Al_2O_3—SiC—C质出铁沟浇注料在性能指标和使用效果上均已达到或接近日本黑崎窑业公司同类产品的水平,取代了进口料有明显的经济效益。 相似文献
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对南钢2500m3高炉开炉及快速达产进行了总结。南钢2500m3高炉采用上罐固定中心卸料式串罐无料钟炉顶、软水密闭循环冷却、陶瓷杯 高导热炭砖炉底、铜冷却板结合铜冷却壁等先进技术。在开炉过程中,选择合适的炉料和配比,进行装料测试,确立了合适的装料制度和操作参数,使得高炉开炉顺利并实现了快速达产。 相似文献
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马钢1#2 500m3高炉于1994年投产,设计寿命8年,到2005年4月2#铁口区域炉缸冷却壁水温差出现异常升高现象,高炉已经到了炉役末期。通过有效地使用操作技术和护炉技术来调整高炉,强化高炉操作管理和基础管理,高炉技术经济指标在炉役末期延续了原有的高水平,高炉利用系数基本达到2.4t/m^3.d,保证了高炉最大限度地发挥产能,达到了护炉保产的目标。 相似文献
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浇注料在首钢高炉出铁沟上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
首钢高炉选用低水泥高强快干出铁沟浇注料作为出铁沟内衬材料,1994年1 ̄6月,采有和该浇注料的新3号高炉出铁沟一次性通铁量平均达93513t。实践表明,使用该浇注料可延长出铁沟使用寿命,节省材料费用,改善出铁场环境。 相似文献
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对马钢2号2500m^3高炉炼铁工艺各系统的流程、主要参数、采用的主要设备及性能进行了论述,并阐明了作者对某些问题的一些独特观点。 相似文献
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韶钢2 500 m3高炉供上料系统的设计,采取了合理的工艺流程,运用了一些先进实用、节能环保的新技术,为高炉实现优质、高效、低耗、环保创造了条件. 相似文献
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马钢2500m^3高炉2000年大修时,对高炉冷却壁和1层炉腰冷却板存在的问题进行了分析,并对冷却壁结构作了改进,新一代冷却壁已成功应用于生产实践。 相似文献
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马钢2500m~3高炉的耐火材料和冷却壁全部由国内制造和施工,1994年高炉开炉后,运行情况良好。自1995年发现第一块炉腰冷却板损坏以来,冷却设备的损坏日趋严 相似文献