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1.L3 5MC连杆生产过程(1 )工艺路线 :炼钢→锻造→粗加工→热处理→机性试验→划线出厂(2 )连杆材料及粗加工后尺寸连杆材料为 S2 0 s,其化学成分 (% ) :C0 .2 2 ,Si0 .3 5,Mn0 .80 ,P≤ 0 .0 40 ,S≤ 0 .0 40。连杆经锻造成型 ,粗加工后主要尺寸见图1。图 1 连杆粗加工后主要尺寸2 .L 3 5MC连杆热处理变形原因分析连杆粗加工后转到热处理车间进行正火 +回火处理 ,力学性能按 B& W柴油机锻件技术条件要求。热处理是在台车式加热炉内加热。热处理后发现连杆存在不同程度的弯曲变形。引起热处理变形的因素有 :(1 )热应力。即连杆在加热… 相似文献
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利用HB-62.5型布氏硬度计测试了20CrMnTi低碳合金在不同热处理工艺下的布氏硬度值,并与自转式空气锤活塞需用工况下的硬度值进行比较,优选了满足硬度设计要求的热处理工艺;在满足上述硬度要求的热处理工艺基础上,利用HY-930TS万能试验机和HY-608冲击试验机分别对试样进行了拉伸性能和冲击性能试验;在满足新型自转式空气锤活塞需用工况下所需性能参数的前提下,确定了20CrMnTi最佳热处理工艺:880℃×80 min油冷+550℃x100min后水冷. 相似文献
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我厂是发动机连杆的专业生产厂家,我们从原材料、锻造、热处理和荧光磁粉探伤等方面对连杆进行了严格的质量控制。以下对我厂492Q连杆热处理质量的控制与检验方法和过程作一介绍。1492Q连杆原材料选用原材料为50mm和30mm的40Cr钢圆棒料分别做连... 相似文献
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因为ND5,主连杆的性能要求高,故选择的原材料为35CrMoA.分析了锻造过程中筋顶缺肉和产生折叠的原因,并提出解决方法.通过后续的保护气氛热处理和荧光磁粉探伤工艺,并解决长油孔和球面要求高等机械加工难点,生产出合格的ND,主连杆,满足国内外市场需求. 相似文献
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AnalysisandControloftheQuenchingCrackofConnectingRodsHuangKaning连杆是柴油机的重要零件,在柴油机作功过程中,若是连杆发生断裂,轻者造成机毁。重者人身伤亡,因此不允许连杆表面及其内部存在裂纹。而由于原材料含碳量偏高,锻造折叠缺陷和热处理淬火工艺不合理等原因会引发淬火裂纹。195柴油机连杆材料为45钢,要求精选碳量0.42%~0.47%。经调质处理后,硬度为255~293HB,显微组织应为均匀细小京氏体,允许有细小颗粒状铁素体存在。连杆属几何形状复杂的运动件,大小头厚度约25mm,而工字梁处最薄只有4mm,军薄差达6:1,… 相似文献
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连杆热锻模的热处理工艺改进 总被引:1,自引:0,他引:1
对连杆热锻模的热处理工艺进行了改进。结果表明,适当提高淬火温度与采用等温淬火有利于提高连杆热锻模的韧性,局部稀土硼共渗可以明显提高热锻模的耐磨性和使用寿命。 相似文献