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摘自《Steel Times》,1993,Vol. 221,No. 3,150,155 最近,奥地利国际技术咨询公司介绍了一种新的钢水炉外加热法——电渣加热法。这种方法可用于加热中间包或钢包中的钢水,具有精炼钢水的能力,因此该公司认为它也是一种新的炉外精炼法。 电渣加热法的主要原理与电渣重熔相同,是靠导电渣层的电阻产生热量来加热钢水。加热时,电极浸入导电渣层中,不起弧,加热效果不受渣层上面的压力高低的影响,因此可在真空中或加压下使用。与 相似文献
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固体合成渣钢包脱硫的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了如何控制小转炉终点硫含量和钢包钢水硫含量的试验。钢包使用合成渣能有效地脱硫,减少钢 氮以及降低钢中氧和夹杂物含量,但使钢水略有增氢。重点分析讨论了影响钢包合成渣脱硫效果的主要因素。 相似文献
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宝钢一连铸钢包下渣检测技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
叙述了宝钢炼钢厂一连铸采用的电磁法下渣检测的原理及使用效果,钢包下渣检测已成为现代连铸生产和质量控制的重要技术之一,它对防止钢包过量下渣、提高钢水纯净度,提高连铸钢水浇铸收得率、改善大包操作工的劳动强度和工作环境均有明显的效果,使用钢包下渣检测技术不仅提高了连铸生产的自动化水平,同时可以获得明显的经济效益。 相似文献
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冶炼优质钢时广泛采用了用液体渣处理钢水,在出钢时进行渣洗。而厚度为300~400毫米的高温高碱度渣,对半酸性耐火材料起侵蚀作用,显著降低钢包寿命;在真空处理中亦会使真空处理的效果降低。当用氧化渣时,还会增加硅、锰和其它元素烧损,大大阻止真空下碳对钢水脱氧作用。由于钢包耐火层侵蚀程度的变化和其它原因,在钢包中钢水面是波动的;尤其进行真空处理时,在钢包的钢水面上还须留有700~900毫米自由空间,故从溢渣口排渣 相似文献
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钢包吹氩引起的钢水温降分析 总被引:7,自引:0,他引:7
通过现场实验测试,认为钢包炉吹氩搅拌过程中,氩气升温吸热对钢液温降的影响极少,分析认为钢液产生较大温降主要原因是包衬蓄热和吹氩过程中形成的钢液裸露面对外散热,同时指出钢包内钢液温度的分层可减少通过包衬散热所带来的热损。 相似文献
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考察了影响LF炉钢水温度的因素.从能量平衡的角度出发,将整个钢包体系作为1个系统,确定加热功率、钢水质量、钢包温度、包龄、渣厚、氩气吹入量、时段7个主要因素作为网络的输入量,应用BP神经元网络进行初步预报,再根据专家工艺知识对一些特殊情况进行修正.使用本方法可减少点测次数,获得连续的钢水温度信息,降低炼钢成本,提高质量... 相似文献
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Transient, turbulent flow and heat transfer in a ladle during the holding period are numerically investigated. The ladle refractories
including the working lining, safety lining, insulation layer, and steel shell have been simultaneously taken into account.
No assumptions are made for the heat transfer between the liquid steel and the inside ladle walls. Both the initial ladle
heating and the heat loss from the slag surface are changed to examine their effect on thermal stratification in molten steel.
A simplified model for the heat loss from the molten steel to the refractory is proposed. Correlations for the history of
mean steel temperature, thermal stratification, and heat loss rate are obtained, which can be easily applied for industrial
operations. Predictions are compared with experimental data in an industrial ladle and a pilot plant ladle, and those from
previous studies. 相似文献
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使用碳酸盐发泡剂在120t钢包炉上进行泡沫渣埋弧加热试验。试验结果表明:发泡剂的发泡性能能够满足泡沫渣埋弧加热工艺要求;加入120kg发泡剂,熔渣的相对发泡高度约为100%,发泡持续时间8min以上;当加热时间为11 ̄15min时,泡沫渣埋弧加热的钢液平均升温速度提高了18.6%。 相似文献
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原复合反射绝热板热导率系数值较大,钢包包壳温度较高,在使用过程中钢水温度损失大;而新型气凝胶绝热板是以纳米材料为主,主要材质为SiO2气凝胶,具有导热系数低、耐高温、密度小、抗压强度高等优越性能。某钢厂120 t钢包保温层用新型气凝胶绝热板替代原复合反射绝热板的效果表明,钢包包壳表面温度平均下降59~73 ℃;通过两种钢包包壳温度计算得出,在生产中,钢包每周转一次,可节省钢水温损9.88 ℃,钢水温降速率降低0.11 ℃/min;通过实测LF炉软吹结束钢水温度及铸机开浇时钢水温度,钢水温降速率降低0.12~0.13 ℃/min,实际钢水温降速率与钢包包壳节省温度计算的钢水温降速率基本吻合,成本下降2.7元/t(钢),取得了良好的试验效果,为新型气凝胶绝热板在钢厂其他保温设备上的应用提供了重要的参考价值。 相似文献
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钢液过热度控制对连铸工艺和铸坯质量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了25 t钢包炉和16 t中间包中GCr15、60Si2Mn、40Cr和20钢液的过热度控制。钢液过热度控制主要取决于钢包衬蓄热过程达到平衡状态时钢液温降速率-钢包和中间包钢液温降速率分别为≤1℃/min和≤0.5℃/min;钢液过热度为15~35℃时,200 mm×200 mm铸坯等轴晶率可达20%~30%,连铸拉漏率≤0.23%,铸坯质量良好。 相似文献
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根据800炉(300t钢包)样本的多元回归分析,建立了60t中间包内钢水温度-T中间包/℃的预测模型:T中间包=-66.7499+1.03196 T-0.76824x₁-0.00750x₂+0.23253t-0.60624 t²-9.39124×10-6t³。 式中:T-钢包到达回转台时钢水温度/℃;x₁-钢包浇铸前搁置时间/min;x2-中间包烘烤时间/min;t-钢包钢水浇铸时间/min。对中间包内预测温度统计分析结果表明,中间包钢水预测温度与实测温度之间的误差小于±5℃ 相似文献