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1.
华新水泥厂水泥磨为Φ2.74×3.96m的二級閉路循环球磨机。磨机转数为每分钟19.1轉,为临界轉速的72.9%。使用压条衬板。鋼球装載量共83吨,一級磨38吨,二級磨45吨。去年学习重庆水泥厂使用“馬铁球”的經驗后,立即試制“馬铁球”,在化驗室小磨上进行了試驗,效果很好。今年4月份起又在水泥磨二級磨中試用“馬鉄球”,单位球耗显著降低。磨400号矿渣水泥,用低碳鋼球时球耗为1.67kg/吨水泥,用“馬鉄球”时为O.24kg/吨水泥。使用“馬鉄球”磨机产量无大变化。粉磨600号普通水泥时,单位电耗降低2.8%,每吨水泥电耗大約降低1度。該厂在試用“馬鉄球”之前,先对“馬铁球”的  相似文献   

2.
邯郸水泥厂有5台φ3×14米闭路三仓水泥磨,一仓和二仓装普钢球60吨,三仓装铁段48.5吨。磨制水泥的细度为2%左右,比面积3400厘米~2/克。台时产量42.5吨。水泥磨球耗0.8公斤/吨水泥。(不包括段耗)每吨水泥耗球费O.6元。全年耗钢球900余吨,价值近70万元。为了提高磨机运转率和降低水泥成本,我  相似文献   

3.
目前,我国白水泥粉磨研磨材料主要采用天然河卵石,单位产品球耗一般为2~5公斤。近几年来,国内白水泥生产发展迅速,白水泥生产厂家发展到50余家,白水泥年产量达到80万吨。这样,全国每年需消耗研磨材料1600~4000吨。造成天然河卵石的供需矛盾日趋紧张。因此,开发新的白水泥粉磨研磨材料是当务之急。保定地区白水泥厂,对人造硅石球在φ1.8×7米白水泥管磨机上的应用进行了试验研究。除球耗提高1公斤/吨水泥外,磨机台时产量提高7.77%,球破碎降低3公斤/吨水泥,  相似文献   

4.
简讯     
江南水泥厂在历年节约用电取得成绩的基础上,1964年又比1963年节约用电约100万度。去年,这个厂在节电工作中,除了继续做好思想动员工作,克服自满情绪以外,又抓住重点,深入挖掘了磨机的节电潜力。在原料磨上采取的主要措施是:1.缩小第一、第二隔仓板篦缝;2.将第一仓单档隔仓板改成双档;3.缩小球径,减少钢球、段装载量。采取这些措施,使普通水泥的生料电耗比1963年下降4%,油井水泥的生料电耗下降7.3%。在水泥磨上采取的措施,除了缩小球径,减少球、段装载量外,还在细磨仓掺用57~73%的φ15×15mm 小铁段,使磨机负荷降低15~20%;同时合理控制加水量和通风量,这样就使600号水泥的单位电耗比1963年下降了5.5%。一年里水泥磨、生料磨节约的电量共达94万度。  相似文献   

5.
江西水泥厂2000吨/天水泥生产工艺线中使用两台国产φ3.5×11米水泥磨,该磨为三仓尾卸磨机,设计产量为50吨/时。投产初期,由于挤压镶砌的各仓衬板经常脱落,影响水泥磨的正常运转,其运转率仅达60一70%,磨机产量为40吨/时。后经技术改造,  相似文献   

6.
我厂水泥磨和生料磨为Φ2.74×3.96m 的二级闭路循环球磨机。过去,一直使用低碳钢材(合碳量<0.3%)煅造钢球,钢球的消耗量较大。生产600号普通水泥,单位球耗为0.8~1.0kg/吨,生产500号矿渣水泥为1.8~2.0kg/吨,生产400号矿渣水泥为2.6kg/吨。为了降低球耗,我们在水泥磨试用了“马铁球”、铬钢球和锰钢铸球,在生料磨上试用了铬钢球。从使用效果看,小“马铁球”和大小铬钢球都比碳钢球好,消耗低。在水泥磨二级磨使用小“马铁球”的效果表明,如果以低碳钢球单位时间消耗量为100,生产400号矿渣水泥时“马铁球”消耗量为14.9,生产500号矿渣水泥时,“马铁球”消耗量为24;生产600号普通水泥时“马铁球”消耗量为35.2。在生料磨使用大小铬钢球时,同样以低碳钢球消耗量为  相似文献   

7.
一、引言球磨机通常用钢球的平均球径来分析其各仓的工作状况,并作为检验级径是否合理的重要依据。但按同一平均球径可以有多种配球方案,且磨机经过一段时间的运转,由于钢球的磨损,为保证粉磨能力不变,需要倒仓重新配球,第二次及以后的配球所采用的钢球大部分是经过磨损的旧球。因此仅仅依据平均球径来配球是不行的。只有准确掌握钢球的磨损情况,才能正确配球,这对提高磨机工作效率,降低球耗等十分重要。  相似文献   

8.
我厂有一台(?)1.36×5.5m 两仓小型管磨,用于粉磨白水泥及特种水泥。磨白水泥时,第一仓装卵石,填充率为0.40,第二仓为0.47;磨特种水泥时,第一仓装钢球的填充率为0.28,第二仓为0.33。由于磨机直径小,填充率高,出料端颈细((?)380mm),使磨机通风和出料受到一定限制,影响产量的进一步提高。通过不断研究改进,我们一方面将第二仓长度适当缩短;另一方面在磨机出料端200mm 的边缘上装两块对称的翻料板(见附图)。翻料板用(?)16mm 三个小孔螺丝与磨机出口篦板相联接。翻  相似文献   

9.
我厂自投入生产以来,水泥磨的产量逐步提高,小时产量由4.50吨提高到7.23吨,最高达8.40吨,细度(4900孔/平方厘米)在7%以下.水泥质量稳定在300-400号.我们提高磨机产量,主要采取了以下一些措施: 1.改进设备加强磨内通风. 我厂水泥磨为自然通风,为了加强磨机通风,我们把磨尾圆筛去掉,磨内二仓出口中心圆筛板孔由φ8毫米割大为10×150毫米的同心圆筛孔,有效通风面积增加3%.磨尾出料中空轴卸料绞刀翅由80毫米高割低为40毫米,整个通风系统的有效通风断面积增加66%.磨尾排风管由原设计φ260×8700毫米改大为φ300×12700毫米,通风量增加50%,防止了糊磨现象发生,同时磨内温度也由130℃以上降低到50-80℃. 2.缩小入磨物料粒度.我厂入磨熟料先用250×500毫米颚式破碎机破碎.由于破碎机牙板磨损很快,  相似文献   

10.
《建材发展导向》2013,(24):81-82
生产高标号水泥,除需要高标号熟料外,还需要提高水泥比表面积。降低出磨水泥细度筛余值,固然可以提高水泥比表面积,但是这种做法往往是以降低磨机台时产量、增加电耗和水泥生产成本作为代价的。而且筛余值降至一定程度,比表面积提高并不明显。改进磨内研磨体级配和调节控制选粉机回粉率(循环负荷)是一种既经济又行之有效的方法。适当降低研磨体平均球径,  相似文献   

11.
我厂有二台φ1.8×6.1米的球磨机,一台磨生料,一台磨水泥.在技术革新和技术革命运动中我们革新了设备,改进了操作,磨机产量有了显著提高:水泥磨小时产量由4吨提高到7.5吨,最高达到8.8吨;生料磨由6吨提高到9.5吨,最高达到10.8吨.我们的具体做法有以下几点: (1)降低入磨物料粒度.我厂用的中碎机是鄂式破碎机,中碎后的物料粒度较大,石灰石达30毫米,熟料达到35毫米.为了降低物料粒度,我们加固了破碎机的弹簧,加了一块2毫米厚的垫板.改革后效果良好,水泥磨入磨物料粒度降到20毫米以下,生料磨在15毫米以下. (2)加强磨机通风.我厂磨机是自然通风,原设计有8米高的拔气筒,由于抽力不足,经常堵塞,经将拔气筒加高2米后,情况有很大好转. (3)掺混合材和助磨剂.根据生料、熟料的质  相似文献   

12.
我公司1号、2号水泥磨规格为准φ3.8m×13m球磨机,不带预粉碎系统。两套水泥磨系统均采用带O-Sepa 2000高效选粉机的圈流粉磨工艺,磨机内部为三仓布置,第三仓均匀布置活化环,磨机单独配置磨内通风风机。由于入磨物料综合水分较高,磨内糊球现象较严重,  相似文献   

13.
本文以地方水泥企业开流水泥管磨机为例,探讨了细磨仓衬板活化排列机理,并结合实际生产数据,论述了采用该技术提高磨机台时产量,降低粉磨电耗和保证出磨成品细度合格的必要性。  相似文献   

14.
以地方水泥企业开流水泥管磨机为例,探讨了细磨仓衬板活化排列机理,并结合实际生产数据,论述了采用该技术对提高磨机台时产量、降低粉磨单位电耗和保证出磨成品细度合格的必要性。  相似文献   

15.
肖山县水泥厂经改造后现有φ2.2×6.5米水泥磨一台。采用闭路粉磨,80%以上生产525号普通硅酸盐水泥,磨机平均台时产量达到14.5吨,粉磨细度为4—6%(R=0.08毫米方孔筛筛余)。1983年共生产水泥8.16万吨,1984年计划生产8.64万吨,厂内力争完成9万吨。无锡县水泥厂现有一台φ1.83×8米及一台φ1.5×5.7米水泥磨,用粉磨回转窑与立窑  相似文献   

16.
我厂风扫式生料磨规格为Φ2×4m,周边传动,中心卸料,共分两仓,第1仓有效长为1.1m,第2仓为2.6m。并带有粗粉分离器、旋风收尘器、布袋收尘器和热风炉。1964年第一季,磨机小时产量为7.67吨,产品细度在4900孔/cm~2筛上筛余为8.1%。通过采取以下措施,小时产量提高到8.5吨,最高达10.5吨,产品细度为7.8%。1.拆除隔仓板,将两仓磨改为一仓磨。磨内有隔  相似文献   

17.
1998年7月8~15日,在洛阳水泥厂3~#水泥磨上进行了消除磨内静电,提高磨机产量的试验。试验是利用俄罗斯古哈辽夫博士发明的“埃卡弗尔”消除静电装置,诱导磨内静电入地,减少磨内物料相互粘糊和糊球,从而达到提高研磨能力、增加磨机产量的目的。“埃卡弗尔”装置仅重8kg,使用220V单相交流电,功率100W。该装置的一端与磨机出口轴承座的螺栓相连,另一端和自来水管相连接地,通上电源就可以靠装置的内部仪器,最大限度地把粉磨过程中产生的静电导入地下,产生助磨作用。 3~#水泥磨为Φ2.4m×14m开路水泥磨,转速21r/min,分为3个仓。试验前后一直粉磨525硅  相似文献   

18.
我厂原有两台不同规格的水泥磨,其规格分别为:1#磨Φ2.2×7.0m和2#磨2.2×6.5m。水泥台时产量分别为15.8吨和12.0吨,属中等偏低水平。为了提高磨机台时产量,降低能耗,  相似文献   

19.
水泥磨內风量、风速的大小与磨机产量有密切关系?缌糠缢傩?則影响磨机产量的提高;风量风速过大,則产品細度粗、动力消耗大和增大設备投資。关于风量,有的主张按每公斤水泥需风量0.4m~3計算;有的主张每分钟通风量应为磨机有效容积的4~5倍;还有的主张按有效断面中风速为1.0m/秒来計算。现以2.6×13m磨机(小时产量30吨,电动机容量100KW)为例,按上述几种方法計算磨机通风量(m~3/小时):  相似文献   

20.
水泥生产中,需要大量的钢球、钢锻与磨机衬板等金属材料,进行粉磨作业。由于目前所用材料质量差,耐磨性能低,因而造成大量的钢材消耗。据统计,一个年产20万吨的水泥厂,每年所消耗的球、锻、衬板在600吨以上。为了降低球、锻、衬板等消耗,提高材料的  相似文献   

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