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美国RCM公司的MCTD多段切割传递排气混炼挤出机,具有比一般挤出机大一倍的塑化能力,且装有能提供良好绝热加温的螺杆,因而,据称该类挤出机能混炼诸如卡车轮胎胶料之类难以混炼的胶料。如上述一台有150mm螺杆直径的挤出机,可在低于 相似文献
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由于挤出机各段温度控制对于挤出性能起着决定性的作用,因而对冷喂料挤出机挤出过程中热量的传递进行研究是至关重要的。本文详细地从理论上分析了挤出机对胶料的机械加工带来的热量是如何传递出去的,并在此基础上,推导出在生产实际中挤出过程胶料在各段的平均温度分布。 相似文献
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对橡胶冷喂料加料装置进行了性能分析,通过对自由喂料,旁压辊喂料和螺旋啮合喂料的分析,得出其进料的必要条件及加料胶条的型体要求。 相似文献
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介绍了TROESTER公司80年代挤出机的喂料控制系统,通过对其控制系统的分析,提出了一种控制方式供业内人士参考。 相似文献
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一、概述本文引用有关文献和我们自己的试验研究结果,结合理论分析来论述有关冷喂料挤出机设计的几个主要问题。在讨论设计问题之前,对挤出过程明确以下几点是有益的。 1.在冷喂料挤出过程中,胶料从室温状态变成均匀的粘流态,大约是在0.5~2分钟内完成。由于在这样短的时间内,胶料的温度、粘度、剪切速率和压力都经历着剧烈的变化,再加胶料本身的复杂流变性质,致使建立挤出过程的数学模型变得十分困难。因此对于螺杆的设计问题,目前还没有满意的理论计算方法。下面所谈的计算仅是近似的。 相似文献
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冒料和挤出波动是排气挤出机不能被推广的重要原因,结合排气挤出机螺杆的排气结构和排气原理,得出了挤出机的螺杆的优化设计是解决问题的关键。传统的排气挤出机只适应部分橡胶材料,所以当更换胶料和口模时必然导致传统排气挤出机不能正常工作,横棱结构和分流元件的改进可以有效得解决排气挤出机冒料和挤出波动的现象。两种螺杆改进设计方法让排气挤出机适应不同的胶料和不同的口模,不仅可以避免冒料和挤出波动问题,而且提高了排气的效率,经过优化设计的螺杆提高橡胶制品的质量和企业的经济效益。 相似文献
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运用专业粘弹性动态流体模拟软件Polyflow对φ00单螺杆挤出机螺杆挤出过程中喂料段混炼1 s内的瞬态流场进行模拟和分析.结果表明:喂料段采用双层螺旋结构的螺杆,剪切速率分布更广,能够增强螺杆对胶料的作用,提高螺杆的塑化和混炼能力;混炼过程中胶料被反复拉伸并存在返混现象,可获得良好的混合效果. 相似文献
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正由舟山市宇泽橡塑机械有限公司申请的专利(公开号CN 104772884A,公开日期2015-07-15)"一种强制喂料橡胶挤出机",涉及的挤出机包括喂料口、衬套、旁压辊和旁压辊座。衬套右侧为喂料口,衬套下方为旁压辊,衬套中间内置1根螺杆,螺杆表面刻有正反螺旋凹槽;旁压辊为长方体,旁压辊座套嵌在旁压辊外表面。该挤出机通过放弃刮刀而使用螺旋槽的方法,使原来片状粘连变成条形粘连;创造性地在旁压辊上开了弧形凹槽,在旁压辊座的作用下把条形橡胶改为小球 相似文献