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针对某1 060 t/h CFB锅炉NO_x排放浓度长期稳定在50 mg/Nm~3以下的超低排放目标,设计一套处理烟气量为1 150 000 Nm~3/h、初始NO_x含量190 mg/Nm~3,NO_x排放浓度不高于50 mg/Nm~3的SNCR+SCR联合烟气脱硝系统。分析当前烟气NO_x主要脱除技术的原理及优缺点,对SNCR+SCR联合脱硝工艺的主要参数、工艺流程进行设计,对工艺的设计依据、原理、目标及系统主要组成部分进行阐述。经168 h试运和性能测试,NO_x排放浓度平均值为33.55 mg/Nm~3,满足超低排放要求。性能测试结果表明:机组90%和80%负荷下,NO_x排放浓度、氨逃逸、联合脱硝效率、还原剂耗量、催化剂阻力及SO_2/SO_3转化率均满足设计要求和环保要求。 相似文献
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本文以某超超临界660 MW燃煤机组选择性催化还原(SCR)脱硝系统为研究对象,针对其在超低排放运行中出现的问题,进行了系统诊断分析,并采取了一系列脱硝性能提效和运行优化集成措施。最终实现了脱硝出口NOx波动幅度控制在±10 mg/m3以内,降低出口截面上平均NOx分布相对标准偏差至20%以内,并通过初装催化剂再生提效的方法控制现场平均氨逃逸量在0.5 ?L/L以下,有效消除了脱硝出口截面上氨逃逸量局部过高现象,为机组安全经济运行和NOx深度减排创造了条件。 相似文献
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SCR脱硝系统超低排放运行优化技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高燃煤电厂NOx超低排放改造后的运行水平,以增加了1层备用催化剂的某台600 MW机组为例,实测了超低排放改造后脱硝反应器出口NOx浓度分布、脱硝反应器出口与脱硫塔出口NOx浓度偏差以及逃逸氨浓度。对所存在的问题进行了优化调整和处置,包括喷氨优化调整,疏通堵塞的氨支管喷嘴。该机组通过低氮燃烧改造,进一步降低了脱硝装置入口NOx浓度,为避免过量喷氨造成后续不良影响,提出应适当降低脱硝效率,即以NOx达标排放为基准,控制喷氨量。对该机组催化剂活性进行评估,给出了催化剂更换、加装或者再生策略选择的约束性指标。 相似文献
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为使超低排放改造后NOx排放浓度及氨逃逸量始终可控平稳,以某600 MW燃煤机组超低排放改造后SCR脱硝系统为研究对象,针对SCR反应器出口与总排放口在线监测(CEMS)数据不一致的问题,进行分析与研究。通过对反应器出入口流场、NOx、NH3浓度场的测试,结合系统结构特征,分析问题出现的原因,制定优化调整方案并验证其有效性。研究结果表明,反应器入口氨氮摩尔比的不均匀性是导致反应器出口NOx浓度分布不均匀的主要原因。通过优化调整,有效改善了反应器出口NOx浓度分布的均匀性,降低了氨逃逸量,SCR反应器出口与烟囱总排放口NOx浓度CEMS监测数值基本一致。同时,根据试验得到的反应器出口NH3与NOx关系曲线,提出了NOx的最低安全控制浓度及最佳控制浓度,以便运行控制。 相似文献
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超低排放对NOx减量控制效果十分显著,但过低的NOx控制目标会导致氨逃逸高、空预器及下游设施堵塞腐蚀等问题。以10座电厂10台超低排放煤电机组SCR脱硝装置为研究对象,对比分析反应器流场、温降、出口NOx分布、空预器阻力及NOx排放水平。研究结果表明,参与调查机组整体NOx排放达标率为99.88%,基本能够实现NOx超低排放;两侧SCR反应器烟气流量均存在偏差,偏差范围在0.07%~16.11%;单台SCR反应器烟气温降最小值为1℃,最大值为9℃,但参与调查机组中仅有20%A、B两侧SCR反应器烟气温降能够达到不大于3℃的性能保证值要求; SCR反应器出口NOx质量浓度的相对标准偏差范围在11.50%~53.10%,超出15%性能保证值要求的反应器占87.5%。 相似文献
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赵庆伟张灿灿岳浩王峰 《山东电力技术》2021,48(1):69-72
介绍某电厂670 MW机组脱硝喷氨自动控制系统,对喷氨自动控制方式和系统设备进行改进,采用喷氨系统尾部的喷氨格栅优化控制方式,通过调节安装在喷氨格栅管路上的调节阀门,控制不同分区的喷氨量,更精准地控制不同分区的氨逃浼率,确保脱硝系统的安全稳定运行. 相似文献
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为达到“煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)”要求,超低排放改造工作在燃煤电厂全面展开。对49个电厂已完成烟气超低排放改造的132台机组安装的SCR脱硝催化剂现状进行了调查,对脱硝机组的类型、烟气温度、入口粉尘浓度、入口NOx浓度和超低排放要求下脱硝催化剂的改造方案进行了统计和分析,并对超低排放改造前后SCR脱硝催化剂不同催化剂层间体积的变化进行了比较,同时结合部分改造案例分析了超低排放改造设计过程中值得注意和改进的事项,以进一步保障脱硝系统的达标排放和安全经济运行,给后续开展烟气脱硝超低排放改造机组的设计和建设提供借鉴。 相似文献
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介绍选择性非催化还原(Selective Non-catalytic Reduction,SNCR)与选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction,SCR)联合脱硝技术在罗定电厂的应用经验.阐述了SNCR+SCR脱硝技术原理、主要运行方式及其参数控制,分析锅炉采用该技术改造后在实际应用中存在的问题.通过运行参数控制、技术改造等措施,解决了反应器温度偏高、稀释水中断、尿素溶液杂质多、氨逃逸超标等问题,保证了脱硝系统的安全、可靠运行,实现了烟气的达标排放目标. 相似文献
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截至2021年底,全国已有超过95%的燃煤火电机组实现了氮氧化物超低排放,剩余均为燃用无烟煤的W火焰锅炉,其产生的氮氧化物质量浓度高达750~1 200 mg/m3,实现超低排放难度大,是我国实现超低排放政策的“最后一公里”。目前,选择性催化还原(SCR)脱硝流场技术主要有“SCR分区混合动态调平技术”“全烟道断面混合流场技术”“常规精准喷氨技术”等。以某设计脱硝效率需高达95%的W火焰锅炉为例,通过计算流体力学(CFD)模拟的方式对比3种技术的性能指标,“SCR分区混合动态调平技术”的各项指标明显优于其他技术。工程改造后,在脱硝系统入口氮氧化物质量浓度为1 000 mg/m3,出口低于50 mg/m3时,可实时保持氨逃逸量小于3μL/L,远超常规SCR脱硝系统最高设计效率(93%),为W火焰锅炉氮氧化物超低排放提供了新的技术路线。 相似文献
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为解决SCR流场及喷氨控制存在的问题,以某660MW机组为研究对象,提出一种SCR流场及喷氨控制优化方案.应用结果表明,该方案可提高SCR入口烟气流场均匀性,减少SCR出口NOx浓度波动,降低分区出口NOx浓度偏差,减少过量喷氨现象. 相似文献
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SCR烟气脱硝技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
燃煤电厂不仅要控制SO2的排放,而且要控制NOx的排放。介绍了选择性催化还原法(SCR)脱硝技术,并结合其在大唐哈尔滨第一热电厂2台300 MW机组的应用情况,对SCR烟气脱硝技术的化学反应机理、工艺流程、主要设备及实际运行情况进行了介绍。 相似文献
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《电力科学与工程》2016,(2)
针对某1060T/H CFB锅炉NOX排放浓度长期稳定满足不高于50 mg/Nm3的超低排放要求,设计了一套处理烟气量为115万Nm3/h、初始NOX含量为190 mg/Nm3,NOX排放浓度≤50 mg/Nm3的SNCR+SCR联合烟气脱硝系统。通过对比SNCR,SCR和SNCR/SCR 3种烟气脱硝技术的优缺点,得出适用于CFB锅炉NOX超低排放既经济又环保的脱硝技术为SNCR/SCR联合脱硝技术。对1060T/H CFB锅炉SNCR/SCR联合脱硝工艺的主要设计参数、工艺流程及主要组成部分进行了设计与阐述,此工艺可为国内同类型CFB锅炉脱硝超低排放工程的改造、设计提供借鉴和参考。 相似文献