共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
Φ3.5m×10m中卸式烘干生料磨 1998年初投产,不久烘干仓隔仓篦板开始出现断裂现象,此后,每月停修 2~3次。 该磨机分为烘干仓、粗磨仓、中卸仓和细磨仓,生产能力 75t/h。篦板用中碳合金钢铸造,硬度约在 HRC50以上,篦缝呈同心圆分布,螺栓孔为阶梯形圆孔。粗磨仓两端篦板材质相同,但断裂现象仅出现在靠烘干仓一侧的篦板上,断口属脆性断裂,裂纹多发生在篦缝两端和螺栓孔周围,呈放射形状。 从断口和裂纹发生部位分析,初步认为是安装和设计不当引起,具体有以下 3个方面原因: 1)为便于吊入磨内拼装,双层隔仓篦板架由多块组成,安… 相似文献
2.
3.
我公司2000t/d干法线生料制备系统有2台3.5m×10m中卸烘干磨系统。该磨自1991年建成投产后,磨内双层隔仓板频繁出现故障,严重影响磨机运转率。曾先后于1993年和1999年对其进行了两次改造,取得了不同效果,现就两次改造情况作一介绍。1存在的问题原双层隔仓板介于烘干仓与粗磨仓之间,该装置投入运行后频繁出现篦板变形断裂。一旦篦板断裂就形成一个大孔洞,粗磨仓研磨体由此进入双层隔仓装置及烘干仓,砸坏导料勺、固定板等部件。多次故障的出现,便会把烘干仓内的扬料板砸平,使磨机烘干效率大大降低,进而影响… 相似文献
4.
5.
1引言我厂生料制造用的Φ22m×11m湿法球磨机自1992年底投入生产以来,经常发生隔仓板断裂、中心固定圈脱落造成混仓和台时产量达不到设计能力的问题。究其原因,主要有磨机隔仓篦板设计原因、入磨石灰石粒度达不到工艺要求、仓容分配和球的级配不合适。针对... 相似文献
6.
我公司生料粉磨系统采用Φ3.5 m×10 m中卸烘干磨,原磨机中卸仓隔仓板下部只是一个16 mm厚、120 mm高的环形挡板,环形挡板焊接在球磨机筒体上,形成一个环形,当隔仓板安装完毕后再安装挡球环,挡球环之间由钢管套支撑。生料磨中卸仓隔仓板特别是粗粉仓的隔仓板,无论是何种质量都存在一个缺陷,每隔一段时间,隔仓板在钢球冲击下,受热变形,发生扭曲,严重时隔仓板边缘的筋板断裂,隔仓板受到钢球挤压,出现破洞,钢球窜出,不得不停机检修,劳动强度非常大。改造前一般每个月都需停机检查生料磨中卸隔仓板,隔仓板从薄弱的篦板缝两端脆断,断裂的隔仓板必须及时更换。改造前中卸仓内部结构见图1。 相似文献
7.
西安加贝水泥公司是一家以电石渣为烧成原料的企业.该公司水泥磨为Ф2.2m×9.5m三仓开流.生产32.5R级水泥:熟料84%,平均粒度为20mm;粉煤灰8%、页岩4%、石膏4%,平均粒度为25mm;80μm方孔筛筛余5.0%±1.0%,产量仅为16.0~16.5t/h(使用助磨剂). 相似文献
8.
我公司第1条2000t/d新型干法生产线于1991年9月投料运行.该生产线采用2台φ3.5m×10m中卸烘干磨承担生料制备任务.多年来,粗磨仓衬板螺栓断裂、衬板脱落现象经常发生.本文对该磨机粗磨仓衬板及其连接螺栓的结构和材质进行分析,并提出一些解决方法. 相似文献
9.
正1生产中存在的问题伊犁南岗建材集团公司(以下简称"我公司")1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和Φ3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。 相似文献
10.
11.
我公司有两条250t/d新型干法生产线,生料磨均采用Ф4.6×(10+3.5)m烘干兼粉磨的中卸式原料磨,生产初期因操作经验不足,生产中暴露出生产能力达不到,造成因供料不足而停窑. 相似文献
12.
我厂共用3台Φ3.5m×10m中卸式烘干生料磨与3条1000t/d水泥熟料生产线相配套。投入生产以来,磨机年均台时产量一直未达到设计能力,而水泥窑的台时产量已超过设计能力;而且生产中磨机研磨体“窜仓”、“饱磨”等不良现象也时有发生。经过我们在生产实践中的摸索,对研磨体装载量和级配进行了改造,不仅避免了上述不良现象,而且增产降耗显著,见表1。 相似文献
13.
4.6m×10 3.5m烘干中卸生料磨是为2500t/d新型干法水泥生产线粉磨系统配套开发设计的专业主机设备。此磨机集众多设备之优点,如:通过滚圈联接烘干仓与粉磨仓,单主轴承、60°双托瓦支承,中心传动等,结构紧凑,安装空间小,运行稳定;利用回转窑尾气烘干物料,节约能源,降低热耗,利于 相似文献
14.
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83~85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保 相似文献
15.
1生产中存在的问题
伊犁南岗建材集团公司(以下简称“我公司”)1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和qb3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。 相似文献
16.
我厂四号窑煤磨,型号为MBF3285,其隔仓板采用扇形篦式隔仓篦板,自投产以来,经常出现因隔仓板篦条断裂和隔仓篦板脱落、错位,导致研磨仓钢球窜入烘干仓,并对扬料板、回球板等造成冲击性破坏,继而引发后续的其他设备故障。 相似文献
17.
我公司2500t/d熟料生产线生料制备系统采用Φ4.6m×(10 3.5)m中卸烘干磨,设计产量190t/h,目前,产量稳定在200t/h左右,系统运行良好。 相似文献
18.
我厂生产的!4.6×8.5+3.5m烘干中卸生料磨为国内2500t/d新型干法水泥生产线主要的生料制备主机。滚圈是该磨机中的重要零件,其加工尺寸的准确性对于保证装配精度和磨机的可靠运转,具有重要作用。本文结合该磨机回转部分的结构特点,对滚圈加工工艺的制定作一分析。1零件工艺性分析,确定工艺基准!4.6×8.5+3.5m烘干中卸生料磨机回转部分主要由烘干仓筒体、粉磨-卸料仓筒体(以下简称筒体)和滚圈三大部分组成。三者之间主要结构形式见图1所示。1.1滚圈结构及作用滚圈为铸造结构,焊后正火处理;滚圈!4400圆线上均布60-!58H(70+0.03)铰孔,其中20个… 相似文献
19.
我厂2000t/d新型干法生产线的生料制备是由两台Φ3.5mx10m中卸烘干磨承担,设计产量为75t/h。但该磨自1991年9月投产至1996年初,产量一直在65t/h左右徘徊,严重制约了该线的达产达标。从1996年4月起,我们先后采取一系列措施,使磨机产量达到了85t/h以上,且还有上升的势头。现作一介绍,供参考。1流程简介Φ3.5mX10m中卸烘干磨磨机分为烘干仓(I)、粗磨仓(fi)、中卸仓(Ill)和细磨仓(ff)(见图1)。物料由磨头喂入,进入烘干仓,与来自窑尾的废气(3O0℃)进行热交换,尔后物料经双层隔仓板进入粗磨仓粉磨,再通过出料蓖板… 相似文献
20.
筛分磨隔仓板失效的形式表现为:早期断裂,局部间隙过大,篦孔变窄或堵塞。其原因是设计不合理及制造质量不过关。解决措施包括改进隔仓板结构,提高制造质量和选择优良的篦板材质。 相似文献