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概述了超高功率电弧炉的历史及其在我国的开发和应用。就超高功率电弧炉需要解决的关键技术,做了详细的介绍,提出了目前我国超高功率电弧炉的现状及今后的发展方向。 相似文献
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将普通功率电弧炉改造为高阻抗电弧炉具有投资少,效果好,产量大幅度提高,经济效益显著的突出优点。介绍了将普通30t电弧炉改造为高阻抗超高功率电弧炉的设备改造实例和内容,改造前后的技术参数和运行指标,说明了高阻抗电弧炉的优越性。 相似文献
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在电弧炉向超高功率发展的趋势中,已有的电弧炉不可能弃之不用而追求全新的发展。3t、5t电弧炉在我国现有的电弧炉中还占有相当大的比重,因此,在现有的设备和产品的基础上,发挥潜力,改进结构,提高性能,达到稳产、高产和节能的目的,仍是一个值得重视的问题,近年来,我厂对这两种电炉作了如下的改进。 相似文献
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超高功率、高电压长弧作业有助于缩短电弧炉熔化时间,提高生产率,降低电力单耗和石墨电极单耗,故世界各国都在大力地开发超高功率炼钢技术。扼要介绍了近年来炼钢电弧炉超高功率作业技术的发展,指出,理论上超高功率技术的发展是无界限的。 相似文献
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针对不锈钢电弧炉冶炼过程中石墨电极频繁出现的折断问题,从电弧炉配料、冶炼过程控制、电弧炉相关设备问题及超高功率石墨电极内在质量等不同角度进行了多方面综合分析,制定并提出了有效的控制措施和解决方案,并给出了运行效果. 相似文献
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针对宝钢150t超高功率直流电弧炉整流器现状,讨论了晶闸管、快熔损坏频繁的原因及提高其载流能力的具体做法,同时对晶闸管与快熔保护的关系也进行了简要分析。 相似文献
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本文叙述了为我国正迅速发展起来的带有加热装置的“炉外精炼”设备及高功率电弧炉而首次研制的高功率石墨电极,以及从日本进口的SDK型高功率石墨电极,在从瑞典引进的ASEA—SKF100吨钢包精炼炉上的使用效果;理化指标及对比性试验的情况。 应用及试验结果表明:以进口日本针状焦为原料研制的SDGB型、SDG型及用“国产油焦”研制的高功率石墨电极的理化性能和使用效果为好。在通过的电流密度为21.2~28.7A/cm~2长时间送电的情况下,经受了严峻的考验,特别是使用性能和电极消耗等均与日本SDK型高功率石墨电极相似或接近。能够满足钢包精炼炉对电极质量的要求。国产高功率电极的研制及其进行的试验对迅速改变依靠进口电极的被动局面提供了一定技术依据。填补了我国炭素工业上的一项空白,对“炉外精炼”设备和高(或超高)功率电弧炉的发展将起到积极作用。 相似文献
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发展电弧炉高效生产技术、缩短电弧炉冶炼时间是现今电弧炉炼钢企业提升核心竞争力的重要途径之一。结合某钢厂90 t电弧炉生产实践,介绍了90 t超高功率电弧炉高效化生产技术,通过优化铁水热装工艺、合理配料、实施科学供电、供氧制度等操作提高电弧炉冶炼效率。通过改造铁水罐车运送路线、开发铁水包自动加盖技术等优化铁水热装工艺。通过控制废钢装入量、合理搭配料源结构、料篮分层布料等优化配料工艺。通过不同时期供电挡位选择等优化供电制度。通过改善氧枪布置、开发集束氧枪等优化供氧制度。在优化铁水热装工艺、配料、供电、供氧等操作的基础上,结合出钢操作和生产组织强化,90 t电弧炉平均冶炼周期由46 min缩短至37 min,电弧炉生产率大幅提高。 相似文献
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阐述了电弧炼钢技术的发展趋势,指出了实现高性能炼钢电弧炉必须向大容量、高功率水平的方向发展,尽可能地缩短电弧炉的熔化周期,以提高生产率,降低电力单耗与石墨电极消耗,并充分利用冶炼过程中化学能的有效利用。 相似文献
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阐述了PROFIBUS—DP通信网络系统的工作原理、硬件配置,以及软件程序。讨论了PROFIBUS.DP在40t电弧炉项目中应用编程实例。最后介绍了采用PROFIBUS—DP网络系统的使用效果. 相似文献
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首先介绍了110kV直降式三绕组变压器原理,然后对本变压器在电弧炉中的使用要求,设计出一整套的配电及保护系统,以便在电弧炉冶炼到检修过程中的安全使用. 相似文献
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通过对电弧炉冶炼温度下CO2与熔池中元素的反应进行热力学研究,并在某钢厂65t Consteel电弧炉进行底吹CO2工业实验,初步验证了采用CO2替代Ar进行底吹搅拌是可行的.研究表明,与常规底吹Ar工艺相比,底吹CO2增加了终点[C]含量,氧化少量[Cr],但不会对[Mn]、[Mo]、[O]、[N]含量产生影响,并且能增强熔池搅拌、提高炉渣碱度、降低渣中(FeO)含量,为电弧炉脱硫提供了良好的动力学和热力学条件,使得电炉脱硫率提高7%,同时良好的熔池搅拌也有利于脱磷的进行. 相似文献
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通过分析45 t电弧炉兑铁水后炉墙粘冷钢严重的形成原因,对供氧制度和泡沫渣工艺进行优化,全面规范电弧炉操作,取得了良好的效果。 相似文献
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Determining the complete energy balance of an electric arc furnace (EAF) provides an appropriate method to examine energy efficiency and identify energy saving potentials. However, the EAF energy balance is complex due to the combined input of electrical energy and chemical energy resulting from natural gas (NG) combustion and oxidation reactions in the steel melt. In addition, furnace off-gas measurements and slag analysis are necessary to reliably determine energy sinks. In this paper 70 energy balances and energy efficiencies from multiple EAFs are presented, including data calculated from plant measurements and compiled from the literature. Potential errors that can be incorporated in these calculations are also highlighted. The total energy requirement of these modern EAFs analysed ranged from 510 to 880 kWh/t, with energy efficiency values (η = ΔHSteel/ETotal) of between 40% and 75%. Furthermore, the focus was placed on the total energy related CO2 emissions of EAF processes comprising NG combustion and electrical energy input. By assessing multiple EAF energy balances, a significant correlation between the total energy requirement and energy related specific CO2 emissions was not evident. Whilst the specific consumption of NG in the EAF only had a minor impact on the EAF energy efficiency, it decreased the specific electrical energy requirement and increased EAF productivity where transformer power was restricted. The analysis also demonstrated that complementing and substituting electrical energy with NG was beneficial in reducing the total energy related CO2 emissions when a certain level of substitution efficiency was achieved. Therefore, the appropriate use of NG burners in modern EAFs can result in an increased EAF energy intensity, whilst the total energy related CO2 emissions remain constant or are even decreased. 相似文献
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