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本试验是在钢铁研究总院的热模拟试验研究基础上的扩大工业性试验。采用煤氧复合吹炼工艺共吹炼了51炉。生产品种有普碳钢,低合金钢和工业纯铁。试验表明煤粉消耗量为15~30公斤/吨钢,废钢比可达到30%,冶炼时间不大于单一采用顶吹氧法的冶炼时间。 相似文献
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通过150t 转炉顶底复合吹炼试验证明,钢液在熔池中均匀搅拌,可使冶炼过程得到极大的改善,钢渣强烈的混合加快反应过程而获得较好的经济效益:提高装入量6.16t/炉;金属收得率提高0.34%;钢铁料消耗降低8.4kg/t 钢;锰铁合金消耗降低0.35kg/t 钢;白灰消耗降低5kg/t 钢;氧气消耗降低1m~3/t 钢;钢锭合格率提高0.3%;故综合成本降低2.30元/t 钢。在鞍钢150t 转炉上采用 N_2、Ar 搅拌的顶底复合吹对 LD 转炼炉改造具有极重要的经济意义。 相似文献
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转炉以煤代焦吹炼半钢的试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
本文采用加无烟煤与加焦炭的对比试验,对转炉以煤代焦吹炼半钢的可行性进行研究。通过30炉的工业试验表明,无烟煤作转炉提温剂具有改善冶炼化渣、脱硫和提温及降低吨钢可比能耗和炼钢生产成本的效果,经济效益和社会效益明显。 相似文献
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温江地区懒板凳赋藏铁矿资源(储量1200万吨),该矿属于高硅低品位鲕绿泥石菱铁矿,矿石以鲕绿泥石菱铁矿及菱铁矿鲕绿泥石为主,两者之间呈相互消长的过渡关系,各级矿中无明显的单独矿石类型存在,其中菱铁矿含量在20~65%之间,粒径一般为0.02~0.04mm,通常为基底胶结型,在显微镜下呈粒状集合体, 相似文献
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一、前言武钢为了促进转炉生产的发展,提高一米七轧机用材的质量,开发了具有自己特色的复合吹炼后搅拌工艺。为探索适合武钢产品特点的复合吹炼工艺,研究工作经历了热模型试验和生产转炉工业性试验。从1984年3月5日至1984年9月底止,第二炼钢厂三座50t 转炉采用复合吹炼工艺已进行了十一个炉役的试生产,总共产钢47.4万 t,取得了 相似文献
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1. 氧气侧吹转炉垂直复合吹炼工艺的基本原理在炉体的一侧装有两排喷嘴,面吹喷嘴与沉吹喷嘴(见图1),氧气流股与熔池液面成不同角度喷入熔池,由于两排氧流引入熔池的位置不同以及氧流分配比的不同(通过调节氧压),而引起直接传氧和间接传氧的比例不同,从而可以控制吹炼过程.图2为面吹与沉吹两排喷嘴氧压对渣中∑(FeO)含量的影响.对两排喷嘴氧压对冶炼时间的影响,用方差分析方法所作的显著性检验表明,在可信度a=0.05时,面吹与沉吹氧压的交互作用对冶炼时间的影响显著;而面吹氧压的单独作用不显著;沉吹氧压的单独作用则较 相似文献
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本试验是在新抚钢厂6t转炉上进行的,其主要目的是为鞍钢150tLD转炉改造成为顶底复合吹炼炉提供中间试验数据。为此,在试验过程中对化渣速度,脱磷、脱硫效果,钢液中铁、锰氧化程度以及钢中气体含量等方面作了初步的对比。 1. 试验概况 1·1 设备复合吹炼转炉,除在顶吹转炉炉底开孔增设底 相似文献
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顶底复合吹炼技术是七十年代末,八十年代初发展起来的一项转炉炼钢新技术。它是在顶吹氧的同时,从底部吹入氧气或惰性气体,以强化熔池的搅拌,从而兼有顶吹和底吹转炉的优点;化渣快、吹炼平稳、吹损低、消耗少、生产率高。近几年来,国内重点企业亦纷纷采用这一新技术,均取得明显经济效益。 相似文献
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介绍了采用富氧侧吹熔炼—转炉吹炼生产高冰镍工艺设计,富氧侧吹熔炼工艺是改造传统的鼓风炉熔炼极具竞争力的方法之一。 相似文献
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本文简要回顾了顶底复合吹炼转炉工艺技术的起源,叙述了该工艺技术的开发、分类及主要冶金特点,复吹转炉工艺技术在国内大钢厂的应用情况,二钢厂现1#复吹转炉的生产概况及2#、3#顶吹转炉拟采用的”长寿复吹转炉炼钢工艺技术。的工艺特点. 相似文献
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简要回顾了顶底复合吹炼转炉工艺技术的起源,叙述了该工艺技术的开发、分类及主要冶金特点,复吹转炉工艺技术在国内大钢厂的应用情况,太钢二钢厂现1号复吹转炉的生产概况及2号、3号顶吹转炉拟采用的“长寿复吹转炉炼钢工艺技术”的工艺特点。 相似文献