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通过无损检测、常规力学性能试验以及金相分析等手段对制氧压缩机组中间冷却器不锈钢封头的开裂失效进行分析。分析结果表明:该失效属于304不锈钢的应力腐蚀开裂。由于1级冷却器管的开裂泄漏而造成的高温氧气 含氯离子冷却水介质环境,封头一筒体对接环焊缝区域的残余应力以及封头一侧热影响区中的晶界碳化物析出是诱发应力腐蚀开裂的三个主要因素。 相似文献
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在对一组不锈钢高速染色机换热器的全面检验中,发现换热器加强板及其覆盖下的筒体上存在大量裂纹,通过运用无损检测、光谱分析、金相检查、能谱分析、cl-离子含量测定、断口SEM分析及铁素体含量测定和有限元分析等方法对裂纹的性质和起因进行了分析,探讨了氯离子应力腐蚀开裂的形成机理,表明高速染色机换热器加强板和筒体的裂纹是由处于氯离子介质环境下应力腐蚀所导致的开裂,并提出了防止氯离子应力腐蚀开裂的相应措施。 相似文献
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介绍了压力容器发生应力腐蚀开裂的严重性,以及应力腐蚀开裂的分析方法,腐蚀产物及介质与应力腐蚀特效性的关系,开裂途径与应力的关系;讨论了防止压力容器发生应力腐蚀的措施及对策。 相似文献
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纯铜是一种深冷温度下应用的优异结构材料,但在特定条件下产生了应力腐蚀开裂,分析认为其原因是弯管加工和运行过程中产生了拉伸应力叠加,以及CH4+C2H4液体馏份中向量腐蚀介质的联合作用。 相似文献
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采用自行研制的平板腔式带压焊接模拟试验装置,以水为介质,对X70管线钢在不同内部介质压力、不同壁厚和不同焊接线能量下粗晶区的组织与硬度进行了模拟研究。结果表明:内部介质的压力对粗晶区的组织和硬度影响不大,随着线能量或板厚的减小,焊缝平均硬度和焊接热影响区最大硬度值增大。水介质从焊件带走了大量的热量,加速了焊接接头的冷却速度,热影响区形成了贝氏体铁素体和粒状贝氏体组织,虽然改变板厚和线能量,但热影响区组织组成相基本不发生变化,只是组织形态和数量发生变化。适当增大焊接线能量,能减少高硬度不平衡相的形成,从而降低焊接热影响区氢致开裂敏感性。 相似文献
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借助无损、宏观、化学、金相、断口扫描、能谱等检测方法,对发生的两起加氢裂化装置管线排凝管(由0Cr18Ni9Ti制作)焊接区破裂损伤性质、特征、成因等进行试验分析。结果显示,破坏主要由Cl-引发的应力腐蚀开裂造成,H2S对开裂过程起促进作用;介质中含Cl-和H2S,并存在局部富集,是诱发应力腐蚀开裂的关键因素;外部条件(管线焊接区外保温材料被含较多Cl-的水液较长时间浸湿)也不可忽视;较高焊接残余应力和较宽敏化区范围,导致裂纹主要在焊缝区和加强管嘴侧扩展。并给出了相应的控制与处置措施。 相似文献
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氨制冷压力容器应力腐蚀开裂原因及其对策 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对氨制冷压力容器应力腐蚀开裂进行调查、分析、试验和研究,提出切实可行的对策措施。得出结论:氨制冷压力容器应与非制冷用的氨容器区别对待,只要在介质、材料、结构设计和焊接工艺得到合理的控制,不采用焊后热处理亦能有效地解决氨制冷压力容器应力腐蚀开裂问题。实践证明了这些措施的合理性和有效性。 相似文献
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某加热器螺旋管在运行过程中发生泄露,通过宏观形貌和显微组织观察、化学成分分析、扫描电镜和能谱等方法研究了其泄露原因.结果表明:螺旋管发生蠕变开裂,开裂形式为脆性沿晶开裂;由于服役温度过低,该螺旋管焊接热影响区中沿晶界析出片线状碳化物,使得其附近形成贫铬区;在弯曲应力、振动应力和焊接残余应力作用下,碳化物周围出现较多空洞... 相似文献