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受资源限制,长期以来酒钢高炉碱、锌负荷均维持在较高水平。高炉碱、锌负荷升高后,各高炉均不同程度表现出指标变差、风口破损增多、更换风口时锌金属流出、炉喉钢砖及煤气上升管结瘤等现象。 相似文献
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前言 包钢高炉不仅风口小套破损严重,而且风口中套破损也较多。 在推广使用高速环流风口小套的同时,试制并试用了全铸的高速环流风口中套,以抵御炉缸内渣铁水热负荷的冲击,实际使用结果,其寿命不够理想。为此,拟改为双螺旋铜板帽风口中套,水流通道也做些改进,预测采用它比目前研制的整铸环流风口中套更能适应和满足包钢高炉的含氟矿冶炼。因为这种铜板帽风口中套,结构比较合理,材 相似文献
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高炉大型化以后,高炉座数减少,每座高炉风口数量增多,加以热负荷增大,更换破损风口休风次数频繁,严重影响铁产量与炉况稳定,因此日本二十多年来进行了大量延长风口寿命的研究工作,并取得了很大的成效,风口寿命由数十日提高到150~365日,近几年再提高至3年,经过再生处理多次,预期可用10年以上。1.风口破损情况统计分析高炉风口的工作环境恶劣,面临高温、高压、炉料磨损、铁渣熔损、碱、与渣的腐蚀、海绵铁与焦炭的氧化与烧损、冷却缺陷、炉况不顺等.风口破损主要是磨损、龟裂与熔损。前二者与使用日数有关,因此日本实行定期更换制度,部分或全部更换到期未破损的风口。此后风口熔损问题提到议事日程,据1970年4月至1972年3月统计,八幡 相似文献
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泉州闽光高炉入炉锌负荷2018年以来逐月升高,2020年4月最高上升至2.69kg/t,严重影响高炉正常生产。闽光高炉锌危害主要是炉墙结厚、影响炉况顺行、休风炸瘤后炉况恢复慢、风口烧损及变形数量多、影响高炉产量及燃料消耗等。通过采取加强槽下筛分管理、维护好合理操作炉型、优化操作制度及休复风方案、控制入炉锌负荷等应对措施,入炉锌负荷得到有效控制。2021年6月,入炉锌负荷开始下降,稳定在0.6kg/t左右,高炉实现了稳定顺行,利用系数升高燃料比减低,主要生产指标明显改善。 相似文献
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分析了天津荣程联合钢铁有限公司炼铁厂入炉炉料中的锌(Zn)负荷,阐述了锌(Zn)对焦炭劣化的影响,对耐火内衬、风口系统、炉况顺行方面的破坏作用,提出了相应的应对措施,包括锌的排除方法和高炉在高锌负荷下实现正常操作的方法等。 相似文献
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宝钢1#COREX-3000投产以来,风口破损较为频繁,对COREX-3000生产的稳定及产量带来了很大的影响。从COREX纯氧鼓风工艺特点、风口氧气流速、单风口熔炼率、风口通氮、出铁制度、焦炭比例和生产工况等方面进行了分析,分析结果显示,COREX风口破损的主要原因是由于风口理论燃烧温度高,风口前端焦炭和半焦粒度小,透气透液性能较差,导致风口前端氧气孔道高温熔化或磨损扩孔,出现漏水现象而破损。通过适度降低风口氧气流速和单风口熔炼率、风口添加氮气、稳定炉况和优化出铁制度可以有效减少风口破损数。 相似文献
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分析了风口破损的原因 ,并采取了缩小进风面积、提高标准风速 ,推广使用斜长风口 ,减少原燃料入炉粉末 ,活跃炉缸工作 ,提高冷却强度等措施 ,大大减少了风口破损数量。与 2 0 0 2年相比 ,风口 (小套 )破损率下降了 45 %以上。 相似文献