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结合京唐2座5500m~3高炉投产以来大量的生产数据,采用理论分析与实际生产相结合的方法,重点分析了风温对特大型高炉冶炼产生的诸多影响,寻求在现有条件下更加合理、有效的使用风温,更加全面掌握特大型高炉的冶炼规律。 相似文献
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首钢京唐开展了MgO对炉料性能影响和(MgO)对炉渣性能影响的研究,并进行了降低渣中(MgO)的生产实践。实验室研究结果表明,当碱度为1.16及(Al_2O_3)含量不变时,随着(MgO)含量的增加,高炉渣的黏度降低,熔化性温度升高;一定范围内,随着(MgO)含量增加,硫的分配系数增加。京唐5500 m~3高炉生产实践表明,(MgO)从8.0%降低到7.0%~7.5%后,取得入炉综合品位上升、燃料消耗降低、脱硫效果稳定等效果。 相似文献
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对本钢7号高炉降低焦比的实践经验进行了总结。认为原燃料条件的改善、合理的炉型、优化布料矩阵及大批重、合理的送风制度、高风温、高富氧,以及各项制度的合理匹配是本钢7号高炉降低焦比的主要经验。由于7号高炉率先使用大批重煤气利用率好,炉况稳定顺行,焦比降低,煤比提高,各项技术经济指标达到国内3000m3级高炉先进水平。 相似文献
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焦炭灰分同其他成分一样,也是决定其作为高炉冶炼原燃料价格的一项重要性能指标,焦炭灰分对高炉生产过程及其技术经济指标有明显的影响。焦炭中矿物夹杂含量多,就增加了高炉渣量,并因此增加了用于熔化这部分炉渣所需的熔剂和焦炭量。 相似文献
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对马钢2500M^3高炉用焦炭的冷态、热态性能进行了分析,并结合焦炭对高炉生产的理论知识,阐述了马钢焦炭对马钢2500m^2高炉生产的影响。 相似文献
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为降低3 200 m3高炉铁水成本,天钢将现有3种焦炭进行分析对比,进行了干熄焦、捣固焦单品种控制比例实验和3种焦炭搭配比例实验。通过观察判断炉况、分析调整操作、核算铁水成本,确定了适合天钢的入炉焦炭结构。经实践检验,采用顶装湿熄焦40%+捣固湿熄焦40%+干熄焦20%的入炉焦炭结构,既能保证高炉稳定顺行对焦炭质量的要求,又能降低入炉焦炭成本,是天钢高炉炼铁焦炭低成本优化的较好选择。 相似文献
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结合2018年莱钢1 880 m~3高炉生产实际,在自产焦炭质量下降,以及大量配加冷、热态指标相对较差的外购焦的情况下,通过强化筛分、改善气流分布、控制渣中铝含量等措施,实现了高炉稳定顺行,产量同比增加8.5%。 相似文献
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焦炭质量差是焦比提高、产铁量降低的主要原因之一。在全国重点企业中鞍钢的焦炭质量最差,灰分含量高,强度低,热性能差,使高炉生产受到了很大影响。除应解决购进洗精煤灰分超标问题外,还应规划好大、中型高炉的用焦企业标准。这是克服鞍钢发展和企业增效中的炼铁生产这一薄弱环节的重要措施。各级领导和焦化工作者应认真对待。 相似文献
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焦炭质量对高炉性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
Tata钢铁厂采用压型料生产优质焦炭,其反应后强度值在63-66之间。与采用其它控制方法一起,G号高炉使用100%压型料焦炭可提高高炉利用系数、降低焦比和增加喷煤比。 相似文献
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我国焦炭质量已经影响到2000-2500m^3高炉的技术经济指标。为了满足高炉大型化和富氧喷煤技术的发展,研究了焦炭质量对高炉冶炼的影响。 相似文献