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硫酸盐体系电积金属镍中活性涂层钛阳极的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研制了一种新型活性涂层钛阳极,在硫酸盐体系电积金属镍中,与通常使用的铅银阳极相比,具有较低的槽电压和电能消耗,每生产1t 镍可节省电能485.72kW·h 左右。新型阳极运转寿命长,在工作电流密度700A/m~2下),连续运转24 264 h.电化学研究表明,所研制的阳极对析氧反应具有很高的电催化活性,交换电流密度 i°值为23.44×10~(-5)A/cm~2,比铅银阳极的高两个数量级.对活性涂层钛阳极失效原因进行了分析. 相似文献
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所测定的硫酸根含量不同时阳极的电化学性能数据表明,本文研制的新涂层(Ir-RuPdTi)钛阳极对于放氯、放氧反应具有较高的电催化活性.这样在电积提取金属时可节省电能消耗,与石墨阳极相比,每生产1t镍可节省电能360kW·h.新涂层钛阳极放氯效率很高,达97.1%,而且不受硫酸根含量的影响,从而克服了SO离子浓度升高,石墨阳极析红过程受影响,放氯效率降低的缺点. 相似文献
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氯化物体系电积钴中活性涂层钛阳极的研制 总被引:2,自引:1,他引:2
本文报道了在氯化物体系中电积金属钴的活性涂层钛阳极的研制工作,着重分析了活性涂层钛阳极的钝化原因.钛阳极钝化的主要原因是与活性涂层剥落、涂层存在裂缝、RuO_2溶解和氧化物饱和等因素有关.针对上述的钝化原因,采取了相应的防钝化措施,特别是添加活性元素铱后,大幅度地延长了活性涂层钛阳极的使用寿命.工厂生产试验表明,所研制的活性涂层钛阳极寿命达到4 a,满足了生产要求. 相似文献
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基于ANSYS 12.0软件对锌电积过程中阳极电流密度分布情况进行了模拟, 并将一次电场分布模型改进为考虑电化学反应的二次电场分布模型。研究结果表明, 与一次电场分布模型计算结果对比, 优化后的电接触模型计算结果能更精准反映锌电积过程中阳极电流密度的实际分布情况, 阳极内部电流密度由非线性下降变为以恒定梯度下降, 阳极电压降由0.015 V变为0.034 V。该模型的引入可以更好地通过模拟计算指导实际生产。 相似文献
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考察了有机杂质(磷酸三辛酯和异辛酸甲酯)、无机杂质氨、Pb2+对ZnSO4-H2SO4体系中锌电积过程的影响,研究了消除有机杂质磷酸三辛酯和无机杂质Pb2+对锌电积过程影响的方法。实验结果表明: 异辛酸甲酯对锌电积过程影响较小, 而磷酸三辛酯的影响较大, 但通过活性碳吸附处理, 电积基本可以得到正常电锌。氨对锌电积过程基本无影响; Pb2+严重影响阴极锌质量, 而SrCO3能有效地降低阴极锌含铅量。铅板活化后, 加入适量添加剂SrCO3能有效地降低阴极板锌含铅量, 并在一定条件下得到0号锌。 相似文献
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金川铜镍尾矿酸浸过程的热力学分析 总被引:1,自引:0,他引:1
应用热力学原理计算并分析了金川集团公司镍铜尾矿中橄榄石、蛇纹石、透辉石、透闪石、各种铁矿物及硫化铜矿物与稀硫酸反应的活性。结果表明,尾矿砂中橄榄石、蛇纹石极易与稀酸反应,其中的FeO和MgO可完全溶于稀酸中,透辉石和透闪石也较易与稀酸反应,铁矿物中的FeO也较易与稀酸反应,FeS(磁黄铁矿)亦与稀酸有一定的反应,而Fe2O3和FeS2(黄铁矿)则不与稀酸反应,硫化铜矿物也不易与稀酸反应。热力学分析表明,以橄榄石、蛇纹石为主要矿物的金川镍铜尾矿与稀酸有良好的自反应性,可用来治理矿山废酸液及酸性废水,并且能够得到大量Mg和Fe的副产品。 相似文献
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用离子交换法从镍电解阳极液中除铜的研究 总被引:7,自引:2,他引:5
通过比较国内外现行从镍电解阳极液中除铜的各种方法, 提出了一种新的除铜方法:将阳极液中的Cu还原后再进行离子交换除铜。考察了还原电位对离子交换操作容量的影响, 发现随着还原电位的降低, 离子交换操作容量增大, 当电位达到0.47~0.45 V时, 其操作容量达到最大。得出镍电解阳极液中Cu2+还原为Cu+的最佳条件为:硫系数为4.5, pH为2.0, 反应时间为0.5 h,反应温度为40 ℃。通过离子交换试验发现:随着高径比的增加, V2/V1(漏穿体积/树脂体积)增加, 当高径比达到48.08之后, V2/V1基本不变;随着线速度的增加, 漏穿体积呈二次曲线减少, 其方程为:Y =1 301.5-161.5X +5.75X2;随着离子交换交前液Cu离子浓度的增加, 树脂操作交换容量减少;在整个交换过程中SO42-浓度基本上没有太大变化, 整体呈下降的趋势。 相似文献
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镍精矿氯气浸出液经除铁后 ,用萃取剂N2 35 萃取净化 ,研究了有机相组成对除杂效果的影响 ;确定了最佳的有机相组成为 2 5 %N2 35 — 12 %异构醇— 63 %磺化煤油 (体积分数 ) ;测定了有机相的钴饱和容量并进行了相应的串级试验。结果表明 :净化后溶液中 ρ(Ni) >2 0 0g L ,ρ(Ni) ρ(Co) >5 0 0 0 0 ,并且溶液中Cu、Fe、Mn、Zn等杂质含量也达到了生产 1号电镍的技术要求 ;产出的氯化钴溶液中 ρ(Co) >110g L ,ρ(Co) ρ(Ni) >5 0 0 0 ,实现了钴的富集。 相似文献
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本文针采用密闭电解槽进行钴电积生产前六年中存在诸如直接采用反萃P507高钴溶液作原料钴板表面气孔多,碳含量高;电积过程经常出现阳极泥;阴阳极导电排被腐蚀,导致槽压升高、电流分布不均;电解卸板出槽时,溶液喷溅,有氯气散出,影响操作环境等问题进行工艺研究、设备改造、电解系统优化。系统的工艺研究确定的工艺条件为:氯化钴溶液的油含量≤3 mg/L、电积过程酸度控制在0.04~0.06 mol/L、电流密度<500 A/m2、温度55~70℃、电解后液配酸4.5mol/L返回萃取系统。对于电解槽采用钛包铜导电棒代替阴阳极导电排,增加内部排液装置等进行优化改造,通过增加自动控酸系统、排液泵等对电积系统进行完善,保证了电流效率≥70%,槽压<2.7V,生产操作环境中氯气浓度小于0.5 ppm。经过三年的运行实践证明,改进后密闭电解槽是适合氯化钴萃取-电积联合工艺,工艺运行稳定、技术指标先进,操作环境得到有效改善;改进前、后相比,电流效率提高了约3.7%,直流电耗降低了660 kw h/tCo,总电耗降低了810 kw h/tCo,有效降低了生产成本,提高了经济效益和社会效益。 相似文献