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在管式炉上研究了不同试验条件飞灰/五氯酚生成二(口恶)英的分布特性.采用色质联机(HRGC/LRMS)测定了PCP中以及生成产物中的二(口恶)英含量.结果表明,生成产物中的二(口恶)英主要以气态形式存在,总的二(口恶)英中以PCDDs为主,比例高于97%,PCDDs中主要同系物是六至八氯代PCDDs.分析了飞灰含量以及氧含量对二(口恶)英生成的影响,二(口恶)英生成量随着飞灰中含碳量的增加而增大,氧含量是控制二(口恶)英生成的关键因素,氧含量在6.7%时生成的二(口恶)英总量及毒性当量值最小.对试验中产生的二(口恶)英进行了质量平衡,为进一步研究垃圾焚烧过程中二(口恶)英排放以及分布特性打下基础. 相似文献
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五氯酚在飞灰表面低温反应生成二口恶英特性 总被引:2,自引:1,他引:2
在管式炉上研究了不同试验条件飞灰/五氯酚生成二口恶英的分布特性.采用色质联机(HRGC/LRMS)测定了PCP中以及生成产物中的二口恶英含量.结果表明,生成产物中的二口恶英主要以气态形式存在,总的二口恶英中以PCDDs为主,比例高于97%,PCDDs中主要同系物是六至八氯代PCDDs.分析了飞灰含量以及氧含量对二口恶英生成的影响,二口恶英生成量随着飞灰中含碳量的增加而增大,氧含量是控制二口恶英生成的关键因素,氧含量在6.7%时生成的二口恶英总量及毒性当量值最小.对试验中产生的二口恶英进行了质量平衡,为进一步研究垃圾焚烧过程中二口恶英排放以及分布特性打下基础. 相似文献
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依托某危险废物焚烧炉(50 t·d-1)开发了一套硫基循环抑制及飞灰低温热处置联用控制二(口恶)英排放的中试平台,研究了该系统对硫基的循环累积能力及对烟气中二(口恶)英合成的抑制能力.系统利用吸附剂吸附了烟气中SO2,并在低温热处置装置中将吸附剂中SO2脱附回烟气中,实现SO2循环.试验结果表明,该系统能连续稳定运行,对烟气中的SO2具有一定的富集累积能力,添加一定量外源硫基物质后系统中烟气SO2能维持在100 mg·m-3左右,对整体二(口恶)英排放因子的去除率达80%以上.可见,该硫基循环抑制技术对废物处理过程中二(口恶)英减排具有重要指导价值,且长期稳定运行对控制二(口恶)英低排放起关键作用,但该中试系统的相关参数需进一步优化. 相似文献
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<正>1存在问题(1)锅炉负荷能力差,75 t/h的循环流化床锅炉正常运行只能达到50 t/h负荷,循环流化床锅炉床温(1 000℃)与炉膛出口(760℃)温差在240℃以上,飞灰中残碳质量分数高达12%以上。(2)在75 t/h循环流化床锅炉启动初期(料层差压低于5.0 k Pa),容易出现返料中止、锅炉风室压力低(点火初期一般在4.5~5.5 k Pa)、一次风机出口总风压低(6.5 k Pa),返料风压受其影响,使返料风室压力只有3.0~3.5 k Pa。因此风压值太低,致使锅炉启动后运行初期返料中止。 相似文献
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二(口恶)英(PCDD/Fs)排放制约了当前焚烧技术在垃圾处置和资源化利用领域的应用和推广。研究了硫酸铵和尿素在不同温度下对垃圾焚烧飞灰合成PCDD/Fs的抑制能力。实验结果表明:高温下(650℃)硫酸铵和尿素对PCDD/Fs合成具有更高的抑制效率,但高温下飞灰合成PCDD/Fs量远低于低温下(350℃)的生成量;PCDD/Fs的降低量均主要来自于PCDFs的减少,并且低温下TeCDF减少量最大,而高温下减少最多的同系物为OCDF。由于实际烟道中,高温处投入的抑制剂会进入低温段继续产生抑制作用,所以仍需要更多的研究正确评价抑制剂的抑制效果和最优使用温度。 相似文献
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为研究燃煤烟气条件下,喷射烟气温度和吸附剂喷射量对汞脱除效率的影响,采用1%的NH_4Br溶液对稻壳焦浸渍改性,制备NH_4Br改性稻壳焦(Br-RHC)脱汞吸附剂,并通过比表面积及孔隙率分析仪对改性前后吸附剂的孔隙结构进行表征;在0. 3 MW燃煤循环流化床中试装置上进行了吸附剂烟道喷射脱汞试验。结果表明:吸附剂改性后的比表面积、微孔容积与总孔容积均有一定程度的增加;喷射脱汞效率随喷射量的增大而增加并趋于稳定,喷射量由0. 3 kg/h升高为0. 5 kg/h时,脱汞效率从69. 36%升至79. 44%。喷射脱汞效率随烟气温度的升高而升高,由142℃的57. 74%升高为200℃的79. 48%。生物质稻壳焦经化学改性后可代替活性炭用于燃煤锅炉烟气喷射脱汞技术。 相似文献
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作为三氯新生产过程中的一种副产物,二口恶英污染物在三氯新中的存在已经引起了广泛关注。采用高分辨气相色谱-质谱测定了三氯新样品中的二口恶英同类物,共检测到7种2,3,7,8位氯取代同类物,即2,3,7,8 TCDD(四氯代二苯并二口恶英)、1,2,3,7,8 PeCDD(五氯代二苯并二口恶英)、1,2,3,4,6,7,8 HpCDD(七氯代二苯并二口恶英)、2,3,7,8 TCDF(四氯代二苯并呋喃)、1,2,3,7,8 PeCDF(五氯代二苯并呋喃)、2,3,4,6,7,8 HxCDF(六氯代二苯并呋喃)、1,2,3,4,6,7,8 HpCDF(七氯代二苯并呋喃),其含量分别为0 25、0 44、2 65、0 88、2 15、1 02和4 21pg·g-1。四至八氯代二口恶英总量中,四氯代二苯并呋喃最多。在检测到的7种有毒二口恶英中,对毒性当量贡献较大的同类物有2,3,7,8 TCDD和1,2,3,7,8 PeCDD。三氯新样品中二口恶英同类物分布的指纹特征与环境样品差别较大,二口恶英类污染物的产生与三氯新的生产工艺有关。 相似文献
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在生产高浓度复混肥时 ,蒸汽锅炉为造粒提供必要的热量 ,而锅炉的烟道气 (180~ 2 5 0℃ )却作为废气经除尘 (燃煤 )通过机械通风而排放。现将锅炉烟道气热能在复混肥烘干机上利用的可行性、经济社会效益分析如下 (以 1t蒸汽锅炉为例 )。1 锅炉烟道气利用的可行性1t蒸汽锅炉实际排烟气量在 4 6 0 0~ 6 90 0 m3/h,温度180~ 2 5 0℃。根据计算可利用热量相当于约 2 5 kg/h烟煤的热值。高浓度复混肥烘干时 ,烘干机进口温度范围为 2 0 0~30 0℃ ,而烘干机所需的热量一般由燃煤 (燃油 )炉提供。燃煤(燃油 )炉产生的高温气体与冷空气混合进入… 相似文献
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高培桥 《煤炭加工与综合利用》2023,(4):93-97
针对工业锅炉启停炉期间SO2易波动的问题,通过4 MW循环流化床锅炉中试试验平台,试验了小苏打粉钠硫比、粉体粒径、喷射方式、空间温度等对烟道内喷射脱硫效率的影响。试验表明,制约烟道内脱硫的关键因素是温度。尾部烟道120~150℃可以满足小苏打粉烟道脱硫的温度要求。在钠硫比为9的条件下,烟气中SO2排放可稳定在35 mg/m3以内,可作为CFB锅炉启停炉期间的SO2达标排放的应急保障措施。采用800目小苏打粉、对侧斜向喷入方式、尾部烟道位置是较为理想的烟道内应急脱硫方式。 相似文献
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中化吉林长山化工有限公司动力车间现有4台75 t/h循环流化床锅炉,配套4台100 t/h大气式除氧器,每台除氧器对空排放的除氧乏汽量约为0.4 t/h。乏汽的对空排放,不仅造成能源的浪费,而且现场排放噪音大,结露、结冰严重,环境差,因此该公司决定对此部分外排乏汽 相似文献
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2.实际测汽气比:饱和塔出口0.348,变换炉进口0.674,变换炉出口0.425。 3.流量:(1) 变换炉段间冷激喷水量(水表表计值)一、二段间0.64t/h,二、三段间0.856t/h。 (2) 外供蒸汽消耗(蒸汽流量计表计值)3064kg/h。 (3) 饱和热水塔循环量(液位升降法测定值)92623kg/h,循环热水塔循环量(水表表计值)53370kg/h,二水加热器加热软水量(水表表计值)4630kg/h。 相似文献
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分析了某热电厂150t/h循环流化床锅炉调试和运行中出现的点火燃烧器风量没有测量装置、掺烧泥煤堵煤、返料系统拉裂、电除尘器入口烟道抽塌、浇注料脱落.水冷壁爆管等问题,通过采取一系列措施后满足锅炉运行要求。 相似文献