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用数控车床精车曲轴的工序图如图1所示。生产中因装夹不当,尺寸88.3±0.05与轴径d对轴心线的同心度0.04往往不能同时达到精度要求,除非每加工一根曲轴调整一次刀具的起始位置,这在成批加工中是很不经济的。上述误差是由于加工时定位基准和设计基准不统一产生的。经分析与工艺验证,改变定位及夹紧方式,设计弹簧顶尖夹具,同时保证轴向尺寸和同轴度要求,生产效率明显提高。(1)夹具结构夹具结构如图2所示,顶尖体与车床主轴相配合,顶尖与顶尖体内孔紧密配合,可克服弹簧弹力在孔内自由滑动。加工时先用顶尖顶住曲轴… 相似文献
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我公司于80年代末引进Aspera公司年产80万台冰箱(冷柜)压缩机生产线及软件技术,在压缩机加工中,活塞销孔(如图1所示)的加工是难点之一。用镗床加工,质量一直难以达到要求,废品率很高。后来我们将Aspera公司的加工工艺即精镗后滚光改为精镗后用金刚石铰刀粗、精铰孔,由此解决了这个技术难题。(1)原意大利Aspera公司工艺简述其工艺流程为:钻6.5通孔→扩孔至7+0.1→粗镗7.473+0.036、圆柱度0.01→精镗至7.935+0.006、圆柱度0.002→滚光7.938+0.006、圆柱度0… 相似文献
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图1所示为一批出口电机座的零件图 ,其中8 -M22螺纹底孔加工采用图2所示设计的钻模 ,但钻模加工时 ,两定位外圆车成了550mm ,而且 ,两定位外圆与开档尺寸为600±0.1mm ,偏心1.9mm ,见图2中虚线所示。为挽救此钻模 ,我们采用了一种简单实用的方案。首先 ,要解决偏心问题 ,我们以600±0.1mm为基准 ,重新车削两定位外圆 ,但此时定位外圆有一部分没有切削余量 ,为此 ,在切削不出余量的定位外圆处 ,紧配3~4只14~16mm的轴销 ,见图2。然后加工 ,使之形成完整的定位外圆 ,这样可以纠正偏心问… 相似文献
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李良福 《中国制造业信息化》1996,(2)
振动拉镗管坯精密深孔采用图1所示带导向元件的单刃镇刀振动拉镇深孔,不但孔径精度可达到IT8—IT6级,孔轴线的直线度可达0.1mm/m,表面粗糙度为Ra1.25~0.63,且因在刀具上施以轴向谐波振动,故可保证可靠的断屑,提高刀具耐用度和生产率。图2... 相似文献
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30214X2A/HA轴承用于某变速箱,其设计参数如下:外滚道尺寸D1=106.32+0.07 0mm,角度α=13°50′;内滚道尺寸d1=86.931 0-0.05mm,角度β=10°20′;滚子尺寸Δ=14.8 0-0.02mm,滚子锥角φ=1°45′;挡边尺寸ao=4 0-0.05mm;装配高T=26.5 0-0.5mm;其结构如图1所示。图1自1995年以来,加工30214X2A/HA轴承零件,合套检测时,常有30~50左右的零件装配高超差。为解决这一问题,进行以下分析。1 圆锥滚… 相似文献
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我厂是加工汽车变速箱壳专业厂,在加工一种变速箱壳时,其前端面上二轴孔端面有一油封密封凹槽,如图1所示。过去,在卧式镗床上镗孔时一并刮槽,但由于机床难于控制与调整,造成凹槽有深有浅,难达到图样要求。又因槽太窄(仅3.2mm宽),刀头刚性不足,经常损坏刀具。为解决以上问题,我厂设计制造了一套简单、实用的锪平面油封凹槽刀具,如图2所示。经一年多使用证明,能有效控制加工质量,保证了图样的要求。一、使用方法锪平面凹槽时,使定心套8进入工件9的孔内定心,即可利用圆盘刀7进行锪凹槽,直至定位套5停止转动后退刀… 相似文献
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液压系统中,常有类似外筒的工件,它用来产生和增加压力,保证液压系统正常工作。外筒内孔应保证高精度、低粗糙度及圆柱度等要求。若按常规的工艺加工,即粗车内孔———细镗孔———手工研磨孔,这种方法劳动强度大,生产效率低,不适宜加工较大直径的孔。针对这种现状,我们编制了外筒工艺,内孔采用超精加工,使产品符合了图样技术要求。工件形状工件如图1所示,材料为5号锻铝LD5,热处理σb≥380MPa。要求内孔加工达到200H7,粗糙度Ra0.2,圆柱度0.05。超精头结构超精头结构如图2所示,材料为淬火硬度40~4… 相似文献
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图1所示的两条宽为8+0.036的八字槽,其中心线的夹角为78°+3',对称度允差不大于0.03,因不能直接用测量仪器检验。因此,根据零件的特点,笔者设计了一种角度位置检具,既方便使用,又能保证其精度要求,取到了满意的效果,现介绍如下。检具的制造和尺寸的确定该检具结构如图2所示,它必须与图3所示的板式塞规配合使用。从图2中可看到,分布在底板上的4个定位块2,主要是作定位支承用,以便于板式塞规能通过零件的槽来检测零件相关的位置关系。此检具以零件上相距136±0.02的两孔4+0.025来定位,为… 相似文献