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相似文献
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1.
齐婳 《煤化工》2006,34(1):18-20
2003年济钢焦化厂引进焦炉煤气精脱萘工艺,利用柴油循环脱萘。鉴于精脱萘工艺柴油成分复杂,混合物性质极为相近的特点,开发了采用气相色谱法测定循环柴油中萘含量的分析方法,并确定了其检测条件。该法操作简便、快速,数据准确,其检测结果为精脱萘工艺生产提供了及时、准确的指导数据。  相似文献   

2.
济南钢铁集团总公司注重资源的合理利用,大力发展循环经济,实施了燃气-蒸汽联合发电项目,为此先后在济钢焦化厂兴建了一期、二期精脱萘工程为其配套,提供优质洁净的焦炉煤气.在焦炉煤气的脱萘运行过程中,焦化厂逐步摸索出一套适合自身工艺的调节方法,通过煤气脱萘全流程、各工序配合对煤气含萘指标分解控制,效果良好.通过进一步的工艺、设备优化,实施精准操作,大大提高了焦炉煤气的脱萘效率,降低洗萘柴油的消耗.  相似文献   

3.
我厂煤气的精脱萘装置使用-10号轻柴油,每隔15min从塔顶喷洒20s,塔底油槽中的柴油循环喷洒,待塔底油槽中的柴油含萘量达到饱和后排入废柴油槽。由于精脱萘塔顶循环喷洒的柴油量很小,使精脱萘塔的温度难以控制。另外,精脱萘塔在洗萘的同时,煤气因冷却而析出的冷凝水进入循环柴油中,直接影响柴油的脱萘效果。  相似文献   

4.
戴伟祥 《湖南化工》1998,28(3):35-36
用低萘洗油洗萘工艺取代以柴油洗萘工艺以深脱煤气的萘,净化后煤气萘含量不高于50mg/m^3,符合有关标准,该工艺可大幅度降低生产成本。  相似文献   

5.
焦化厂在正常情况下,洗苯塔后煤气含萘量为0.2g/m3左右。为满足城市煤气、燃气发电等用户煤气含萘量冬季<50mg/m3、夏季<100mg/m3的要求,通常要对洗苯塔后的煤气,采用轻柴油作为洗涤油洗萘,但洗萘后的柴油经济价值大幅降低。目前石油资源紧张,石化产品价格逐步上扬,采用轻柴油进行精脱萘的工艺难以为继。在焦化厂脱苯工段采用煤焦油洗油作为吸收剂,在洗苯的同时完成精脱萘是今天探索的生产工艺。  相似文献   

6.
为降低工序能耗,实现煤气净化单元煤气的梯级冷却,文章论证了煤气终冷、脱萘与煤气冷凝液回用新工艺集成。即终冷器利用洗油脱除煤气中的萘,下段的循环洗萘液分离出含萘洗油,送往洗苯—脱苯工序的循环洗油系统再生。系统具有工艺紧凑、剩余氨水量减少和网化利用热能的特点。  相似文献   

7.
冯保兴 《山西化工》2013,33(2):63-64
7.63m焦炉煤气中的萘含量偏高,严重影响后序设备的正常运行。为有效地降低7.63m焦炉煤气中的萘含量,保证后序设备终冷塔、洗苯塔的设备阻力正常(≤1200Pa),采取了延长循环氨水系统的静置时间、下调横管初冷器煤气温度、增加循环喷洒液中的焦油补充量等措施。经过改进,有效地减小了7.63m焦炉煤气中的含萘量,保证了煤气净化系统的正常运行。  相似文献   

8.
用低萘洗油洗萘工艺取代轻柴油洗萘工艺以深脱煤气中的萘,净化后煤气萘含量不高于50mg/m3,符合有关标准,该工艺可大幅度降低生产成本。  相似文献   

9.
通过对焦炉煤气柴油洗萘工艺的改进,可以有效地提高柴油洗萘效率,降低城市煤气的萘含量。生产实践表明,该工艺改进效果明显,不但可以提高城市煤气萘含量的合格率,而且还可降低柴油洗油的消耗、延长柴油洗油的使用周期。同时还解决了生产过程中柴油洗油的乳化问题,减缓了设备的腐蚀,延长了设备的使用寿命。  相似文献   

10.
田波  刘柒变 《煤炭转化》1993,16(3):83-88
本文讨论了技术改造对煤气脱萘的影响。对焦化厂净化工艺的技术改造表明,增设初冷设备和在横管冷却器内喷洒初冷冷凝液与焦油氨水混合液,可使鼓风机前煤气含萘量降到0.8~1.2g/m~3:在脱苯塔侧线采水管上增设放散管,改造脱苯塔的降液管、溢流堰结构和操作,可得含萘量为1.5~2.5%的循环洗油,用这种低含萘洗油脱苯,脱萘,使煤气平均含萘量由原来的354.8mg/m~3降低到113.1mg/m~3。  相似文献   

11.
安钢焦化厂燃气车间原工艺采用轻质柴油洗萘,2009年4月采用焦油洗油洗萘,至今塔后煤气含萘稳定,比轻质柴油洗萘效果更好. 1可行性分析 目前我国焦化厂煤气柜的精脱萘工艺均采用轻质柴油作为脱萘剂,轻质柴油具有高度的稳定性,长期使用其物理化学性质几乎不变.焦油洗油是高温煤焦油230~300℃的馏分,我厂采用的轻质柴油和焦油洗油质量指标见表1.焦油洗油对萘的溶解度比轻质柴油高,并且我厂焦油洗油能实现自给.  相似文献   

12.
通常,现有的化产回收车间不设硫铵工段,煤气中的氨用水或正磷酸铵溶液回收,再从溶液中解吸出来,用焚烧或催化方式破坏氨。氨循环催化法脱硫化氢和氰化氢曾经得到广泛推广,它基于连续操作过程,为焦炉煤气处理实现计算机控制创造了先决条件,并保证周围环境和劳动条件符合环保要求。目前正在操作的化产回收车间是一个综合性的自动化机组,由调度室的两名调度操纵。在这些车间实际上没有空气污染。在循环过程用水回收氨和用氨水回收硫化氢时,鼓风机后煤气中的焦油和萘含量相应不超过0.04g/m3和0.8g/m3。采用氨氧化法脱除煤气…  相似文献   

13.
新的终冷工艺集成了煤气冷却、煤气脱萘与煤气冷凝液利用,使煤气净化单元实现煤气梯级冷却。利用终冷器上段冷凝液作为脱氨工序的软水,可以减少焦炉煤气净化单元的剩余氨水量。终冷器利用洗油脱除煤气中的萘,含萘洗油经加热、油水分离后,送往洗苯-脱苯工序再生。  相似文献   

14.
对煤气脱萘的工艺、设备及能耗进行了研究。介绍了马钢开发的焦炉煤气脱萘新工艺,该工艺在横管初冷器内完成煤气的一步脱萘,煤气净化后不再设置其他脱萘工序。初冷器平均阻力在1000Pa以下,不用蒸汽清扫初冷器,煤气净化设备未发生萘的堵塞,每年可节约12000t标准煤,节能效果明显。  相似文献   

15.
张凤琴 《煤化工》1991,(4):19-22
本文介绍了该厂轻柴油精脱萘装置的效果和停止使用的原因,阐述了采用制冷水降低终冷塔煤气出口温度,提高分缩器出口油气温度,以降低循环洗油含萘量,并用低萘新鲜洗油作补充,从而强化了吸苯塔的除萘作用。采用机械化刮萘工艺,使终冷循环水中的悬浮萘得到有效分离,保证了吸苯塔除萘工艺的顺利实现。经过几年来的运行实践证明,城市煤气含萘量有了较大幅度的下降,使冬季煤气管道的堵塞现象不再发生。  相似文献   

16.
焦炉煤气脱萘是重要的净化工序,煤气中的萘沉积在设备和管道里易发生堵塞,影响设备生产能力和管道输送能力,甚至影响正常操作:而且萘又是贵重的化工原料,回收萘能增加经济效益。文中介绍了马钢新区的焦炉煤气脱萘技术及生产中对脱萘环节的控制与调节。  相似文献   

17.
从粗苯分缩油中提取的低萘洗油,在洗苯的同时完成了洗萘,既确保了城市煤气的萘含量,还可获得合格的工业萘。  相似文献   

18.
介绍了干法脱萘技术的工艺特点及脱萘剂脱萘性能的影响因素,通过干法脱萘技术的工业应用,证明干法脱萘工艺可有效地实现含萘气体高精度地脱萘,在技术性能和经济指标方面优于传统的脱萘技术,达到了含萘气体净化的先进水平。  相似文献   

19.
针对焦炉气作车用燃料苯、萘含量超标的问题,对焦炉气进行了深度脱苯脱萘处理。在焦化企业对焦炉气初步净化处理的基础上,采用轻柴油洗萘工艺对焦炉气进行进一步的脱萘处理。处理后的焦炉气中,萘的质量浓度降低至50 mg/m3以下;苯也部分溶解于轻柴油,质量浓度进一步降低到2 g/m3以下。净化后的焦炉气可满足焦炉气汽车的使用要求。  相似文献   

20.
天宏焦化公司捣固焦炉的回收系统采用终冷洗萘工艺,洗萘油为轻质焦油,塔后煤气含萘量1.178g/m3左右(规定&lt;0.9g/m3),洗萘效果一直不能满足生产需要。含萘偏高的煤气进入洗苯塔后容易引起洗油含萘升高,影响洗苯效果,  相似文献   

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