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北满特钢二电炉厂 60t钢包精炼炉LF(VD)为 1 991年投产的国产设备 ,因机电设备故障率高 ,钢包炉盖为耐火砖砌筑 ,使用寿命短。针对60tLF(VD)现状 ,北满特钢决定与 1 7# 45t电弧炉同时改造 ,由西安电炉研究所设计。改造后LF(VD)装置的钢包盖采用管式全水冷炉盖 ,下层大炉盖内壁焊有挂渣钉 ,炉盖使用涂60mm厚的耐火材料 ,炉盖使用寿命 30 0 0炉次。LF采用西安华兴电炉公司制造的铜 钢复合导电横臂 ,电极夹头由水冷枪圈和水冷锻造铜导电座组成 ,铜导电座的寿命约为 1 7年。改造后 60tLF(VD)精炼设备的主要参数为 :钢包上口外径 31 66m… 相似文献
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介绍了LF钢包精炼炉的冶金功能及主要设备,比较了LF炉在炼钢厂房中的布置形式及其优缺点,并结合与其它精炼装置配置介绍了LF钢包精炼炉在钢种开发中的运用。 相似文献
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宝钢3 BF高炉大修重建工程中,炉顶装料设备采用旋转受料罐+吊挂式称量料罐的串罐式无料钟炉顶形式,并优化了各部件的结构。其中旋转受料罐采用大齿圈+支撑轮+导向轮取代原设计的带齿回转轴承,上料闸采用单侧油缸驱动取代原设计的双侧油缸驱动,称量压头设计安装在吊杆上,过渡短管代替眼镜阀。 相似文献
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大冶钢厂在较短时间内建成投产了一台VD装置——YG型18吨钢包炉的首期工程。该设备的主要特征是:真空室内钢包吹氩脱气;滑动水口结构可以实现对钢流进行气体保护;钢包上的吹氩管路在真空室内以自动方式接通;采用立柱支承的旋转揭盖形式;集中传动的全液压传动系统;布置紧凑的真空泵系统;热循环式钢包烘烤器等。本装置准备发展为一罐二盖的VAD/VOD炉型。 相似文献
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本文分析了传统的电极升降形式用于小吨位LF钢包精炼炉设计上所存在的问题,介绍了一种新颖的适合小吨位LF炉的加热工位装置结构及设计思想。 相似文献
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介绍了柳钢转炉炼钢厂钢包全程加盖项目的实施过程,根据自身的实际情况,设计钢包全程加盖装置。在转炉和RH炉采用卷扬升降式钢包加揭盖装置,在LF炉采用液压横移卷扬升降式钢包加揭盖装置。钢包全程加盖项目运行良好,降温效果明显。 相似文献
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本文简述了传统的电极升降形式用于小吨位LF钢包精炼炉设计上所存在的不利因素,并介绍探讨一种新颖的适合于小吨位LF炉的加热工位装置结构及设计思想。 相似文献
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1. 钢包炉法发展的历史于1971年4月设置的大同制钢公司的第一座钢包炉(LF)是20 t的钢包,带有4500KVA变压器,三个直径为10in(254mm)电极的氩气搅拌装置和真空抽气设备.在1973年7月建设了容量也是20t的第二座钢包炉,专用以精炼不锈钢,是将在电弧炉中脱过碳的不锈钢液与氧化渣一起移入钢包以进行搅拌.当铬被还原后即倾侧钢包除去炉渣,然后加入新的造渣剂以最终精炼.这种操作不需要真空抽气系统,而我们的目的在于降低原材料价格和提高电弧炉生产率. 相似文献
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根据LF钢包炉工艺布置和设备结构特点,对水冷电缆、导电横臂、石墨电极等短网导体的长度、截面积以及三相之间的距离进行了分析,提出了减小LF钢包炉短网阻抗的方法。 相似文献
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宝钢焦炉装煤车原有取盖装置采用单油缸驱动,限位定位,使用时存在对炉顶冲击大、炉盖关不平等问题。改造后的取盖装置将原有的S型轨道改为平移和垂直两个轨道,采用了双油缸驱动,分别控制揭盖机的前后和上下动作,油缸内置传感器替代限位来定位。同时将原有的揭盖机上下控制程序改为揭盖机上下和前后两个控制程序,完善了相应的半自动控制程序、走行连锁程序、应急控制程序和控制画面,实现了取盖装置的一键自动动作,动作平稳,对炉顶无冲击。 相似文献
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济钢第三炼钢厂1号LF钢包精炼炉电极调节器为LF炉外精炼核心控制系统,该系统基于PLC硬件、软件,以电弧阻抗为控制变量,实现钢水炉外温度度成分的精确、有效控制。 相似文献
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