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分析了大型高炉炉型发展的趋势,着重论述扩大炉缸容积的必要性。指出我国已有2500m^3级高炉炉型设计上存在的问题。提出修改为2550m^3高炉炉型设计方案。并为保持合理的操作炉型,提出了内衬和冷却壁配置的设想,为2500m^3级高炉的设计提供参考。 相似文献
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马钢二铁厂4座300m^3级高炉中有3座高炉的第三代寿命达到了冶金部制订的长寿高炉标准。该厂是在提高生铁产量、改善质量和降低消耗的同时,从稳定炉况、炉体修补、加强炉役晚期管理等方面采取行之有效的措施来延长炉役寿命的。 相似文献
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本文介绍了莱钢620m^3高炉配加高钛冷固球团护炉工业试验,试验期高炉炉况顺行,效果良好,与基准期相比,焦比下降8-17kg/t铁,增铁1%-3%,高炉炉缸表面危险点温度下降12-35℃。 相似文献
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韶钢1^#高炉(305m^3)第二代寿命达到了冶金部制订的长寿高炉标准。该炉主要从改善入炉料质量,稳定炉况,预防炉瘤,加强炉役后期管理等方面采取有效措施来延长高炉寿命的。 相似文献
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本文简要介绍了620m^3高炉二代炉役生产十一年多后高炉破损及炉缸炉底侵蚀情况,炉缸炉底呈“蒜头”状侵蚀和铁口区严重侵蚀,以及侵蚀原因分析。 相似文献
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国内600~800m^3高炉基本上建于三个时期。1970年前后建的一批600m^3高炉,深受通用设计的影响,与各地区情况有出入,且炉型又偏于瘦长,生产指标不太理想。笔者肯定了1961年首钢1^#高炉大胆进行矮胖炉型实践而积累的经验,并认为600m^3级高炉与世界各国高炉逐步矮胖倾向相一致,但步伐相对于300m^3或1000m^3级高炉来说慢了一些,对今后2-3年内将要大修的昆钢5^#(vu=620 相似文献
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从1900年起,首钢4座高炉相继进行了重大技术改造,在高炉不同部位分别采用了Si3N4-SiC砖,热压小块炭砖,组合砖等新型耐火材料以及“陶瓷杯”技术。其中2号,3号,4号高炉采和了炭砖-高铝砖综合炉底,将NMA砖砌筑在炉底炉缸交界处“蒜头状”侵蚀区。2号高炉凤产后炉底温度一直维持在100-200℃范围。1号高炉采用了“陶瓷杯”和热压炭块相互补充的炉衬结构。 相似文献
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从1990年起,首钢4座高炉相继进行了重大技术改造。在高炉不同部分别采用了Si3N4-SiC砖,热压小块岩砖,组合砖等新型耐火材料以及“陶瓷杯”技术。其中2,3,4号高炉采用了炭砖-高铝砖综合炉底,将NMA砖砌筑在炉底炉缸交界处“蒜头状”侵蚀区。2号高炉投产后炉底温度-直维持在100-200℃之间。1号高炉采用了“陶瓷杯”和热压炭块相互补充的炉衬结构。 相似文献
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湘钢3号高炉中修开炉实践 总被引:1,自引:0,他引:1
湘钢3号高炉中修时保留了炉缸下部及炉底原有砖衬,在开炉时采用了不烘炉开炉法。经过认真准备和精心操作,3号高炉在开炉后第11天利用系数就达到了1.6。 相似文献
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宝钢湛江钢铁1号高炉于2013年5月17日开工建设,经过紧张的工程建设和事先充分合理有序的开工前准备,于2015年9月25日顺利点火投产。投产后不久主码头遭受台风“彩虹”袭击,主原料进厂受阻,1号高炉一度被迫处于低利用系数生产阶段。2015年12月主原料码头修复后,高炉开始逐步提产,多项操作指标稳步提升,喷煤比达到170kg/t,利用系数达到2.3t/(d·m3),实现达产达标。针对两个不同的操作阶段,通过调整操作制度、优化操作参数,炉况始终保持稳定顺行。 相似文献
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针对马钢1号2500m^3高炉2号铁口区域炉缸冷却壁水温差出现异常升高现象,采取了“以炉缸侵蚀模型为预警参数,以不定期开、堵风口为主要手段,加强铁口维护保持稳定的泥包并配合铁口压入含钛精粉炮泥进行局部修复”的护炉制度,逐步将炉缸水温差降至正常范围,保证了高炉最大限度地发挥产能,达到了护炉保产的目标。 相似文献
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介绍湘潭 1号高炉 (1 0 5 0m3)的炉型、炉衬和冷却结构的概况 ,讨论了其合理性 ,并提出了延长高炉寿命的措施 相似文献
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高炉炉衬结构包括本体内衬耐火材料、砌筑方式、炉衬冷却方式。合理的炉衬结构形式是高炉长寿的前提,本文着重介绍鞍钢新1号3200m^3高炉炉衬结构特点。 相似文献
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介绍了济钢自立式4号高炉在投产近9年以来的生产和炉缸炉体的破损现状。通过强化炉体炉缸设备的点检和维护力度、调整操作制度、改善煤气流分布、稳定炉况顺行、完善钛矿护炉模式、加强出渣铁作业管理和精料等一系列措施,使得高炉保持在较好的和安全的生产状态。 相似文献