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在许多炼钢厂,吹炼控制精度及缩短吹炼时间具有很重要的意义,从提高生产率的角度出发,希望短的吹炼时间,但这样易于增加反应的不稳定性和金属喷溅损失,这些抵消提高生产率带来的好处。为缩短吹炼时间,同时不增加不利因素。第二炼钢厂开发了一种用于250T转炉的低喷溅氧枪。该氧枪的主要特点是增加了氧枪喷头的数量,喷孔的夹角交错变化,由于这些特点,转炉在缩短吹炼时间的同时减少了金属喷溅损失,使用结果表明,与常规吹 相似文献
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提高吹炼控制的精度和缩短吹炼时间对于炼钢厂是很重要的,缩短吹炼时间对生产率来说是很理想的,但往往会增加反应的不稳定性和喷溅损失,抵消了提高生产率的效益。 相似文献
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论述了澳斯麦特吹炼炉富氧吹炼的可行性、设计方案厦应采取的安全措施。工业试验表明,富氧吹炼开辟了一条在现有条件下提高粗铜产量的新途径。 相似文献
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本文介绍了一种复合铜/耐火材料水冷却设计的开发,这种设计已经成功地应用于几种铜熔炼炉的吹炼炉,包括肯尼科特闪速吹炼炉、国际镍公司MK反应炉和奇德克里克吹炼炉。 相似文献
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介绍了中条山有色金属集团有限公司转炉吹炼技术改造和技术储备型试验,阐述Ausmelt吹炼中出现的主要问题及采取的措施,对转炉吹炼与Ausmelt吹炼进行了对比,对今后铜吹炼技术选择具有一定的指导意义。 相似文献
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PS转炉是铜吹炼普遍采用的成熟技术,但是由于其间断作业和SO2烟气泄露等问题,已难以适应日益提高的环保要求。文章阐述了国内外铜吹炼技术的最新发展动态,认为大型洁净铜冶炼厂采用闪速吹炼技术是我国今后新建和改造发展的一个方向。 相似文献
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文章从实践的角度,对云南冶炼厂转炉吹炼使用富氧前后的生产情况进行了比较。通过半年多的初步实践表明,使用富氧进行吹炼是提高PS转炉生产能力的有效途径。 相似文献
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氧气底吹炼铜技术的应用与发展 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了氧气底吹炼铜技术的主要特点,叙述了底吹炼铜工艺的发展及在工业中的应用情况,讨论了底吹炼铜技术在处理杂铜及底吹连续吹炼方面的发展趋势。 相似文献
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利用锰烧结矿提高转炉无渣吹炼时的锰收得率[日]金子敏行等1绪言以前,钢中锰含量的调整是在转炉吹炼后用加锰铁的方法进行的。随着铁水预处理技术的发展,在转炉使用脱磷铁水进行无渣吹炼的条件下,则一般采用加廉价的锰矿石进行熔化还原的方法。为了提高无渣吹炼中的... 相似文献
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转炉吹炼喷溅控制新方法 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对试验结果的分析,查明武钢二炼钢厂转炉产生吹炼喷溅的主要原因,提出了工艺改进措施。改进后不仅提高了成渣速度,减少了喷溅,改善了脱磷脱硫效果,而且也缩短了吹炼时间,降低了炼钢原材料消耗。 相似文献
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在高铟粗铅吹炼中,通过严格控制吹炼温度和鼓风量,避免铅氧化进入浮渣从而降低浮渣含铅量,可大大提高铟的浸出率,减少铅的损失。 相似文献
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铜熔炼工艺的吹炼技术选择 总被引:2,自引:0,他引:2
硫化物吹炼技术的改进已落后于一次熔炼工艺。在过去的几十年中,新的熔炼工艺得到了迅速发展,如:奥托昆普闪速工艺,Inco闪速工艺、三菱连续熔炼工艺、诺兰达反应器、喷士精矿的特尼恩特工艺(CMT)、艾萨熔炼工艺和CCNTOP法。所有这些工艺都被证明在工业上是可行的。另一方面,PS转房租主其改进型(霍博肯和茵斯皮雷欣)已经成熟的吹炼转炉。本文探讨了针对每种熔炼工艺的吹炼选择,制定了一套供吹炼工艺选择的标 相似文献