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为了提高崖城13-1气田的采收率,控制地层水侵入速度,保证气田稳产,对崖城13-1气田展开堵水工艺技术研究。该气田由于地层温度高,压力系数低,采用化学堵水的方法即不能保证长期有效地封堵出水层位也不利于堵水后的返排复产。经过对气田出水特征的分析与研究,在对比分析了几种堵水方式的基础上,最终选择过油管管内机械堵水的方式作为崖城13-1气田的机械堵水工艺。在此基础上,结合气井的基本井况,提出对机械堵水工具的基本要求,对机械堵水工具进行了调研与优选;结合气井的历次作业情况对气井过油管机械堵水的可行性进行分析与研究,形成了一整套适合崖城13-1气田的机械堵水工艺技术,为类似崖城13-1高难度气田的控水措施提供了新思路。 相似文献
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气井出水是气田生产后期面临的一个较严峻的问题,气井出水大大减少了气田的采收率。由于堵水采气和排水采气对于海上气田来说作业成本极高,因此研究带水采气措施具有重要的意义。本文结合某海上气田出水井A9井的实际情况,通过计算气井稳定携液生产的微正流量以及气液两相流流过油嘴阀芯的能量损失来采取相应的延长出水气井寿命的措施,为延长海上气田出水井寿命,提高其最终采收率提供了良好实践。 相似文献
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结合P1~1H井生产实际,进行了气井复活可行性分析,实施了连续油管笼统注水泥塞封层堵水工艺.通过对复产效果及水淹原因分析,为开发水平井裂缝性灰岩气藏生产制度优化指出了方向,初期配产不宜太高,尤其气、水同产情况下,且生产期间不宜关井.配产太高及关井,易导致边水快速指进,影响气井产量,甚至水淹. 相似文献
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崖城13-1气田A 7井2009年9月受底部高压孤立水层影响发生暴性水淹,造成气井积液停喷,为使A 7井重新恢复生产,需要封堵底部高压水层。受高温(174.4℃)、井深(5804.6m)和大压差(压差5000psi)的影响,常规机械堵水方法和化学堵水方法均无法满足堵水要求,经过大量的调研和可行性分析,优选了耐高温高膨胀率的极限桥塞,通过管内电缆传输方式送入极限桥塞和倒水泥方案进行封堵。通过在A 7井实践应用,井筒液面由堵水前914m下降至堵水后2666m,成功将底部高压水层封堵,为类似高温高压差深井堵水作业提供了宝贵的经验。 相似文献
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本文重点叙述了锦州油田成功应用的选择性堵水技术,即活化稠油堵水技术以及改性石蜡堵水技术,展望了化学堵水发展趋势,并对我厂下步堵水工作提出了建议。 相似文献