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本文内容是广州机床研究所在液压阀生产中,有关零件的光整及去毛刺工艺技术问题。全文分三部分:Ⅰ、简述液压传动应用和元件的主要技术要求,说明其去毛刺的重要性。Ⅱ、归纳本所液压零件去毛刺的几种方法:第一种方法是采用金刚石弹性刷和圆柱形磨料刷对主阀孔的光整及去毛刺工艺技术;第二种方法是采用圆盘刷、碗形刷的含料或不锈钢丝刷对液压阀结合面的去毛刺工艺技术;第三种方法是采用金刚石去毛刺工具对阀类零件的交叉孔去毛刺工艺技术;第四种方法是采用磨料尼龙圆盘形刷子或不锈钢丝轮对阀芯去毛刺工艺技术。这些光整及去毛刺的方法已在本所应用,效果很好。Ⅲ、关于去毛刺的检验情况。液压传动以其易于获得大的力或力矩,易于控制,易于实现直线往复运动或摆动,能进行较大范围的无级变速、传递均匀、平稳、容量大和结构简单等优点,已经在我国国民经济各 相似文献
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国内去毛刺及表面光整加工技术状况 总被引:2,自引:0,他引:2
李铁祥 《组合机床与自动化加工技术》1996,(4):2-3
国内去毛刺及表面光整加工技术状况大连组合机床研究所李铁祥l概述我国的去毛刺及表面光整加工技术起步较晚,该项技术所以发展缓慢是与我国经济发展密切相关的。在计划经济时期,尚不十分重视机械零件表面微观质量,而近年来确立了市场经济体制之后,给该项技术发展带来... 相似文献
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介绍了采用电化学机械复合加工工艺对焊管轧辊成形面进行光整加工的原理、实施方案和工艺效果,为不规则回转表面的光整加工找到了一种有效的工艺方法。 相似文献
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介绍了采用电化学机械复合加工工艺对焊管轧辊成形面进行光整加工的原理、实施方案和工艺效果,为不规则回转表面的光整加工找到了一种有效的工艺方法。 相似文献
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电化学机械光整加工技术的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
介绍了各种光整加工技术的特点、应用情况、发展动向及应用前景。通过几年来对电化学机械光整加工机理的研究及应用,探讨并定性地说明了各种因素对提高加工效率及质量的影响。 相似文献
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通过理论分析脉冲电化学光整加工中的间隙与电解液流速之间的关系,并通过系统地实验研究,探讨了加工间隙和流速对表面质量的影响规律.研究结果表明:合理控制加工间隙对保证较高的电解液流速和较好的加工表面质量极为重要;在优选的工艺参量下,可快速获得优质表面.以1Crl8Ni9Ti试件为例,在优化参数下,1~2s内将表面粗糙度值为Ral.6μm的原始表面加工成Ra0.04μm的镜面.显然,目前在脉冲电化学光整加工上的研究为该技术更好地满足现代制造业中高表面质量产品实际应用的需要打下基础. 相似文献
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目的通过电化学砂带复合加工实现回转表面上沟槽结构的光整。方法针对沟槽结构的特殊性,提出阴极悬浮定位方式控制加工间隙。通过对比有无电化学作用条件下砂带抛磨加工获得的表面形貌差异,以及分析加工过程中表面形貌的变化规律,研究电化学作用和机械作用对表面形貌与精度特性的影响机理。进行工艺参数对表面粗糙度和圆度影响的实验,获得单因素条件下各工艺参数的优化取值范围。进行正交实验和极差分析,获得各工艺参数对表面粗糙度和圆度影响重要性的排序。综合单因素和正交实验结果,确定面向表面粗糙度和圆度的工艺参数优化取值范围。结果砂带无轴向运动时,该工艺能实现小极间间隙条件下的稳定加工,同时获得良好的表面质量和加工精度。机械作用参数对表面粗糙度的影响程度大于电化学作用参数,砂带压力为主要因素;电化学作用参数对圆度的影响程度大于机械作用参数,加工电流为主要因素。结论对回转沟槽表面等磨具难以实现轴向运动的部位进行表面光整加工,电化学砂带复合加工是一种有效方法。 相似文献
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精密零件的微磨料气射流光整加工 总被引:2,自引:0,他引:2
近年来,在非传统去毛刺加工方法中,微磨料气射流去毛刺由于初始成本低、生产效率高、灵活性强、无应力、无热影响区,在精密零件的光整加工中获得了广泛的应用。本文详细介绍了微磨料气射流用于光整加工去毛刺的加工原理、材料去除机理、去毛刺的工艺参数以及对棱边尺寸的影响,并列举了一些微磨料气射流在不同应用领域的加工实例。 相似文献
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从电解液流动角度出发,阐述了边界层的分离现象,建立了边界层方程;从影响边界层因素出发,解释了脉;中电化学光整加工能有效地克服边界层的分离,改善了光整加工过程的稳定性,提高了加工精度。 相似文献
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目的 改善传统磁粒研磨去除毛刺时磁感应强度变化率小、磨粒飞溅损耗严重等问题,设计带渐开线槽的磁极,通过优化磁场分布和逆渐开线展开转动的方式提高毛刺去除的效率和质量。方法 基于渐开线原理,设计不同基圆直径的磁极沟槽,仿真了磁感应强度云图及磁感应强度曲线,并与传统磁极进行平面研磨对比试验,通过综合分析优选磁极槽类型。对镍基高温合金GH3128螺旋铣孔板开展磁粒研磨孔切出毛刺的试验研究,分析主轴转速、磨粒填充量和磨粒粒径对孔缘毛刺去除的影响,得到渐开线槽磁极磁粒研磨孔切出毛刺的较佳工艺参数方案。结果 使用基圆直径为8mm的渐开线槽磁极研磨平面时,其有效研磨面积更大,在主轴转速为1 600 r/min、磁性磨粒平均粒径为250μm、进给速度为0.05 mm/s、磁性磨粒填充量为30 g、加工间隙为2 mm的工艺条件下研磨镍基高温合金GH3128孔板18 min后,孔切出毛刺平均高度由原始的29.6μm降至10.2μm,毛刺的平均宽度从原始的288.6μm降至169.4μm。结论 带渐开线槽的磁极改善了磁感应强度变化梯度,抑制了磁性磨粒的飞溅损耗,加速了磨粒切削刃的更新,使研磨效率和研磨均匀性都... 相似文献
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