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前混合磨料射流喷嘴磨损机理及结构优化 总被引:4,自引:0,他引:4
采用固液两相流理论分析前混合式磨料射流喷嘴流场内的流动状态。利用固体颗粒对金属的冲蚀原理研究喷嘴的磨损状况,初步阐明了喷嘴的磨损机理并对喷嘴的结构进行了优化。在实验室进行多种喷嘴的磨损试验,得到喷嘴的内表面形状对喷嘴磨损的影响规律。 相似文献
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从喷嘴的材质特性、磨料的特性、射流工作参数、加旋元件结构等方面对旋流磨料射流喷嘴磨损机理进行了分析和研究。结果表明:由于加旋元件的存在,不仅使射流结构带来质的变化,而且会给喷嘴的寿命带来影响。 相似文献
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前混合磨料射流系统性能和结构的改进 总被引:2,自引:0,他引:2
针对前混合磨料射流系统存在的磨料涌出而导致对系统管件,尤其是喷嘴产生磨损的问题,对原有的射流系统进行了分析。在分析结果的基础上,提出了3种改进型系统。对改进型系统进行了定性的理论分析,用试验手段得到高压管路的波速值,并用试验检验的方法得出了3种改进型系统性能优劣的比较,认为改进I型系统较好的解决了磨料涌出并磨损管路元件的问题。 相似文献
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针对油井定向钻孔技术应用于水平井作业中,传统钻铣工艺在套管上无法开窗这一工艺难题,提出水力喷砂射孔的工艺措施。依据材料冲蚀磨损理论和磨料射流切割原理,利用水力喷砂射孔技术切割套管。以Fluent流场分析为基础,对喷嘴的结构进行设计,运用Solidworks软件,对喷嘴及相关部件三维建模与装配,并用Gambit划分网格,使用计算流体力学软件ANSYS CFD对喷嘴及相关部件进行CFD流体力学数值模拟,应用FLUENT模拟仿真,得到现有工况要求下能实现套管开窗的合理喷嘴结构,以及辅助装置。最后得到不同工况下喷孔数目、直径、角度等结构参数。并且FLUENT流体仿真时,分别对压力、靶距、磨料颗粒的大小,浓度进行改变,对各种情况下的模拟开窗效果进行比较,得出最优开窗效果下的各项指标参数。 相似文献
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采煤机截齿与粉尘生成量及灭尘的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
煤矿生产中,采掘机械的工作参数,诸如截深、截齿材料、喷嘴位置和滚筒的转速和直径、截齿的截深、煤层中的含矸量及矸石的强度特性以及煤层的开采条件对截齿的磨损有很大影响,其中截割深度对磨损尤为重要。截割深度越大,散热越慢,当截齿温度超过它的临界温度时,截齿磨损会显著增加,截齿温度也随滚筒转速、岩石特性、煤层的属性及截齿自身的变化而变化。 相似文献
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石子煤排放率是影响中速磨煤机安全经济运行的一个重要参数。磨煤机风环动静间隙会随着磨损而增大,使风环出口风速降低,导致石子煤排放增加。以HP863型磨煤机实测结构参数及其石子煤物性分布为基础,采用数值模拟的方法研究了风环动静间隙对石子煤排放的影响。结果表明,风环动静间隙的大小对风环出口风速的影响十分明显,动静间隙从10 mm磨损至20 mm,在65 t/h的总风量下风环出口风速降低10.2 m/s,石子煤总沉降率增加了114%。提出了一个动静间隙防漏风的优化方案,在风环动静间隙由10 mm磨损到20 mm,石子煤总沉降率比优化前下降31%。实际磨煤机风环结构改造后,石子煤排放率降低了68.7%,达到了相关标准要求,已运行近2 a,没有再出现石子煤排放率增加现象,原存在的石子煤排放量过大制约磨煤机出力的问题得到了有效解决。 相似文献
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喷嘴宽度对凹凸劈射流元件切换性能影响模拟试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
液动射流式冲击器在实验室进行深井模拟试验,其结果展现出了良好的应用潜景,其可行性在野外实验,生产中(如石油钻井,大陆科学深钻中)得到了验证,但与此同时,其在应用过程中也出现了一些问题,如射流冲击器的核心部件射流元件使用寿命不长,具体表现在喷嘴,凹劈,侧壁等破坏严重。 相似文献