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分析认为柳钢第四棒材生产线四切分生产时冷床乱钢的原因:裙板抛钢点不合理,轧件在变频辊道加速段距离、轧件制动举例设定不合理,改进后冷床作业率提高了23.13%。 相似文献
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棒材生产线冷床抛钢系统采用的液压传动,整个裙板通轴是由16个插销缸将其联接在一起。并有12个升降液压缸带动裙板通轴转动来实现裙板升降。通过裙板位置的不同,来完成整个抛钢过程。但规格不同,所有升降缸和插销缸数量也不同。 相似文献
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本文就广钢集团公司连轧机组中加热炉、粗一中一精轧机冷床跳钢裙板、出口,成品钢材计数站的液压系统,进行了工作状态的剖析、改造论述。 相似文献
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通过对冷床裙板液压系统的改造,冷床装置相关环节的改进,根据现场使用的实践总结,以求能为冷床找到一个可靠性高、经济适用的设计方案。经检验,改造后明显降低了冷床裙板的故障率。 相似文献
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分析了连轧中型生产线冷床上料装置运行中存在的问题,对油缸支架、油缸销轴做了改进,在冷床盖板处增设导向轮装置,在裙板上增设支撑块,弥补了冷床上料装置原设计的不足,减少了设备故障停机时间,提高了机时产量,降低了职工的劳动强度及生产成本. 相似文献
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通过分析冷床区输入装置的磨损原因,对其结构、材质、生产工艺进行了优化改进,采用镶嵌合金耐磨材料工艺方法来提高冷床区输入辊道、裙板和矫直板的耐磨性,延长其使用寿命,稳定冷床上钢材的顺利运行,从而起到降低成本的效果。 相似文献
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对河钢唐钢棒材多切分轧制存在800~1 500 mm线差的问题进行了分析,提出了改进措施。通过严格控制开轧温度在1 030~1 050℃、优化导卫和轧辊的装配精度,制定轧机料型调整方法,多线切分线差控制在250 mm以内,冷床齐头率提高到100%,清除了裙板乱钢隐患,最终使综合成材率提高了0.08%。 相似文献
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本文详细叙述了高速棒材生产线步进式冷床气动盘式制动器存在的问题及解决方法,阐述了在生产中如何检查,如何预防;确保在现场使用中的安全顺行,减少设备故障产生后对主轧线的影响,降低因为冷床制动器故障造成的经济损失。 相似文献
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介绍了选用耐磨性高的合金材质对棒材生产线冷床裙板机构的输入辊道和裙板进行改造的实践。通过在结构设计上分别选用合金辊环过盈连接和梯形槽内镶嵌耐磨合金衬板的形式,仅在受力磨损部位选用耐磨材料,不仅提高了输入辊道和裙板的使用寿命,还节约了改造成本,取得了良好的改造效果。 相似文献
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介绍了莱钢中小型车间轧线到冷床一组带升降裙板的收集辊道的结构和功能,该辊道控制思想严谨,使设备动作迅速准确,能把轧线上高速轧制的钢材准确收集到冷床上,设备既简单而且应用非常方便。 相似文献
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在生产前期,轧制小规格轧件时,裙板抛钢忽远忽近,有时抛的太远,无法在对齐辊道对齐,影响成材率,裙板也容易乱钢,经过长时间摸索和技术攻关,总结出一些调整方法,基本解决了抛钢不稳定及乱钢问题。 相似文献
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广钢连轧线3#倍尺飞剪随生产工艺改变后,倍尺能力因受程序设计的制约,不能适应新的生产要求。经过对程序的工艺参数进行修改,使倍尺能力达到工艺改变后的要求。指出3号剪剪切大材时尾部上冷床速度变慢,容易引起裙板处追尾堆钢,投入其夹送辊是理想的工艺解决方案。 相似文献
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从裙板辊道系统和裙板液压系统入手,分析了天钢棒材生产线裙板控制系统动作原理,指出棒材生产裙板系统正常运转的关键在于设置正确的抛钢位置和裙板中位停留时间。利用数学模型计算出适合天钢棒材裙板系统的抛钢位置和中位停留时间,应用后,实现了棒材裙板系统同时拾取两支棒材的生产模式,提高了棒材收集的稳定性和效率从而提高了棒材生产的作业率。 相似文献