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对承钢烧结厂配加新西兰含钛精矿的生产情况进行了总结,分析了配加新西兰钛精矿对烧结矿产量的影响,并提出了强化生产的措施。 相似文献
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2014年,攀钢矿业选钛厂面对严峻的市场和生产形势,采取超常规措施稳产增效,累计完成钛精矿产量54.01万t,一举刷新投产35年来产量纪录。在钛精矿销售价格下滑的情况下,稳质保产、降本增效成为该厂生产的关键点。为提升生产能力,创造更多效益,该厂在降耗稳质上狠下功夫。成立稳质提产攻关小组,落实粗粒、细粒、微波干燥生产线等关键生产工序的攻关措施。一方面强化生产组织、优化 相似文献
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根据攀钢烧结机(均为130m^2)采用生石灰强化烧结工业试验及生产结果,对生石灰强化钡钛磁铁精矿烧结的作用进行了总结分析,并提出了用好生石灰的技术措施。 相似文献
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间隙杂质对工业纯钛性能的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
本文从间隙杂质O、N、C原子在工业纯钛中的存在形式、对纯钛的固溶强化机理着手,分析研究了间隙杂质影响纯钛性能的途径、杂质来源。由此得出结论:在工业纯钛生产中,为保证工业纯钛的性能和良好的加工性,应控制05〈0.45%,N〈0.05%,0〈0.30%,C〈0.10%;控制工业纯钛间隙杂质O、N、C含量的关键环节是使用杂质含量低的海绵钛。 相似文献
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海绵钛生产设备大型化后,因新设备渗钛工艺及还原温度波动等因素影响,杂质铁元素存在较大的波动性,从而导致海绵钛产品降级。生产实践表明,采取加强设备二次渗钛、强化还原反应温度控制等措施后,对海绵钛产品中杂质铁元素的控制起到明显效果。 相似文献
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通过采取精料方针、优化炉料结构、优化操作制度、强化生产管控等措施,对西昌钢钒2号高炉进行强化冶炼实践。生产实践表明,西昌钢钒2号高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿的技术取得了进步,技术经济指标明显改善。 相似文献
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钛的极谱测定多年来虽然有不少报导,但是由于钛盐在弱酸中易于水解,在强酸中波形不好,又与氢波相连。因而,在酸性溶液中作为钛的定量分析,适当的方法还是很少的。为了改善波形,消除氢波的干扰,前人曾作了络合物的引入试验,拟定了钛的络 相似文献
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莱钢2^#750m^3高炉本体进入一代炉役后期,面对冷却壁损坏,设备老化等不利强化治炼,威胁安全等问题,采取精料方针、稳定四大制度和合钛物料护炉等措施,即保证了高炉生产的安全,又使高炉强化冶炼程度进一步提高。 相似文献
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采用BOF-LF-CC工艺试制20MnVB钢 总被引:1,自引:0,他引:1
借鉴国内钢厂电炉工艺生产20MnVB钢的成功经验,设计出20MnVB钢的内控成分并强化转炉终点控制、LF加钛保硼工艺、低过热度浇注、合理的轧钢工艺等,实现了BOF-LF-CC工艺生产汽车用优质含硼钢。 相似文献
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通过研究钛对钢材性能的影响,对510MPa级汽车大梁钢进行了成分优化设计,针对装备特点制定了冶炼、精炼、连铸及轧制工艺方案。试验结果显示,钛微合金化生产510MPa级汽车大梁钢的钢材组织主要由铁素体+珠光体组成。与铌钛复合强化相比,钢材的屈强比降低,断后伸长率显著提高,各项性能稳定,完全满足国标和用户协议要求,且具有显著的低成本优势。 相似文献
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通过采用某型号磁选机对硫酸法钛白酸解热过滤后的泥渣中的残钛进行回收,并对回收得到的钛精矿进行半定量分析,同时开展实验室酸解试验研究,初步证明了磁选机对酸解泥渣中残钛回收、利用的可行性,提出下步持续性优化工业试验的指导性建议。 相似文献
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本文通过七炉试验钢研究了硼、钼、钨、钒和钛等元素对102钢持久强度、伸长率和组织稳定性的影响。试验钢经正火加回火热处理后,在620℃下进行了持久强度试验。用金相显微镜和透射电镜观察钢的显微组织和碳化物形貌的二次电子像。并对电解沉淀相进行X射线衍射相分析和化学定量分析。结果得出,含0.0042%B钢比无硼钢持久强度提高约10%。当硼含量增至0.011%时,其持久强度反而比0.0042%B钢降低约7.7%。不含钼、钨主要靠钒-钛复合时效强化钢,其持久强度可达7.1~7.5kg/mm~2。当加入正常含量钼、钨元素后,在平衡碳量接近的情况下,使持久强度提高约2kg/mm~2,即约提高20%。这就进一步说明,沉淀强化是102钢的首要强化机制。 相似文献
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钛具有的高比强度和低弹性模量的性能,吸引着赛车和生物植入体的制造业.但它需要在不损失其持久强度的情况下,进行表面强化,以提高其耐磨和抗划伤性能.Kemp开发公司(KDC)在钛的表面强化方面作了大量的研究工作,他们开始用贵金属合金强化和氛扩散硬化钛的表面,制成球型 相似文献