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针对梅山磨前预选2~0.5 mm系统采用“一粗一扫”湿式选别流程选别指标差、工艺复杂、金属流失等问题,采用弱磁段—强磁段组合外磁系新型高效磁—重复合力场选矿机代替原“一粗一扫”流程,进行了磨前2~0.5 mm混合铁矿预选工业对比试验研究。结果表明:单台外磁系磁选机流程相比原“一粗一扫”流程,尾矿铁品位降低了2.47个百分点,金属回收率提高了9.01个百分点,选矿效率提高3.77个百分点;外磁系磁选机尾矿中磁性铁降低了0.21个百分点,尾矿中赤(褐)铁矿含量降低了2.07个百分点,说明外磁系磁选机回收高品位、大密度的弱磁性矿物赤(褐)铁矿效果好;外磁系磁选机回收磁铁矿、赤(褐)铁矿的产率为43.14%,金属回收率为80.34%,分别提高了3.08个百分点和6.21个百分点,改善了磨前2~0.5 mm预选系统的选别指标,提高了选别精度。 相似文献
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文章介绍了对蒙库铁矿选矿三线磨矿分级工艺及装备进行的扩能升级改造,铁精粉质量和产量显著提高,2016年铁精粉产量165.3万t,2017年达到180.6万t,为八钢公司创造了显著的经济效益。 相似文献
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本文介绍了江铜德兴铜矿大山选矿厂扩产改造后碎矿系统存在的问题及解决对策。通过对大山选矿厂碎矿流程改造的分析研究,对今后破碎系统的升级提供参考及借鉴。 相似文献
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甘肃某难选弱磁性铁矿储量巨大,品位较低(地质品位TFe27.6%左右,采出品位TFe23%~24%)。为提高矿石入选品位,在不同粒度下进行了滚筒式强磁选机和辊带式强磁选机预选对比实验室试验研究,在实验室试验的基础上进行半工业试验,以确定开发利用该矿石的合理预选工艺技术方案。在保证预选总尾矿TFe品位低于15%的条件下,可以将预选粗精矿品位提高5.47个百分点,尾矿含铁品位仅为13.70%,提高了矿石入炉焙烧的品位。 相似文献
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为了提高生产要素集中度,实现棒材生产资源效益最大化,宣化钢铁公司于2020年7月对三棒材轧线螺纹钢生产工艺进行了升级,由单线轧制升级为单线切分轧制,生产工艺升级后三棒材轧线的年产量在120万吨以上。随着该轧线工艺与生产指标的提升,必须对该轧线的电气和自动化设备进行扩建和改进,以满足当前的生产要求和效率。本文介绍了宣化钢铁公司三棒材轧线的生产现状,分析了目前电气及自动化控制系统存在的问题,针对存在问题,提出了对棒材主轧线区域的电气、自动化系统进行升级改造的方案。控制系统升级改造后,满足了三棒材轧线改造后的生产需求。 相似文献
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三钢动力厂二泵站工业净水处理系统工艺落后、设备陈旧,无污泥处理设施,为改进工艺满足生产用水需求,需对该系统进行升级改造。介绍了钢铁厂工业净水处理系统升级改造具体方案及成效。 相似文献
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为降低生产成本,某选矿厂通过引入高压辊磨工艺,对现有碎磨系统进行了改造。改造后碎磨系统产能整体提升约32%,选矿成本下降2.88元/t,达到了"提质增效"、"节能降耗"的目的。文章介绍了碎磨工艺流程的设计与主要技术指标。 相似文献
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云南某矿山选厂碎矿系统能力偏低,最终碎矿粒度偏大,与球磨机需求不匹配,导致生产组织困难。该矿山为了提高矿石处理能力,经过考察、研讨及试验研究,确定将GP11F圆锥破碎机更换为GP330圆锥破碎机,并对配套的筛分设备进行改进,减少粗碎设备负荷,提高细碎生产效率。改进后,该矿山碎矿效率提升至160~180 t/h,碎矿最终产品粒度-12 mm含量提升至71%,磨矿处理能力稳定提升至2 029 t/d,为降低选矿能耗提供了有力的保障。 相似文献
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为提高回收率,减少铁金属的流失,莱矿马庄选矿厂进行了技术改造,更新污水磁选机,改进工艺流程,使磨前湿选尾矿筛下部分及脱水磁选机尾矿也进污水磁选机进行选别。改造后,尾矿品位由9.58%降到8.15%,铁金属回收率提高了1.06%,年创效益400万元。 相似文献
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《中国金属通报》2018,(12)
锡铁山铅锌矿1986年建成大规模投产,初期为三个系列,后期新增一个系列,共四个系列,年处理量132万吨,采用的是常规的"三段一闭路+球磨"碎磨工艺,单台处理量50t/h。2017年4月锡铁山分公司实施了选矿技术升级改造项目,仅用7个月时间,到同年10月底,设计年处理量132万t新选矿厂竣工投产,新选厂均采用国内外大型化、先进化设备,碎磨采用的是"粗碎+半自磨+球磨"工艺,设计单台处理量167t/h。自2017年10月26日调试试生产,采取各种优化调整措施以来,经过30天,新选厂实现达标达产。目前,新选厂日处理量达4800吨,超过设计能力20%左右,铅锌综合回收率也超过了设计目标2.5%,达188%以上。 相似文献