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以糠醛、糠醛与表氯醇混合溶剂分别对大庆油田化工总三和的润滑油分进行精制实验。实验的结果表明,糠醛与表氯醇混合溶剂的过程比糠醛精制过程优越,在精制油质量相当的情况下,混合溶剂不仅降低了精制温度,提高了精制油收率,而且降低了精制过程的能耗和消耗。 相似文献
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河南油田油厂针对糠醛精制装置存在的溶剂消耗量大,能耗过高等问题,采取技术措施,提高了装置的操作弹性和产品收率,降低了能糠醛消耗量,取得了明显的经济效益。文中主要介绍了糠醛精制装置改造所采取的技术措施,对改造前后的能耗、物耗进行对比。 相似文献
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双溶剂精制润滑油的初步研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以糠醛和环氧氯丙烷的混合物双溶剂,在低于糠醛精制温度30~40℃以下,对大庆石油化工总厂炼油厂三套常减压润滑油馏分进行溶剂抽提精制,达到了生产技术指标的要求,该技术用工业生产,可降低装置的能耗和物耗。 相似文献
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润滑油溶剂精制新技术 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了润滑油溶剂精制的一些新技术,包括在酚精制和糠醛精制方面的表面活性剂、助溶剂和复合溶剂的应用,抽提方式和抽提塔结构改进;在吡咯烷酮精制方面的腐蚀现象、腐蚀原因分析及防腐技术。 相似文献
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简介了润滑油糠醛精制装置现状,概述了其技术进展和国内外糠醛精制装置主要技术经济指标,说明我国糠醛精制装置水平已接近国外水平,其中三套先进装置已达到国外80年代末期先进水平。在分析国内外装置所存在的差距后,提出了糠醛精制装置今后发展的8个方向。建议加强对糠醛精制工艺研究,实现萃取系统改进和溶剂干式蒸馏回收两个关键问题的突破,开拓糠醛精制装置的新水平。 相似文献
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糠醛溶剂抗氧化性试验表明:在有氧气参与的条件下,糠醛氧化速率显著上升;糠醛溶剂抗氧化性能的好坏会影响糠醛精制装置的腐蚀。采用减少带入系统的氧气、控制脱气塔操作和加热炉出口温度、把好新鲜糠醛质量和数量关、升级材质等物理防腐措施以及加注脱酸剂或缓蚀剂等化学防腐措施,能有效降低糠醛精制装置的腐蚀程度。糠醛精制装置开工周期达到5年以上,改变了过去2年一修的格局,真正达到装置长周期安全运转的目的。 相似文献
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本文对采用润滑油糠醛抽出液作溶剂精制焦化蜡油工艺进行了研究,结果表明,只要增加溶剂经该工艺能达到用糠醛作溶剂的精制效果,且抽余油收率较高。提出了焦化-糠醛抽出液抽提-催化裂化组合工艺,该工艺具有良好的工业应用前景。 相似文献
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在考察新疆各油田原油的润滑油馏分性质的基础上,进行了润滑油馏分酮苯脱蜡、糠醛精制、白土精制试验,并对上述工艺生产的润滑油基础油馏分进行了性质考察,为利用新疆各油区原油生产润滑油基础油提供了技术参考。 相似文献
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润滑油双溶剂精制工艺研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以糠醛作主溶剂、以轻质烃作第二溶剂进行了润滑油双溶剂精制工艺的研究。该工艺使用的反抽提溶剂廉价易得,回收容易,循环使用过程组成稳定,对产品性质没有影响;装置改造投资少.容易实现。采用该技术处理胜利轻、重脱蜡油,抽余油收率可分别提高6.25和3.35个百分点,同时还可以提高抽出油的芳烃纯度,便于化工利用。 相似文献
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针对糠醛精制存在精制油收率低、脱酸与脱碱氮选择性差以及溶剂用量大等技术经济问题,在纯糠醛溶剂中加入聚合胺类助剂Z形成糠醛Z助剂,以中海沥青公司减二线基础油为原料油,以精制油质量收率、酸值为主要考察指标,进行了提高精制油收率和质量的实验研究。考察了助剂加量、萃取温度、萃取时间、相分离时间、剂油比与萃取级数对精制油效果的影响。结果表明,在最优操作条件下,用糠醛Z助剂较用纯糠醛精制相比,精制油的质量收率提高7.2%,脱酸率达到94.2%,碱氮脱除率为78.9%,糠醛Z助剂精制油中胶质、运动黏度等也低于纯糠醛精制油。 相似文献
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用表面活性剂提高糠醛精制润滑油收率的研究 总被引:7,自引:2,他引:5
在润滑油馏分糠醛精制过程中,添加微量的十二烷基苯磺酸钠、聚醚、脂肪醇聚氧乙烯醚等表面活性剂,以改善液—液界面,从而使精制油收率比未添加表面活性剂时提高1.8%~2.7%。 相似文献
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以糠醛为萃取溶剂、石油醚为助溶剂,采用错流和逆流两种萃取方式,研究了催化裂化油浆生产环保型橡胶填充油或催化裂化原料的方法,考察了萃取温度、剂油比和萃取级数的影响。结果表明:单级萃取的最优条件为萃取温度50 ℃、剂油比2.5:1,在此最优条件下,萃取级数越高,萃取效果越好,当萃取级数达到三级时,两种工艺所得精制油多环芳烃质量分数(PCA)3%以下,8种致癌性多环芳烃PAHs<10 μg/g,芳碳率10%以上,均满足欧盟环保型橡胶油要求;同时精制油密度降到0.9 g/cm3以下,饱和烃含量达到80%以上,也是优质催化裂化原料。多级逆流萃取精制油收率可达到30%以上,明显高于多级错流萃取。 相似文献
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Two solutions of producing HVI400SN lube base oil meeting acid number requirement were determined. One solution was that optimum operation conditions were found by optimization solution of single-stage extraction experiment data (i.e., the solvent/oil ratio was 5, the top and bottom temperatures of extractor were 120°C and 80°C, respectively). Another solution was that at least four theoretical plates were required after transformation of the existing furfural extractor, and verification results of pilot test showed viscosity index of refined oil was 106 and acid number was 0.0174 mg (KOH)/g under current operation conditions of industrial extractor. 相似文献