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15MnNbR球罐裂纹的分析及修复 总被引:1,自引:0,他引:1
对2台15MnNbR丙烷球罐检验时发现的裂纹,进行了综合分析,认定该裂纹为氢致开裂,在此基础上制定了合理的返修方案。返修检验后,未发现类似的裂纹缺陷存在。 相似文献
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对四台材质为15MnNbR的3000 m3 LPG球罐进行定期检验,提出大型球罐定期检验的检验项目、检验方法、检验重点等;并根据检验时发现的问题进行分析,提出解决措施。文章所采用的检验和分析方法对同类球罐的检验具有参考意义。 相似文献
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在定期检验时通过超声检测发现球罐具有埋藏性缺陷,应用TOFD技术对埋藏性缺陷进行了检验。通过比对检验结果,确认该缺陷为裂纹并需要进行维修处理。简述了球罐维修处理的过程,并分析了裂纹产生原因,提出了改进措施。 相似文献
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主要通过对厚壁球形储罐定期检验中发现了不合格的埋藏缺陷,投入了大量的人力物力,开展了一系列的埋藏缺陷检测验证分析工作,最终证实并消除了在定期检验时超声波检测发现的原焊缝制造产生的裂纹缺陷,为今后开展厚壁球罐埋藏缺陷的检验检测具有指导意义。 相似文献
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乙烯球罐FB9501A自1997年投用运行至今共经历3次全面检验,在同一环焊缝热影响区累计发现40余处超标缺陷,经过局部返修复检合格。文中就投用以来持续产生裂纹的原因进行分析,提出合理的返修热处理方案,以达到抑制裂纹继续产生的目的。 相似文献
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通过对球罐进行检验,发现球罐支柱与球壳连接处角焊缝存在裂纹,对裂纹进一部打磨,发现球罐支柱与球壳连接处角焊缝内存在夹渣缺陷,经分析确认夹渣缺陷是产生裂纹的根本原因。 相似文献
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针对乙烯球罐检验出的表面裂纹及内部超标缺陷进行了原因分析,说明淬硬组织高的含氢量和应力是导致裂纹的主要原因,并对其作了相应的处理措施。经检验评定后,球罐可以正常运行。 相似文献
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介绍了定期检验中发现的1000m3氧气球罐裂纹情况,分析认为球壳板母材边缘存在缺陷、焊后热影响区材料性能的退化与各种应力的存在是导致具有再热裂纹倾向的07MnCrMoVR制球罐产生裂纹的主要原因。技术要求不完善使裂纹在制造安装阶段未能得到消除。提出为保证07MnCrMoVR制球罐的安全质量应加强对球壳板边缘母材质量的检... 相似文献
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采用超声检测对氩气球罐内外表面焊缝进行无损检测时,在内表面发现一处超标缺陷,进一步采用TOFD检测技术对缺陷进行定量检测。通过裂纹产生的部位、宏观检验状况、常规表面探伤检测分析延迟裂纹的特性,并介绍裂纹的产生原因和修复措施。 相似文献
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15MnNiNbDR钢制2000m~3乙烯球罐开罐检验及修复 总被引:1,自引:1,他引:0
针对国内首台国产化的15MnNiNbDR钢制2 000m3乙烯球罐开罐检验出现的问题进行分析,制定了正确的焊接返修工艺将其缺陷予以清除,并对今后球罐建设中的无损检测工作提出建议。 相似文献
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在用SPV50Q液化石油气球罐检验发现焊缝内壁大量裂纹.详述其产生原因,裂纹消除及焊接返修的措施,跟踪与对比检验,使用应对策略. 相似文献
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对2.5MPa、1 500m3液氨球罐的设计标准进行对比分析,确定以JB4732为主要设计标准,并对常用氨球材料进行了综合评定,选择15MnNbR为主体材料。 相似文献
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