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本文主要介绍了福建三钢干熄焦砌体大型化技术应用与实践,着重从干熄炉冷却区、斜道区牛腿、环形风道内墙的耐火材料材质优化和结构改进方面进行阐述,实现了干熄炉长寿化的目的,取得了很好的经济效益和环保效益。 相似文献
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针对涟钢焦化干熄炉牛腿、内圆筒及冷却室三个不同部位出现损坏,影响干熄炉寿命的问题,通过改善结构和提高材料性能等措施,极大提高了干熄炉的使用寿命,为国内提高干熄炉的使用寿命提供参考。 相似文献
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干熄焦对环境保护、节省水资源、提高焦炭质量、能源再利用具有重要的作用和意义.但因干熄炉内衬砌体容易损坏,迫使干熄炉每年都需停炉检修,造成经济损失.采用新型材质耐火材料及新型内衬结构,对干熄妒内衬进行重新砌筑,可以达到增强干熄炉内衬稳定性,减少砌筑缝隙,提高砌体整体强度,最终实现减少年修频率的目的. 相似文献
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立足于独立焦化厂的干熄焦余热发电系统,为提高余热回收质量,采用热平衡分析法与火用平衡分析法对干熄炉系统的余热回收效率进行了计算与分析。干熄炉系统实际工况下的热效率与火用效率分别为79.59%和84.81%,低于设计工况的81.75%和89.06%。实际工况下干熄炉内部换热火用损失为9.88%,高于设计工况下的5.46%。分析表明焦炭烧损率是影响干熄炉系统火用效率的主要因素,干熄炉内部换热火用损失降低了干熄炉余热回收效率。优化循环气体的成分、含量和流速是提高干熄炉系统能量回收效率的主要措施。 相似文献
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1前言无锡市第三钢铁厂有轧钢加热炉5台,1989年以前,加热炉高温段的炉顶炉墙均采用内层为高铝质耐火砖,外层为轻质粘土砖的砌筑方式,由于炉子的整体性、密封性和保温性差,炉子升温慢、产量低,能耗较高,尤其炉体寿命短,修炉费用及停产损失都较大。1989年开始,该厂的炉子陆续采用了炉墙炉顶内层整体浇注新型早强耐火浇注料,外层砌筑保温砖或浇注轻质浇注料的筑炉方式,经7年的生产使用,效果及经济效益均较显著,并为不同牌号的新型早强耐火浇注料在轧钢加热炉上的合理应用积累了一定的实践经验。2浇注料的选择及应用部位设计耐火浇… 相似文献
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前言工业窑炉用耐火浇注料整体浇注一举改变了传统的砌筑方法,是对耐火材料,筑炉工艺和施工方法的一大变革。近年来国内外不定型耐火材料得到了迅速发展,续水泥类浇注料和耐火可塑料之后,又研制成功了粘土结合浇注料,从而使炉体整体浇注得以实施,并且施工速度快,炉体增寿耐用,保温节能;经济效益显著。 相似文献
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首钢焦化厂1号焦炉干熄站目前只设计了1套干熄炉,在2号焦炉移地大修后,干熄站干熄炉的最终配置有两个方案,通过技术及经济方面的分析,应为两套干熄炉,原有湿熄焦系统备用,即方案2更符合首钢实际。 相似文献
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