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相似文献
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1.
我厂两条湿法窑,原采用石灰石、粘土、铁粉、铝矾土、萤石、二水石膏6组分配料,采用低湍煅烧技术烧制熟料。为了寻求在湿法窑上利用粉煤灰生产低碱水泥,作了大量的试验。通过改变配料,既降低了成本,提高了工业废渣的利用比例,拓宽了资源的综合利用渠道,同时又保护了耕地,为子孙后代造福。  相似文献   

2.
高KH配料的机理探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
吴红  张理兴 《水泥》2001,(2):24-26
0引言我公司是年产120万t水泥的大型湿法回转窑企业,有5台湿法长窑,其中2条为Φ3.3m/3.0m/3.3m/3.0m×118m哑铃型窑,3条为Φ3.5m×145m的华新窑。经过多年的摸索研究,我们成功地开发利用了磷渣、铜渣和粉煤灰等工业废渣作为生料配料烧制高标号水泥熟料,年平均熟料标号一直保持在650号左右,近年已达680~695号,在全国60多家大中型水泥企业中名列前茅,突出地表现在熟料KH控制较高,本文拟从生产实际出发,探讨我公司高KH配料的理论依据。1工业废渣配料的率值控制一般湿法回转窑的熟料三率值控制范围为[1]:KH在0.86~0.94;SM在2.…  相似文献   

3.
目前我国湿法水泥回转窑煅烧熟料的热耗在1500千卡/公斤熟料左右,是现有各种窑型中热耗最大的。而湿法生产在我国大中型水泥厂中所占的比重约为60%,熟料烧成的能耗又占生产总能耗的75%,所以我国水泥工业的节能必须重点抓湿法窑的改造。  相似文献   

4.
利用电石渣与粉煤灰配料生产水泥   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用电石渣与粉煤灰配料生产水泥,不仅解决了电石渣与粉煤灰造成的环境污染问题,而且也变废为宝、化害为利。在节约石灰石与粘土资源的同时,也由于煤粉灰由窑尾带入部分热量,加强物料的预烧,改善窑内的热工状况,为煅烧稳定创造条件,使“两端加热法”成为湿法回转窑的一种新的煅烧方法。  相似文献   

5.
采用经过高温煅烧的冶金工业固体废物转炉钢渣、粒化高炉矿渣和石灰石、硅石选矿废渣四组分配料,确定合理的熟料三率值,制定相应的煅烧操作制度,解决转炉钢渣配料对烧成系统的影响问题,在新型干法回转窑上生产出碱含量小于0.40%的普通硅酸盐水泥熟料;采用工业副产品脱硫石膏作水泥缓凝剂,同时加入12%的高炉粒化矿渣调整水泥性能,生产出碱含量小于0.45%的普通低碱水泥。  相似文献   

6.
1引言目前粉煤灰在水泥行业中主要用作混合材,但因受水泥品种的限制及水泥生产工艺条件对粉煤灰的特殊要求,粉煤灰在水泥行业中的普遍推广极为有限。因粉煤灰尚含有部分不完全燃烧的固定碳(都匀电厂排放的粉煤灰发热量约IO450kJ/kg),粉煤灰的化学成分又与粘土相类似,所以利用粉煤灰进行配料,粉煤灰可起到燃煤和粘土双重作用。另外,利用粉煤灰作为原燃料烧成熟料可不受水泥品种的限制,故利用粉煤灰作为原燃料生产水泥具有极为广阔的发展前景。2试验研究我厂现拥有湿法回转窑一条、机立窑两条共三条水泥生产线。根据我厂具体情况…  相似文献   

7.
以大唐再生资源公司提取氧化铝后的钙硅渣作原料代替部分石灰石在中试回转窑中煅烧水泥熟料,当钙硅渣的添加量为30%,在配料合理、煅烧温度适宜的情况下,完全可以代替部分石灰石生产出成份合理、物理性能合格的水泥熟料,为钙硅渣用于煅烧水泥熟料规模化生产提供有力的支持。  相似文献   

8.
汉江淤沙配料比砂岩配料生产的熟料fCaO含量高,易烧性差;汉江淤沙配料,水泥的初凝时间及终凝时间延长,各龄期强度降低;适当提高熟料的KH和SM,熟料中fCaO的含量增大,水泥的凝结时间缩短,各龄期强度提高;适当提高熟料煅烧温度,熟料致密度增加,熟料中fCaO的含量显著降低,水泥的凝结时间明显缩短,各龄期抗压强度显著提高。利用淤沙配料,吨熟料淤沙的用量在0.2 t以上,可以几乎不用粉煤灰等铝质校正材料,三组分配料即可。生产上适当提高配料的饱和比及硅率,适当提高熟料的煅烧温度,同样可生产出质量优良的熟料。但淤沙配料,熟料中的碱含量有一定提高,难以用于生产低碱水泥。  相似文献   

9.
利用湿粉煤灰、镍渣双掺生产水泥的试验与生产   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用湿粉煤灰、镍渣替代粘土、铁矿石配料在现代化的窑外分解窑上生产熟料,在生料粉磨中通过采取相应的技术措施和改变原料解决了在大型中卸烘干磨上,由于入磨硅石难磨,物料粒度大、粉煤灰物料水分高而影响磨机产、质量的问题;在熟料煅烧中克服了物料难烧、烧成温度高及生料中含有未燃尽煤的难题,生产出优质熟料,生产水泥时又使用了粉煤灰、镍渣,水泥磨能力有了一定提高;混合材采用两种以上的工业废渣,增强了混凝土对外加剂的适应性。  相似文献   

10.
李万金 《水泥工程》2015,28(2):32-34
为了满足高抗硫酸盐硅酸盐水泥的市场需求,通过筛选优质的原燃材料和精心设计配料方案,得以在1 000 t/d生产线上批量生产。其生产控制的关键主要掌握其熟料的技术特点,并在实际生产中进行工艺参数的调整,且需加强回转窑的煅烧控制。对生产出的高抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料性能分析,已证明了采用预分解窑煅烧优质的高抗硫酸盐硅酸盐水泥熟料是完全可行的。  相似文献   

11.
铝酸盐水泥是配制不定型耐火材料的良好结合剂.生产其熟料,国外主要采用熔融法,我国则主要采用回转窑烧结法。长铝公司水泥厂是我国最早采用回转窑烧结法生产铝酸盐水泥的厂家.其生产工艺流程为:矾土、石灰石→配料混合粉磨→生料→成球—煅烧→熟料→粉磨→铝酸盐水泥;其主导产品为CA50水泥。多年来,产品质量好,市场占有率高。为了使铝酸盐水泥大批量走向国际市场。使产品的质量向国际先进水平靠拢.在改进生产工艺、提高熟料质量的基础上.我们又进行了铝酸盐水泥熟料的筛分试验研究,取得了明显效果并已应用于生产。  相似文献   

12.
为使高性能贝利特硫铝酸盐水泥熟料的生产推广更具广泛性,对大范围应用推广起主要作用的铝质原料资源进行了拓展研究,主要研究了利用低品位铝矾土代替高铝粉煤灰配料煅烧这种新型水泥熟料的可行性,并进行了工业化生产试验。结果表明,在工业化条件下,以低品位铝矾土为原料煅烧高性能贝利特硫铝酸盐水泥熟料,操作工艺参数易于控制,熟料热耗低,熟料质量良好,成功拓展了新型水泥熟料的原料适用范围。  相似文献   

13.
利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺   总被引:1,自引:3,他引:1  
许京法 《水泥》2005,(9):13-18
电石渣作为水泥生产原料是大量综合利用电石渣的重要途径。目前,利用电石渣煅烧水泥熟料的生产工艺可分为湿法工艺、干法工艺、湿磨干烧工艺及干磨干烧工艺,下面将比较各生产工艺的优、缺点,并详细介绍皖维公司采用干磨干烧工艺利用电石渣煅烧水泥熟料的实例。1电石渣特性1.1物  相似文献   

14.
利用工业副产物制备硅酸盐水泥熟料   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用重晶石尾矿、铅锌尾矿和硅钙渣复合配料煅烧硅酸盐水泥熟料。研究结果表明,用式种类工业副产物能显著改善水泥生料易烧性,加速水泥熟料的形成,提高水泥熟料的强度,尤其是早期强度,1d抗压强度可达20MPa以上,可用此种配料工艺生产早强水泥。  相似文献   

15.
代成贵 《水泥》2017,(6):23
<正>1生产简介我公司为年产240万t水泥生产线,配套装机容量9 MW纯低温余热发电机组,是发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型企业,使用火电厂粉煤灰、炉渣、脱硫石膏等工业固体废物,每年达到80多万t,可节约标准煤2.5万t。生料配料工艺采用石灰石、硅质原料、粉煤灰和页岩四组分进行配料生产,使用无烟煤煅烧熟料。其中石灰石由我公司购买的矿山开采供应,硅质原料及页岩来源于附近砖厂,粉  相似文献   

16.
正1前言我公司(平邑中联水泥有限公司)现有一条日产5000吨熟料新型干法旋窑生产线和年产240万吨水泥的粉磨站。同步配套建设双回路、双增压9MW纯低温余热发电工程。为了节能消耗,公司对工业废渣、选矿废渣利用进行了大量的试验研究。2沸石的选用我公司生产的P.C32.5级水泥采用的是熟料、矿渣、粉煤灰、石灰石、石膏,五组分配料方案。水泥中作为混合材掺加的粉煤灰,2012年一度供应量严重不足,  相似文献   

17.
冶炼锌铅湿废渣在水泥熟料烧成中的应用   总被引:5,自引:1,他引:4  
吴清仁  张拥军  赖洪光 《水泥》2000,(10):16-17
研究了冶炼锌、铅工业废渣的化学特性及其在水泥熟料烧成中的应用,解决了配料、控制和燃煤技术等问题,成功地代替了约20%的硅质原料及100%的铁质原料,在湿法回转窑上烧成优质熟料,水泥性能指标符合国家标准。  相似文献   

18.
本文对高碳粉煤灰代替粘土生产水泥进行了试验研究,提出了生产操作的主要技术方法和水泥配料方案.研究结果表明,立窑采用这种煅烧技术,可以配制煅烧62.OMPa以上的优质水泥熟料,减少配煤20%以上,具有十分显著的经济价值和社会意义.  相似文献   

19.
本文介绍高碳粉煤灰代替粘土生产水泥的试验,提出了生产操作的主要方法和水泥生料、熟料的配料方案。研究结果表明,采用这种燃烧技术,可以配制煅烧62.0MPa以上的优质水泥熟料,减少配煤20%以上,具有显著的经济价值和社会意义。  相似文献   

20.
我公司拥有一条2000t/d和一条4600t/d水泥熟料生产线,2000t/d生产线采用的是双系列5级预热器带DD型分解炉,回转窑为φ4m×60m,4600t/d生产线采用的是5级预热器双系列带TTF分解炉,回转窑为φ4.8m×72m,两条线自投产以来一直采用石灰石、粘土、砂岩、铁粉、粉煤灰五组分配料,运行基本正常,但由于熟料中碱含量较高,所以后期强度不高.随着公司自备粘土矿储量的枯竭,再加上粘土中碱含量偏高,从2011年2月份开始尝试利用公司自备电厂所产生的炉渣替代粘土和粉煤灰进行生料配料的工业性生产试验,经过在生产过程中的调整摸索和优化煅烧操作等措施,该配料方案取得了成功,给公司带来了可观的效益,降低了生产成本,提高了产质量.  相似文献   

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