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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
为了提高中俄东线天然气管道用X80钢级Φ 1 422 mm×21.4 mm大壁厚螺旋埋弧焊管焊缝中部缺陷的检出率,针对常规自动超声波探伤反射回波低、存在漏检风险等问题,采用增加串列式探头组合扫查方法,实现对焊接接头中部位置可能出现的钝边未熔合、钝边未焊透等垂直检测面方向的面积型缺陷的准确检出。试验结果表明,串列式探头的应用形成了焊缝中部独立声束扫查,有效地提高了钝边未熔合、钝边未焊透等缺陷的检测可靠性,使产品质量得到了保障。  相似文献   

2.
邢立坤  马明亮 《焊管》2009,32(5):61-64
针对各种影响因素提出了预防减少焊缝中气孔的具体措施:①规范焊剂和焊丝的管理和使用;②对钢板表面和边板采取处理措施;③合理调整焊接工艺参数。  相似文献   

3.
林森  王宏勇  王振林 《焊管》2010,33(2):50-52
介绍了在直缝焊管成型机冲压成型中钢板回弹角的计算方法、测量方法及其对成型工艺的影响。研究发现,同种材质下,钢板弹复角随着壁厚增大而减小;大管径焊管因其材质较"硬",比小管径焊管管型易于控制,但壁厚较大时对设备要求较高;小管径焊管由于材质相对较"软",材质变化波动较大时,引起的回弹角变化较大,易产生"波浪形边",焊管生产中极易产生错边、椭圆度超差的现象。  相似文献   

4.
王亚利 《焊管》2008,31(1):61-63
预弯边机是大直径直缝埋弧焊管生产线的关键设备之一。国外制造预弯边机的技术成熟,制造设备吨位大,效率高,但价格昂贵。针对我国的中小型制管企业,引进国外预弯边机制造技术,对钢板预弯边机的油缸进行了改型设计,降低了预弯边机的制造成本,可满足国内中小型制管企业的需求。  相似文献   

5.
螺旋焊管成型缝"噘嘴"产生的原因及控制措施   总被引:2,自引:2,他引:0  
侯永利  曹文军 《焊管》2008,31(2):75-76
分析了螺旋焊管制造过程中成型缝"噘嘴"现象产生的机理和原因,以及"噘嘴"现象对钢管质量的影响,并提出了制定最佳工艺参数、解决钢带钝边形状不合理、对钢带边缘进行预弯等解决"噘嘴"的有效控制方法.  相似文献   

6.
杨超  王勇  张耀 《焊管》2020,43(9):23-27
针对以往海洋工程用高强度结构钢管制管工艺影响产品精度问题,从材料的力学性能出发,建立卷管中压头与钢板相互作用力学模型,确定各规格压头模具尺寸;分析板材压头过程中的延展变化;并基于有限元模拟方法确定巻制及焊接过程对制管成型的影响,综合生产中各类影响参数确定钢板实际下料尺寸算法。经生产验证,优化后海洋工程高强度结构钢管制管工艺满足了工程项目精度要求,钢管成型精度较好,对结构钢管预制具有一定的工程指导和借鉴意义。  相似文献   

7.
胡绪波 《焊管》2019,42(12):55-57
为了减少螺旋焊管成型过程中,因钢带两边和中部变形量不一致而导致的噘嘴、错边、管径超差等成型缺陷,提高成型稳定性,分析了3#辊梁位置参数的控制对于钢带自由边边缘变形的重要性。结合3#辊梁构造特点及调整原则,提出了3#辊梁位置参数的确定方法,并对该方法确定的3#辊梁位置参数进行了多次生产实践验证。结果表明,由该计算方法得出的3#辊梁位置参数准确,与实际生产调整结果一致,且计算过程便捷,能够解决因钢带两边和中部变形量不一致而导致的噘嘴、错边、管径超差等成型缺陷,提高了螺旋焊管成型的稳定性。  相似文献   

8.
试样形式对X80级钢板及钢管拉伸试验结果的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了试样形式对X80级管线钢板及直缝埋弧焊钢管横向拉伸性能试验结果的影响,结果表明,试样形式对钢板及钢管横向拉伸试验结果均有影响,尤其是对钢管横向屈服强度和屈强比的影响较大。分析了不同试样形式拉伸试验结果差异的原因,提出了钢板采用矩形拉伸试样、钢管横向拉伸采用圆棒试样并合理确定屈强比上限的建议。该建议已被西气东输二线标准采纳并实施。  相似文献   

9.
刘迟  李富强  陈巧明  吴金辉 《焊管》2012,35(1):53-56
简要介绍了目前直缝埋弧焊管在油气输送管线中的应用情况,针对某焊管生产企业在采用国产X80钢板生产直缝埋弧焊管时,出现个别钢管扩径后沿内焊趾开裂的问题,通过对钢管生产的工艺及参数、扩径前后钢板性能、焊接接头性能的分析,认为钢板屈服强度接近技术条件的上限,是造成钢管扩径时开裂的主要原因。通过调整铣边、成型、焊接、扩径等工艺参数可有效解决扩径时沿内焊趾开裂问题。  相似文献   

10.
常铁锤  邓长益 《焊管》1999,22(4):23-27,31
阐述了铣边要在国内外发展状况,分析了铣边机的主要特点,基本结构形式,铣削速度的选择和铣边机设计的主要注意事项,并对铣边机应用于焊管机组上对带钢实行不剪边工艺作了一些探讨。  相似文献   

11.
唐盛  张亚葛  何亚军 《焊管》2015,38(5):40-42
针对钢管外观检测中目前使用的测量方法误差较大的情况,设计加工了一种辅助测量模板,并在生产现场进行实际使用。结果表明,所设计的辅助测量模板具有较大的移动空间,测量时更容易避开测量点附近的波浪纹、辊痕等的影响,保证了测量结果的准确性。该模板可直接用于钢管的形状偏差包括噘嘴、扁平块、摔坑以及焊缝尺寸和错边的测量,也可以用于小直径钢管焊缝高度、错边量的精确测量。  相似文献   

12.
完善我国油气管道钢管制管体系的几个问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
王茂棠 《焊管》1998,21(4):35-41
油、气管道输送在我国已有一定基础,与先进工艺国家相比,还存在相当大的差距,油,气管道用钢管是管道建设的基础,钢管的质量决定于钢板(板卷)与制管的质量。文章论述我国即将进入建设长距离,大口径,高压力油气输送管道的今天,必须要解决国产管线钢,钢板生产和生产直缝双面埋焊钢管的问题。论述了直缝埋弧焊钢管与高质量螺旋缝钢管在我国油、气管道建设中的各自作用和地位,提高了发展管线钢生产和建设直缝埋弧焊机组的类型  相似文献   

13.
焊接输送管的壁厚大多在11mm以下,由于近场区、仪器盲区以及母材缺陷等因素的影响,给用超声波探测焊道两侧母材缺陷在技术上造成一定的困难。本文从探测方式及探头类型的选择入手,提出用双晶探头探测是克服上述影响的较好途径。这对超声波探伤在焊接管的全方位探测的广泛应用上,无疑具有一定的价值。  相似文献   

14.
浅谈ERW钢管错边缺陷   总被引:1,自引:1,他引:0  
赵坤 《焊管》2008,31(2):67-68
对ERW焊管生产中错边产生的原因进行了较详细的论述,指出ERW焊管错边产生的主要原因是成型质量不好,挤压辊挤压量过大以及挤压辊磨损及安装不当等。给出了错边缺陷的判定方法,并提出了消除错边的方法和措施。  相似文献   

15.
为了准确测量钢管的屈服强度,以Φ323.9 mm×6.4 mm、材质为X70M的高频焊管为例,对钢管防腐前后的板状试样和环形试样分别进行了拉伸试验和胀环试验,并分析对比了试验结果。结果表明,板状试样相对于环形试样的屈服强度出现了较大的波动,其原因是板状拉伸试验在试样展平过程中发生了包申格效应和加工硬化。防腐后钢管的胀环试验结果明显高于防腐前,其原因是防腐涂敷过程中钢管经受时效热处理产生了时效强化作用。另外因焊缝与管体的组织不同,造成胀环试验后两者的变形量明显不同,因此使用胀环试验测量管体的屈服强度不够合理。  相似文献   

16.
为了防止钢板表面杂质在钢管焊接时落入焊缝中产生气孔、夹渣等焊接缺陷,保证钢管焊接质量,设计开发了一种钢板表面除锈机,该除锈机安装在上料工序后和板探工序前,采用钢丝碗刷机械除锈,并加装封闭除尘设备,实现了生产线全自动控制。应用结果表明,该除锈机除锈效率高,成本低,操作简单,对周围环境污染较小,改善了作业环境,可广泛应用于埋弧焊管生产线。  相似文献   

17.
丹红兵 《焊管》2009,32(10):13-15
对UOE焊管生产过程中不同工序间管端的剩磁变化情况进行了研究。通过跟踪测量发现从钢板到制成钢管过程中管端剩磁虽存在较大变化,但成品钢管的剩磁均较小(不超过1.0mT),一般均能满足标准要求,从而得出所生产的UOE焊管不需进行退磁的结论。  相似文献   

18.
包申格效应对螺旋焊管强度的影响   总被引:4,自引:1,他引:3  
吴松  陈颂辉 《焊管》1998,21(6):25-29
采用高强度级别钢种的卷板制造螺旋焊管的过程中,包申格效应使钢管屈服强度降低的现象日益突出。本文对包申格效应影响钢管屈服强度的作用进行了理论分析,对影响包申格效应作用的因素进行了评述,并对如何评价包申格效应作用大小和控制包申格效应影响提出了一些意见和建议。  相似文献   

19.
刘庚申 《焊管》1998,21(3):8-11
为了克服带钢宽度计算公式中的缺陷对生产所造成的影响,依据生产工艺参数与焊接质量之间关系的实验结果和带钢在成程中的实测数据。  相似文献   

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