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利用SolidWorks和ANSYS软件建立实体模型,对某DN1800微水节能型热风阀阀体进行流体和热分析;通过以上分析结果,可以对热风阀阀体结构进行改进实现微水节能。 相似文献
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利用SolidWorks和ANSYS软件建立实体模型,对某DN1800微水节能型热风阀阀体进行流体和热分析;通过以上分析为微水节能热风阀的设计提相关供理论依据,使阀门结构更加合理质量更加可靠。 相似文献
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本文介绍大型高炉热风炉送风和燃烧系统用,通径为1700mm的冷风阀、煤气燃烧阀、煤气切断阀和助燃空气燃烧阀四种新型阀门的性能、结构特点和制造关键技术。特别是堆焊Stellite合金不出裂纹和使用中型组合夹具元件组装大型夹具加工阀体及阀板,保证阀门制造质量的经验。 相似文献
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本文介绍大型高炉热风炉送风和燃烧系统用,通径为1700mm的冷风阀,煤气燃烧阀、煤气切断阀和助燃空气燃烧阀四种新型阀门的性能,结构特点和制造关键技术,特别是堆焊Stellite合金不出裂纹和使用中型组合夹具元件组装大型夹具加工阀体及阀板,保证阀门制造质量的经验。 相似文献
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《中国钼业》2016,(5)
正专利申请号:CN201320516821.1公开号:CN203404406U申请日:2013.08.23公开日:2014.01.22申请人:李培坤本实用新型涉及一种无塞钼合金耐磨阀,其特征在于:是由阀体、下盖、上盖、阀芯、传动轴、键、蜗轮头和轴承组成,在阀体的中间设有阀芯,阀芯为圆柱形,在阀芯的上、下两端设有上盖和下盖,上盖和下盖内设有轴承,上盖的上部设有传动轴与蜗轮头传动连接。本实用新型无塞钼合金耐磨阀,具有结构简单、容易制造,采用高强度钼合金材料制造,耐磨性能好、使用寿命长、减轻劳动强度、生产成本低的特点,与普通阀门相比可提高6~7倍,阀门开闭部位无间隙,避免了矿渣堵塞。 相似文献
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高炉球型煤气遮断阀主要由阀室,阀体及传动液压系统组成,克服了钟式遮断密封性能差和水密封阀操作时间长的缺陷,武钢5号高炉7年多来的使用实践表明,高炉球型煤气遮断阀具有设计合理,运行可靠,切换迅速以及密封性好等特点。 相似文献
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介绍了攀钢炼铁厂Φ400/Φ800放散阀阀盖、阀体球弧密合面实现机床研磨的研磨机的一种设计思路。 相似文献
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本文从装备制造的角度,介绍了有限元法在飞剪机构中的力学分析应用,以及有限元分析程序的软件商品化的成果之一——Solidworks软件,为设计者提供的一个初步应力分析工具COSMOSpress,该工具可以帮助判断所设计的零件是否能够承受实际工作环境中的载荷。 相似文献
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针对工业现场用气设备气源管路控制的问题,以工程设计经验及现场应用实践为基础,介绍了三种控制方案:单点电磁阀控制型、集装阀控制型、现场总线阀岛控制型。通过实例分析了各方案的优点和缺点,并指出在“智能制造”时代现场总线阀岛是未来发展的趋势。 相似文献
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在料浆输送设备隔膜泵的结构中有多处重要的螺栓联接,液力端进料阀箱新结构的应用,需要对进料阀箱盖进行打压来实现联接螺栓的预紧及阀箱盖的密封。因此对承受高压的进料阀箱盖进行强度分析,并利用Hypermesh软件进行了阀箱盖有限元模型的前处理,得到了较好的网格质量及分析数据。 相似文献
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莱钢在运敞开式眼镜阀出现波纹管点蚀、渗液现象,甚至部分眼镜阀的波纹管在点蚀部位出现过轻微煤气泄漏,对煤气系统的安全运行带来极大隐患。通过对眼镜阀波纹管在线包覆,使眼镜阀波纹管的寿命至少可达5年以上,同时避免了停气作业对生产运行造成影响。 相似文献
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眼镜阀误动作是生产工艺系统重大危险源。从生产实际出发,说明系统工艺配置基本状况及误动作现象与危害,结合误动作工作机理分析了故障原因并采取了改进措施。 相似文献
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1992年下半年我厂对转炉煤气加压站三台D110风机进出口管道进行改造,将原水封前的6个三杆式密闭蝶阀拆除,在水封后增设6个手动眼镜阀。同时将眼镜阀的填料型伸缩器改为不锈钢波纹伸缩器。改造后的系统不需抽堵盲板作业,安全可靠。并在新建的大高炉煤气管网系统中也增设Dg1400和Dg1600各一台液压眼镜阀,提高了系统运行的安全性。在水封阀后增设眼镜阀@王书民$马钢供气厂 相似文献
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螺纹插装式溢流阀阀套精加工采用碳氮共渗后磨削的制造工艺,内锥面的形位误差会影响溢流阀的使用寿命和静动态特性,制造过程需要精准控制内锥面的误差。通过对工艺分析建立制造误差模型并应用研究,由此获得内锥面自身角度的合理误差范围,以及内锥角误差与磨削量之间的变化关系。根据阀套结构特点设计专用的检测装置,并对检测原理和测量误差进行分析,通过误差校对提高检测精度。对热处理后的阀套进行轴向尺寸分组,并采用基准统一原则,保证磨削制造精度的稳定性。根据检测原理和误差模型对试磨件进行误差计算,并据此调整磨削参数,使制造误差合格;后续制造时采用检测装置快速测量阀套的密封圆轴向尺寸,使制造误差均落在控制范围内,保证批量生产的可控性。研究表明,基于某型溢流阀的设计及工艺参数,内锥面自身角度的实际制造误差控制以±0.8°为宜,对应的密封圆轴向最大磨削公差为0.186 mm、修正后的最小磨削公差为0.075 mm;实验验证了误差模型的准确性,所述检测方法的角度测量误差为0.06°、密封圆轴向尺寸测量误差为2 μm,因角度测量误差带来的最大、最小磨削量范围偏差可通过内锥角实际制造误差的收缩进行补偿;所研究的理论与方法也为其他内锥面的制造控制及逆向工程提供了系统的方法。 相似文献