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《中国石油和化工标准与质量》2016,(23)
本文对制氢II套转化炉炉管温差增大的问题进行分析,找出了引起炉管温度温差大的原因:(1)制氢二套转化炉加工量长期处于低负荷,60根炉管存在偏流现象;(2)催化剂装填不规范,导致炉管压降存在偏差,反应不均匀;(3)使用过程操作不当使得催化剂压降增大,造成炉管偏流,温差偏大。车间有针对性地进行改进操作,提出增大水碳比,重新更换装填压降比较大的发生红管的炉管催化剂,加强联锁的控制保护催化剂完好性的措施,确保制氢转化炉炉管温差得到有效控制,并取得良好经济效益。 相似文献
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符禄科 《中国石油和化工标准与质量》2013,(8):77+191
本文通过对转化炉结构分析,总结影响转化炉管排温差的因素,并对管排温差进行调整,从而解决中海化学80万吨甲醇装置在正常运行中出现的管排温差偏高问题。 相似文献
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蒋学良 《化学工业与工程技术》2003,24(2):38-40
对发生失效破裂的炉管进行了宏观形貌分析、断口形貌分析、金相分析、有限元应力分析等 ,得出导致炉管破裂的主要原因是炉管在制造过程中产生缺陷引起的应力集中和特定的腐蚀环境共同作用下产生应力腐蚀断裂。 相似文献
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中国石化塔河炼化有限责任公司2#制氢转化炉对流室转化原料预热段出口集合管的加强接头出现了裂纹,导致装置紧急停车。对开裂的炉管进行了有限元分析,分析结果表明:工作时由于炉管与旁边的横梁接触,使加强接头在外壁产生了最大应力,最大应力值为90.3 MPa,此应力高于632℃下材料的许用应力,因此导致炉管开裂。同时,还对炉管开裂位置的母材进行了金相分析,发现开裂位置的母材晶粒粗大,并有碳析出,导致晶界弱化。根据应力分析和金相分析结果,对炉管热膨胀定位方式进行了整改,有效地消除了炉管应力。整改后对裂纹部位进行了打磨、焊接,并在检验合格后再次投用生产。 相似文献
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本文对LCA流程中的转化炉管内外运行过程进行了分析及讨论。结果表明,管内外传热温差较小,且由上至下呈增加趋势。 相似文献
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对乙烯炉炉管弯曲损坏的原因进行了分析、探讨,认为炉管设计中不考虑热弹范围内的应力限制,是造成裂解炉辐射段记管过早发生弯曲损坏的主要因素之一。运用热弹理论,对炉管中的温度场、热应力分布进行了理论分析、计算。并以BA-151为列,对炉管内的热应力分布进行了计算,为设计更换炉管提供参考依据。 相似文献
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通过对乙烯裂解炉管运行工况的分析 ,在金属扩散理论与渗碳失效机理的基础上提出了渗碳产生的应力计算方法。对HP Nb材料制成的乙烯裂解炉管在 832~ 90 2℃下的应力场进行了模拟 ,分析了炉管在温度、内压、渗碳和蠕变等交互作用下炉管管壁应力的分布情况。结果表明 ,渗碳是引起炉管失效的主要因素。 相似文献
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多跨管对数衰减率的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了给评定工业换热器的振动问题提供数据,笔者按照实际换热器的尺寸,设置了一套试验装置,对在空气与水中的多跨管进行了对数衰减率的实验研究。文中还对美国TEMA标准推荐的计算公式进行了探讨。 相似文献
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介绍了一种以玻璃衬里为基础,通过衬玻璃与搪玻璃两种不同施工方法的组合而开发出的新型玻璃质涂层列管式换热器的结构、性能及其应用。 相似文献
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强化型管壳式热交换器的研究现状及发展 总被引:8,自引:1,他引:7
从强化传热的强化机理出发,对各种强化型换热器的结构特点、强化效果、适用工况及应用进行了详细的分析,为正确选择强化管提供了理论依据,并指出了当今强化传热研究的方向 相似文献
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