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环形加热炉原以天然气为燃料,为节省燃料费用成本,同时充分利用煤气厂生产的富裕焦炉煤气,故将环形炉1~3区燃料由天然气改为焦炉煤气。建立焦炉煤气阀站及分区管路,更换烧嘴及烧嘴砖,更换调节阀、流量孔板等现场电气设备,建立全新燃烧控制程序及HMI画面。对改造后环形炉运行带来的经济效益进行了分析比较。 相似文献
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为了节约燃料、减少烟气和氮氧化物的排放,从而达到节能、降耗、减排、增效的目的,每台阳极炉配备了一套完善的天然气-多氧燃烧系统.大幅度提高了燃烧热效率,燃料消耗大大降低,综合燃耗可降低约40%,同时也大幅减少了烟气量,大幅减少了污染物的排放,是阳极炉节能减排的重大措施.每台阳极炉配备一套氮气搅拌系统,在良好的冶炼操作工艺... 相似文献
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自热式直接加热生产炭化稻壳新工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
该工艺采用具有固定床的坚式旋风炭化炉,利用稻壳自身热解产物燃烧放热直接加热稻壳使其炭化,不需外加燃料;热解产物完全燃烧后火焰温度可达1400℃以上,可用于锅炉生产蒸气或直接引入工业窑炉取代燃煤;炭化炉内呈还原性气氛,产品固定碳含量高,炉内无机械搅动,产品颗粒整齐;出炉产品采用连续风冷,产品不含水分;连续机械化生产、生产率高,劳动强度低;采用二次助燃风和除尘器将烟气中的可燃成分与微小碳粒烧掉、烟囱出口烟气颜色为林格曼一级(无色透明),尘浓小于200mg/m3达到环保要求。 相似文献
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在热处理及锻压生产的加热过程中,供入炉内的热量仅有少部分用于加热炉料,大部分热量随烟气排走。所以回收烟气中的余热是节能的有效途径。文中阐述了所回收的热量用于自身系统与用于另外系统的利弊,以及如何分段回收炉内排出高温烟气中的热量。同时分析了空气予热对燃烧效率的影响,文章介绍了对流式、辐射式、对流辐射 相似文献
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安源轧钢厂一高线加热炉在原有加热炉基础不动的条件下大修改造,通过优化炉型、炉体结构及炉筋管等设计,提高燃烧系统的能力配置。改造后加热能力及燃料消耗指标达到了大修改造的目标。 相似文献
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Kaldo炉处理铜、铅混合阳极泥工序设备的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
针对铜陵有色稀贵金属分公司采用Kaldo炉处理铜、铅混合阳极泥过程中遇到的设备问题进行研究,重点进行了炉体国产化、烟气净化系统改为动力波、燃烧喷枪改烧天然气等技术改造.生产实践表明,上述改造取得了良好的运行效果和经济效益. 相似文献
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利用实用新型专利技术对管式炉、导热油炉进行余热利用改造,对烟气余热进行回收利用,降低排烟温度,达到节能的目的。改造后,管式炉废气排放温度由364℃下降到204℃,明显减少了废气带走的热量,煤气燃烧完全,废气含氧量从原先的高于10%下降至4.8%,热效率提升8.6%。改造后的导热油炉高温尾气预热助燃空气,排放温度由280~320℃降低至139℃,导热油炉的热效率提升了5.7%,煤气单耗由827.51 m3/t下降到了730.31 m3/t。 相似文献
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萍钢实业股份公司九江炼铁厂1号高炉于2011年3月开始出现恶性悬料,休风坐料后检查发现炉身结瘤,采取降料面炸瘤处理后炉况恢复正常。通过对结瘤进行分析,总结炉况处理的成功与不足,以便积极应对高炉冶炼条件的变化,确保炉况稳定顺性。 相似文献
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