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钢铁企业的污(废)水由于污染物成分复杂,在进行反渗透脱盐处理时,若只采用常规水处理工艺(如:中和、生化处理、混凝、澄清、介质过滤等)作为反渗透的预处理,往往无法满足反渗透系统的进水水质要求,造成反渗透装置的快速污堵及频繁清洗。在常规水处理工艺的基础上结合超滤处理工艺作为反渗透的预处理,则能够大大降低反渗透装置的污堵速度及清洗频率,保证反渗透系统的长期、稳定运行,为钢铁企业提供可替代新鲜水、锅炉用水、工业工艺用水的高品质回用水。 相似文献
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张文生 《有色冶金设计与研究》2019,(4)
赤峰金剑铜业技改项目生产原水采用城市中水。该中水水质平均硬度为381.09 mg/L、碱度217.72 mg/L、COD 32.25 mg/L,进水水质相对较好。为保证生产用水的安全性,需对中水进行处理。设计采用"预处理+超滤+二级膜处理+EDI深度处理"的流程,经处理后的一级反渗透出水用作循环水补充水,另一部分一级反渗透出水经二级反渗透及EDI深度处理后出水用作锅炉补给水。采用工艺处理后,产水水质、排水水质均可达到国家标准。 相似文献
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太钢反渗透系统采用经一级处理后的钢铁企业生产废水为水源,随着运行时间的延长,反渗透机组出现不同的污堵。太钢针对不同的污染物质有选择性的进行了化学清洗,恢复了反渗透膜的性能。经验表明,通过科学合理的清洗,可以保证反渗透机组连续稳定运行。 相似文献
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反渗透作为目前最有效的水除盐技术之一,在各个领域得到广泛应用。公司于2005年初在曲靖生产区首次投入使用2×60 m~3/h反渗透系统,在运行过程中主要存在原水水质与整套系统装置不匹配,造成反渗透进水水质达不到要求,反渗透膜污染严重,设备运行能力急促下降等一系列问题,严重影响整个曲靖片区的正常生产。2006年9月对反渗透预处理装置进行改造,反渗透经济技术指标得到明显改善。 相似文献
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钢铁企业生产废水成分复杂,水质不稳定,利用膜处理技术回收废水难度较大。太钢企业生产废水经过曝气、加药混凝、沉淀、多介质过滤、微滤、保安过滤后,达到反渗透膜进水要求,经一级、二级反渗透处理后,达到除盐水水质标准,节约了水资源。 相似文献
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《中国金属通报》2020,(4)
近年以来,水资源非常紧缺,水污染现象十分严重。为了节约水资源,提高利用率,反渗透设备应运而生,并被有效运用到水处理工作当中。对比从前的过滤技术,反渗透技术与其存在着很大的不同,主要通过部分水和膜相垂直的方向,盐与胶体位置会在膜表面上得以浓缩,借助给水沿和膜相平行的方向,实现带走浓缩物质的目的。当膜元件的水通量较大时,相应的回收率也较高,不过膜的表面易于被污染。运用反渗透设备,能够使除盐率下降。为了增强膜的清洗成效,减缓反渗透污染的情况,需要做好水处理系统反渗透设备的维护工作。本文通过说明水处理系统反渗透设备运作中的相关参数,阐述了水处理系统反渗透设备进水压力与进水温度设定值的选取,分析了反渗透膜的清洗工作,并加大了停运阶段的维护管理力度,从而有效提升水处理系统反渗透设备维护工作的总体水平。 相似文献
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工业废水水处理达到国家二级排放标准的外排水,采用双膜法进行深度处理,经过预处理、超滤、反渗透、混床产出合格的脱盐水,出水水质电导率小于10μS/cm,二氧化硅含量小于0.1 mg/L,该工艺环保又节能。 相似文献
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脱盐水站反渗透水处理技术通过应用西门子PLC自动控制,实现了脱盐水系统全自动产水功能,主要有自控画面编程、逻辑控制、高压泵自动控制等,保证了反渗透制水工艺出水水质稳定,产水率高. 相似文献
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八钢能源中心热电分厂化水站投运前期,高效纤维过滤器产水不能满足后续设备反渗透装置的进水水质要求,给制水设备的正常运转带来了不利影响。在生产实践中逐步积累经验对所存在的问题进行了分析,并介绍了改进措施。 相似文献
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"超滤+反渗透+EDI"的全膜法工艺应用了最新的膜分离技术来制备锅炉补给水,超滤良好的产水水质能够给反渗透膜提供最佳的保护,而替代传统混床的电除盐(EDI)技术则彻底消除了酸碱的使用和废水排放。但因各地水源不同,该系统在运行过程中也存在一定的缺陷,应根据各地水源的不同作相应的改造,经改造后的系统在热电厂的实际运行结果表明,系统运行可靠,管理方便,产水水质完全能够满足锅炉用水要求。 相似文献
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红柳矿井下水处理站工艺分预处理与深度处理两大部分,预处理部分包括混凝、沉淀、除油及过滤,深度处理部分包括机械过滤、活性炭过滤、精密过滤、反渗透及消毒。预处理部分处理对象为红柳矿井井下排水,深度处理部分处理对象为经过预处理的红柳矿井、麦垛山矿井井下排水,其中麦垛山矿井井下排水经过麦垛山矿井井下水处理站预处理,水质达到深度处理进水要求(pH:6~9、色度:≤30度、浊度:≤3NTU、悬浮物粒径:<0.3mm、CODcr:≤30mg/L、氨氮:≤10mg/L、石油类:≤1mg/L)后,加压供至本处理站进行深度处理。 相似文献