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相似文献
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1.
根据相似原理,研究了原设计方案和优化改进方案对中间包流场的影响。采用刺激-响应实验方法测得中间包流体的平均停留时间分布(RTD)曲线,并得到不同方案控流装置对中间包流体流动的影响,从而优化对中间包流场的控制。研究结果表明:方案4中活塞区体积分数增大了42.44%,钢液平均停留时间延长了500s左右,并且提高了中间包各流之间的钢液均匀性,从而促进夹杂物的上浮去除。  相似文献   

2.
五流小方坯中间包内型优化水模实验   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据相似原理,采用水模实验,研究五流中间包的流场及流动特性,在中间包模型内加“U”型挡墙,并调整挡墙上开孔的倾角和位置来控制流体流动的方式,以获得最优方案。流量计流量为1.0m^3/h,中间包死区比为14.7%,示踪剂响应时间为26s,平均停留时间为257.6s。  相似文献   

3.
根据相似原理,利用水模拟钢液流动,研究中间包内流场的流动情况。在不同方案的内腔设计下,分别进行水模型试验,通过计算机采集相关数据,对比由计算机采集数据绘制成的RTD曲线及用墨汁作为示踪剂的流场照片,寻求出最优化方案。经过改进的中间包各流平均停留时间较长,不同流量的平均停留时间分别为459,380,374s;死区体积最小,死区平均体积分数为15.1%,中间包内流场得到了优化。  相似文献   

4.
二流连铸中间包内型优化水模试验   总被引:6,自引:0,他引:6  
以相似原理为基础,用水模拟钢液研究中间包内的钢水流动特征,通过测定模型中间包内停留时间分布曲线(RTD),计算其平均停留时间及死区、活塞区和混合区的体积。试验表明,经过改进的中间包,其最短停留时间由20s增加到54s,平均停留时间由249s增加到305s,死区体积则由30.34%降低到14.74%,优化了中间包内的流场。  相似文献   

5.
对马钢六流方坯连铸机T型中间包内腔优化的水模试验研究,在中间包内设置适当的纵向或横向挡墙,可以把大包注入的钢水较均匀地分配给各水口,减小各水口间的温差,尤其是解决了1,6流水口的低温状况.横向挡墙已在工业生产中采用,效果良好.  相似文献   

6.
通过水力学模拟和正交实验方法,采用挡墙和挡坝的控流装置,优化二流中间包的流场.采用正交分析方法优化出最佳方案,得出优化后的中间包示踪剂响应时间从17s提高到48 s,平均停留时间从240 s增加到427 s,中间包死区体积比也从48.0%减少到7.5%.  相似文献   

7.
对我六流方坯连铸机T型中间包内腔优化的水模试验研究,在中间包内设置适当的纵向或横向挡墙,可以把大包注入的钢水较均匀地分配给各水口,减小各水口间的温差,尤其是解决了1,6流水口的低温状况,横向挡墙已在工业生产中采用,效果良好。  相似文献   

8.
六流小方坯连铸中间包内型优化设计水模研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
通过水力学模型试验,研究了中间包内的流场和流动分布。研究表明:现场中间包内型结构欠合理。试验通过在中间包模型内加设V型档墙,并调整挡墙上开孔的数量、大小、倾角和位置来控制流体流动的方式,从而使流场得以改善,满足生产实际要求,保证了连铸机的正常操作和铸坯质量。  相似文献   

9.
以某钢厂三流T形中间包为原型,通过常温水模实验,采用中间包配置U形控流装置方法,研究U形挡墙及导流孔的不同组合对中间包流场的优化效果。实验结果表明方案Ⅳ为最优方案:平均停留时间为546~680 s,死区体积分数为21%~35.2%,相邻水口响应时间极差小于5 s。  相似文献   

10.
小方坯连铸中间包内型优化试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
《华东冶金学院学报》2000,17(4):285-287,292
  相似文献   

11.
根据相似原理,按照1:2比例对中间包建立水力学模型。考虑坝高、堰离底部高度、坝堰间距、堰与长水口注入点间距等参数对中间包内流场的影响,依据工厂实际工艺参数设计实验方案。对实验结果进行分析,结果表明:对原中间包结构进行优化,减小堰离底部距离及堰与注入点间的距离,钢液在中间包内响应时间由69.0 s延迟至75.0 s,平均停留时间由418.0 s增长至555.4 s,死区体积比例则由28.4%降至18.3%。  相似文献   

12.
针对CSP中间包内冶金过程,建立中间包内钢水流场、温度场、夹杂物运动的数学模型,对不同挡墙和挡坝的5种组合方案的中间包钢水,从流动、传热和去夹杂能力等方面进行分析。结果表明:不同挡墙和挡坝的组合方案中,方案5效果最佳,其结构合理,钢液停留时间有效延长,利于夹杂物的上浮;没有明显的低温区域,中间包出口与入口的温差为5℃;对50μm的夹杂物能去除98.4%,对40μm的夹杂物去除率达到92.3%。  相似文献   

13.
针对马钢异形坯中间包,建立了相应的数模,利用流体力学软件FLUENT,在非等温条件下,研究在设置挡墙和坝前后中间包内钢水流场规律,为工业现场工艺优化提供科学参考.  相似文献   

14.
双辊连铸中间包流场数值模拟及优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于有限元分析软件FLUENT对中间包的流场进行了数值模拟研究和优化.其结果表明:设置流动控制装置可明显改善熔液流动状况,有利于提高连续铸轧坯质量.对比了流动控制装置中几种不同的堰坝布置,最终得到挡堰相对高度为550 mm、挡坝相对高度为350 mm时所得金属熔液净化效果最佳.  相似文献   

15.
连铸中间包内流场与温度场的数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对国内某钢厂中间包,利用CFD软件FLUENT研究该中间包内传输现象,计算挡墙对中间包流场和温度分布的影响,结果表明设置合适的中间包挡墙,能明显改善中间包内的流场和温度场.  相似文献   

16.
Fluid Flow in Tundish Due to Different Type Arrangement of Weir and Dam   总被引:2,自引:1,他引:2  
Tundish is an important metallurgical reactor in the continuous casting process,In order to control the fluid flow in tundish and thus take full advantage of the residence time available for the removal of inclusions from molten steel,the effect of weir and dam on the fluid flow has been studied in a water model based on the characteristic number Froude and Reynold number similarity criteria.The residence time distribution curves of the flow were measured by SG800,The optimum arrangement of dam and weir and the nonstationary flow in tundish were discussed.The results show that the comnbination of weir and dam is benefit for the flow pattern in tundish,weir can prevent the upper recirculating flow.dam can cut off the bottom flow and turn to upwards,it is advantageous to separate the nometallic inclusions.Furthermore,it is importnat to exceed the critical depth of bath during exchange ladles,not only for the inclusion floatation but also for avoiding tundish slag drainage earlier.  相似文献   

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