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相似文献
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1.
梅山高炉瓦斯泥综合利用的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
分析研究国内外高炉粉尘使用情况,结合梅山高炉瓦斯泥的性质、特征和现状,提出用弱磁-强磁选的选矿方法,从梅山高炉瓦斯泥中回收铁精矿的设想。通过试验室试验,取得了较好的技术经济指标,达到了预期效果,并可降低锌含量。  相似文献   

2.
文章介绍了湖南某地铁矿体的选矿工艺矿物学和选矿试验研究。研究结果表明,采用弱磁选一强磁选试验流程可从含铁为30.17%的试样中获得弱磁选铁精矿产率为20.81%,含铁67.42%,铁回收率为46.50%;强磁选铁精矿产率为15.50%,含铁59.71%,铁回收率为30.68%。铁总回收率为77.18%的良好指标。  相似文献   

3.
重选-磁选-反浮选回收某铁尾矿中的铁、硫试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了某尾矿的工艺矿物学性质及回收铁精矿、硫精矿的工艺流程。通过采用螺旋溜槽预富集-磨矿-弱磁选-强磁选-浮选硫-反浮选硅工艺回收铁精矿、硫精矿,获得的铁精矿TFe62.58%、回收率32.63%,硫精矿S品位37.57%。  相似文献   

4.
文章在对现再磨老系统精矿分析的基础上,通过试验室及工业分流试验研究,确定对外购铁精矿采用"磨矿—弱磁选—电磁螺旋柱—细筛—细磨—弱磁选"工艺流程可实现再磨铁精矿品位达到69%的目标。  相似文献   

5.
甘肃某含钛磁铁矿含钛6.58%,含铁21.46%,具有较大的回收价值.在工艺条件试验研究的基础上,采用"弱磁选铁-强磁预富集-钛浮选"的工艺流程回收有价金属,最终,实验室小型闭路试验可获得含铁61.75%,全铁回收率43.45%(磁性铁回收率达86.47%)的铁精矿和含钛50.10%,钛回收率60.23%的钛精矿,浮选作业回收率为85.94%,选别指标较好.   相似文献   

6.
SLon立环脉动高梯度磁选机分选细粒弱磁性矿物具有富集比大、回收率高、磁介质不易堵塞、设备作业率高的优点.福建龙岩某选厂采用弱磁-强磁-再磨-强磁的工艺流程分选弱磁选氧化铁矿,该流程中,两台Slon-1 500磁选机分别用于粗选和扫选作业,流程指标为:给矿品位47.02% Fe,铁精矿品位60.14% Fe,铁回收率81.69% Fe.Slon磁选机在该流程中的成功应用,为该矿创造了较好的经济效益.  相似文献   

7.
某钛铁矿矿石包括钛铁矿、石英、锐钛矿、赤铁矿、白云母及绿泥石等矿物,主要为赤铁矿,其次为硅酸铁,磁铁矿物较少,钛主要以钛铁矿和锐钛矿形式存在。根据探索试验,制定了"弱磁选-强磁选抛尾-摇床精选"的工艺流程,并在此基础上进行了条件试验,确定了最佳磨矿细度为-200目含量占83.5%,弱磁场强度为1200Oe,强磁选强度为1T。得到最终试验结果为:铁精矿铁品位为60.8%,回收率为5.4%;钛精矿钛的品位为46.86%,回收率为77.02%。  相似文献   

8.
新疆某钴矿选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验研究 ,确定采用浮选 -磁选联合选矿工艺流程 ,浮选工艺产出钴精矿 ,浮选尾矿经磁选产出铁精矿 ,钴精矿品位 0 .6 4 5 % ,回收率 77.15 % ,铁精矿品位 6 2 .76 % ,磁铁矿回收率86 .89% ,为开发该矿山及选厂工艺流程设计提供切实可行的技术依据  相似文献   

9.
介绍梅山铁精矿采用全磁选降磷流程,即弱磁一次粗选,一次精选,一次扫选,强磁一次粗选,一次扫选的工艺流程,在给矿含P0.44%、TFe52.89%、S2.04%的情况下,可获得TFe58.31%、S0.271%、P0.223%的铁精矿。  相似文献   

10.
王红梅 《山东冶金》2004,26(5):51-53
内蒙古磁铁矿矿石性质较复杂,含铁36.22%,含硫1.197%,磁铁矿嵌布粒度细,有害元素硫不易脱除,研究确定了先浮后磁的选矿工艺流程。采用反浮选脱硫,并通过试验确定了磨矿粒度-0.074mm90%、异戊黄药用量150g/t、2#油用量60g/t、矿浆pH值为5.5、硫酸铜用量400g/t的最佳选矿条件,验证试验表明,铁精矿品位可达64.81%,铁回收率72.82%,铁精矿含硫仅为0.415%。  相似文献   

11.
云南某钛选厂的生产工艺流程是重选一弱磁联合流程,重选采用螺旋溜槽回收钛,螺旋溜槽尾矿经过弱磁选得到钛磁铁矿,其含TiO2 22.86%,含Fe50.80%。此部分产品一般以低价销售,资源利用率不高。为此,对该钛磁铁矿进行详细的浮选、磁选、重选及联合分选工艺的提铁收钛选矿试验研究,得到了高品位的铁精矿和合格的钛精矿产品,提高了选厂的经济效益。  相似文献   

12.
王占仓  景银栋 《河北冶金》1992,(4):13-15,42
一、概况綦村铁矿一九六九年建立了选矿厂,设计规模年处理原矿40万吨,产铁精矿19.6万吨,回收率86.80%,铁精粉品位62%。近年来,对老设备和落后的工艺流程持续进行改造。甩掉一段、二段脱水、增加二段磁选、回收磁选、水喷射泵取代真空泵和鼓风机、12m~2永磁外滤真空过滤取代20m~2内滤  相似文献   

13.
磁铁矿与磁黄铁矿的浮选分离的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
孟宪瑜 《有色矿冶》2011,(5):16-17,40
处理以磁铁矿和磁黄铁矿为主要回收对象的矿石,寻找有效脱硫的药剂制度是至关得要的。文中介绍了矿石性质、浮选分离的试验结果。试验结果表明,在弱酸性介质中,选择硫酸铜+硫化钠组合药剂强化活化,经先浮选后磁选工艺流程,可将铁精矿中硫含量降到0.11%。  相似文献   

14.
汝阳钼矿综合回收磁铁矿的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李红卫 《中国钼业》2008,32(3):33-36
工艺矿物学研究认为,选钼尾矿中的磁铁矿具有一定的回收价值。通过采用磁选-再磨-再磁选的工艺流程,在最佳工艺条件下,获得了品位为63.03%,回收率为35.94%,且杂质含量较低的铁精矿。同时磁铁矿回收率达到了72.47%。  相似文献   

15.
胡大房 《云南冶金》2002,31(2):23-26,65
针对攀钢矿业公司选矿厂生产铁精矿品位提高到52.50%后,铁精矿产量下降的客观现实,分析了现工艺流程存在的问题,提出了采用干式磁选预选抛尾,提高入磨矿石品位、对破碎系统进行改造,降低入磨粒度、提高分级机的分级效率、磨矿分级自动控制与现有技术改造系统相结合、利用二次精选作业等技术措施,以增加铁精矿产量。  相似文献   

16.
为了提高铁精矿品位,金岭铁矿选矿厂对原工艺流程和设备进行改进,采取了降低入磨粒度和合理配矿以提高球磨机磨矿细度、更换磁聚机提高磁选流程处理能力、改造过滤机增加其吸附面积、应用永磁干式磁选机替代原电磁磁滑轮、改造尾矿泵等一系列措施,使铁精矿品位由65.54%提高到66.37%,年增效益160余万元。  相似文献   

17.
曾钦林  谢应龙 《攀钢技术》1997,20(5):46-47,58
通过对攀枝花钒钛铁精矿中硫化物赋存状态的分析,指出了磁黄铁矿通过磁选工艺在钒钛铁精矿中进行富集的必然趋势,提出了在选矿厂难以实施浮选降硫工艺的原因和由于在烧结过程中95%的硫被脱掉,因此铁精矿中含硫高低,不是影响生铁与钢中含硫高低的主要因素。  相似文献   

18.
高磷鲕状赤铁矿焙烧-磁选-反浮选试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
鄂西高磷鲡状赤铁矿复杂、难选。研究表明,采用还原磁化焙烧-弱磁选-阴离子反浮选流程是最现实的选别方案,可得产率56.20%、品位TFe61.88%、回收率79.95%的铁精矿,为开发同类或类似复杂难选铁矿提供参考、借鉴作用。  相似文献   

19.
本文在分析了矿石中所含硫主要是具有磁性,可浮性差的磁黄铁矿,它是影响铁精矿脱硫的主要原因。提出了浮选与磁选联合流程选铁脱硫,使铁精矿达到质量要求,并对硫和铜钴进行了综合回收的论述。  相似文献   

20.
从硫酸渣中选铁试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫铁矿制备硫酸过程中产生大量硫酸渣,其中含30%~50%的铁矿物。研究了采用弱磁选、重选等方法回收硫酸渣中的铁矿物。试验结果表明:采用阶段磨矿—重选—磁选联合流程,可以获得铁品位59.61%的铁精矿,产率46.95%,回收率72.79%。  相似文献   

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