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骨质瓷作为高级日用细瓷之一,以其高白度、高透光度和高强度等优良性能在国内外市场深受青睐。但骨质瓷的热稳定性远不如传统的K2O-Al2O3-SiO2系统瓷及滑石质日用细瓷。通常日用细瓷对热稳定性要求是制品水中交换温差达到200℃以上;而目前我国实际生产的骨质瓷制品水中交换温差多在140℃以下,即便是优质的骨质瓷水中交换的温差也只是达到160℃。国内外对提高骨质瓷热稳定性进行了大量的研究,笔者在此基础上探讨釉料组成对骨质瓷热稳定性的影响。笔者就釉料的作用与特点进行了简单介绍,阐述了釉料配置应遵循的原则以及各氧化物在釉料中的作用。其着重计算了基础釉料配方以及调整组成后的各组配方的膨胀系数,及其与坯体膨胀系数的差值,介绍了釉浆制备及施釉工艺;着重叙述了各组配方烧成曲线及温度的确定,以及测定各组烧成试样的热稳定性、白度、抗折强度及坯釉适应性等性能的实验过程和实验结果,并进行简要的分析。最后,通过总实验结果的分析与讨论,得出结论,即通过改变釉料组成提高热稳定性是可行的。 相似文献
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我国的骨质瓷在国际市场上仅属中、低档水平.其原因有两个方面:一是花色画面问题;二是产品质量问题.而主要的问题是产品质量.陶瓷的质量又与原料的加工和制造工艺有密切联系.本文着重从以下几个方面谈提高我国骨质瓷质量的几点看法. 相似文献
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合成骨粉及其制瓷(骨质瓷)技术的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
合成骨粉及其制瓷(骨质瓷)技术的研究张儒岭王志义王磊孙元清樊震坤(山东省硅酸盐研究设计院)骨质瓷是国际市场上公认的高级日用细瓷,具有瓷质细腻、白度高、透光度好、釉面光润、制品规整等优良特性。其售价相当于普通细瓷的10~15倍,且市场需求量日益增大。近... 相似文献
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研究了六偏磷酸钠对纳米SiO2、Al2O3在水中和骨质瓷釉料中的分散性以及纳米SiO2/Al2O3对骨质瓷成品性能的影响。采用了吸光度实验、釉料流变性、烧成温度、疏水性测试手段。结果表明,在实验条件下,纳米SiO2、Al2O3在水中最佳分散条件均为:0.25%六偏磷酸钠,0.5%纳米粉,pH为10。纳米SiO2/Al2O3在骨质瓷基釉中最佳分散条件为:0.25%六偏磷酸钠,2%纳米SiO2/Al2O3(按釉料化学组成比混合),pH为10,基釉200 mL。以此釉料烧成的骨质瓷制品,烧成温度降低约30℃,表面由亲水性变为疏水性。 相似文献
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我厂内墙砖生产为二次烧成 ,为适应市场需求的变化 ,决定将其中 2条窑改为生产瓷质砖。对此 ,我们提出以下设计方案 :1)根据我厂窑炉最高烧成温度 12 0 0℃ ,设计瓷质砖烧成温度在 1180℃以下 ;2 )要求瓷质砖吸水率 <0 .5 % ,产品烧成收缩 <8% ;3)充分考虑现有陶质砖用原料 ,减少原料种类 ,以便于管理 ;4 )在釉料方面 ,为适应当今国内外市场的需求 ,考虑作防滑地砖 ,要求釉面防滑系数达到英标BS6 76 7系数的 4 0以上。根据以上要求 ,我们通过优化原料 ,研制出适宜低温快烧的坯釉料配方 ,并于 2 0 0 0年 6月试生产 ,产品各项性能指标均符合… 相似文献
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卫生陶瓷泥釉料精制技术的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
前言随着人们物质文化生活水平的提高 ,对高档卫生洁具的需求日益加大 ,由于传统的泥釉料加工工艺比较粗糙 ,导致技术水平长期停滞不前 ,在很大程度上制约了产品质量向高档化的发展。其主要原因是 :坯料的组成不尽合理 ,吃浆时间长 ,以至浇注结构复杂的高档产品时常出现坯体裂纹多 ,变形大的缺陷。烧后产品平整度不好 ,釉面光泽度较差 ,斑点、针孔较多 ,这些问题除了与泥釉料配方、窑炉的烧成制度有关外 ,更与泥釉料的制备密不可分。近两年来 ,我公司对泥釉料精制技术做了深入研究 ,其效果相当显著 ,提高了我公司卫生陶瓷产品的质量及档次。… 相似文献
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介绍了卫生陶瓷的泥釉料的精制技术,通过改善坯料粒度组成和调整釉料配方,提高了卫生陶瓷产品档次,并综述了各种精制方法。 相似文献
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硝酸钠精制过程中控制结晶的工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
0 引言硝酸钠主要是由钠硝石提取生产的,其工艺路线归纳起来有两种:一种是矿石浸滤后,卤水加热蒸发,过滤分离氯化钠、硫酸钠后,再冷却结晶制取硝酸钠,此工艺流程的缺点是能耗高、生产成本高、产品质量低;另一种是日晒蒸发流程,即矿石破碎、浸滤,卤水送盐田日晒蒸发,分离后所得 相似文献
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分析了PVC低发泡异型材生产中糊料的原因。并从原料、配方、设备、工艺等方面提出了解决办法. 相似文献
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陆军 《全国煤气化技术通讯》2008,(1):25-29
我公司合成氨一厂醇氨能力为180kt/a,有常压固定层间歇或富氧制气UGI煤气炉8台,常压流化床气化粉煤炉1台。固定层炉气化原料主要以公司自产焦炭为主,以筛焦及外购洗小块白煤为辅。近年来,国内煤炭供应市场发生了很大的变化,尤其是山西晋煤集团大规模收购和兼并各地化工企业后,晋城优质块煤日趋紧张,加之运输成本上升,原料煤进厂价格持续攀升,入厂价达800元以上,已接近公司自产焦炭价格。合成氨一厂自1990年开始陆续进行原料路线多元化尝试,中块白煤间歇、富氧气化,小块白煤、小籽焦(筛焦)富氧气化相继试烧成功为公司实现原料煤综合利用奠定了基础,也为公司创造了良好的经济效益。 相似文献