首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
转炉内衬厚度数据是反映转炉是否工作在安全状态的最重要参数之一。通过激光测厚仪动态监测了2#转炉某一个炉役期内炉体各部位内衬厚度的变化数据,根据测量数据在炉役期的不同阶段采取相应措施进行炉衬维护,炉役结束后炉衬各部位的数据均达到极限厚度以上,防止了漏钢事故发生,满足了转炉冶炼要求,取得了较好的经济效益。  相似文献   

2.
通过采用激光测厚技术对转炉炉衬侵蚀进行监测,通过转炉终点炉衬厚度和终渣条件确定合理的转炉溅护炉渣参数。采取针对性措施,实现转炉熔池环缝保持在大于300mm的安全线以上,保证了冶炼过程的安全。根据不同炉役期转炉炉衬的侵蚀情况,采取相应的维护措施,使得转炉一次出钢率达到了92%。  相似文献   

3.
 将激光炉衬测厚技术应用到实际生产,实现炉衬侵蚀部位及变化程度的定量化,从而实时在线掌握炉体工作衬的变化量,及时发现并修补炉体薄弱部位。试验结果说明,转炉大面加料侧是转炉前期最严重的侵蚀位置,而中期是在转炉耳轴方向的剖面,后期存在于整个转炉炉衬。并把炉衬厚度控制的范围划分为3个区域,炉役进入中后期后,炉衬厚度最薄处一直控制在稳定控制区以上,炉龄能够坚持超过经济炉龄(2.0万~2.3万炉)。  相似文献   

4.
鞍钢第三炼钢连轧厂B#转炉的第一个炉役期应用了激光测厚技术检测炉衬厚度。根据检测结果,在炉役期的不同阶段采取相应的措施维护转炉炉衬,停炉后的炉衬薄弱部位残砖厚度为350 mm,达到了转炉安全停炉标准,满足了转炉的冶炼要求。  相似文献   

5.
通过优化废钢和铁水装入制度,形成缓冲区,减轻了大块废钢和高温铁水对转炉大面的冲击;优化转炉终渣成分和调渣工艺,有效提高溅渣护炉的效果。通过研究激光测厚仪在转炉炉衬维护中的应用,探索炉役各阶段的侵蚀规律,利用激光测厚仪准确测量炉衬的侵蚀情况,进行精确投补,降低补炉料消耗,有效防止了穿炉事故发生,提高炉衬寿命。  相似文献   

6.
魏哲 《四川冶金》2022,(4):26-29+52
为延长转炉底吹寿命,提高供气强度,维护好炉型,保证经济炉龄,采用“中心管+环管”强底吹供气模式,以满足转炉大流量底吹要求。通过分析使用透气砖供气元件时炉衬侵蚀机理,探索了“中心管+环管”底吹供气模式炉衬维护机理;还开发了强底吹模式下的供气制度,实施单独供气模式,设置冶炼各阶段供气强度,并根据炉役不同阶段调整;在稳定控制炉底厚度的同时,采取优化转炉溅渣工艺、溅渣后保持较大的留渣量、装料前调整铺底石灰加入量及加入工艺等措施,比较180 t转炉炉龄2 600次时使用不同底吹供气元件炉型发现:使用透气砖时炉型较差,炉底高低不平,造成耳轴部位侵蚀大;转炉使用“中心管+环管”时,炉底高度均匀,整体炉型良好,炉衬侵蚀很小。  相似文献   

7.
通过对转炉炉衬损坏的机理和原因进行分析,莱钢三座120t转炉采取优化补炉方式,优化转炉冶炼工艺.以及应用副枪、激光测厚仪所反馈的数据,同时利用碳镁球来强化溅渣护炉工艺,做到在炉役期的不同阶段采取相应的措施维护转炉炉衬,确保达到安全停炉标准,满足转炉冶炼要求。  相似文献   

8.
介绍了传统转炉炉衬综合砌筑主要存在的问题,重点对熔池圆弧过渡、炉帽、底吹透气砖、炉底砖厚度设计进行了分析。通过对新型转炉炉衬综合砌筑的优化研究,对熔池圆弧过渡、炉帽、底吹透气砖、炉底砖厚度进行进一步优化,保证了转炉炉帽、圆弧过渡、透气砖、炉底等区域均衡侵蚀,实现转炉炉型的良好控制,提高了转炉各部位耐侵蚀的能力,降低了吨钢耐材消耗,保证了复吹冶金效果。  相似文献   

9.
为了研究转炉炉衬侵蚀情况对倾动力矩的影响,应用三维CAD软件Solid Edge计算了80t转炉的倾动力矩,重点比较了旧炉的炉底耐材厚度在侵蚀、不变和上涨三种情况时对倾动力矩的影响。结果表明,转炉的波峰力矩出现在新炉上,炉墙侵蚀和炉底厚度波动均减小波峰力矩;转炉的波谷力矩出现在炉底被侵蚀后的旧炉上,炉墙侵蚀会减小波谷力矩,炉底厚度波动对波谷力矩影响显著且不尽相同,炉底上涨会增大波谷力矩,炉底侵蚀会减小波谷力矩。  相似文献   

10.
分析了溅渣转炉炉衬的主要破坏机理,阐述了宣钢150 t转炉炉衬维护在应对各种形式的侵蚀时采用的创新性技术。系统地介绍了溅渣护炉技术的合理应用,炉帽部位的长寿技术,受料面长寿技术,出钢口部位的维护技术,炉底底吹元件长寿技术,综合炉衬指标的优化等关键的技术情况。为大型转炉长寿技术的发展提供了借鉴。  相似文献   

11.
应用激光测距和自控测量相结合的激光测厚LCS系统来检测炉衬表面起伏,掌握炉衬侵蚀情况,能大幅度提高炉龄和降低耐火材料消耗,减少砌炉次数,提高转炉作业率.使用LCS系统测量的结果表明,攀钢采用半钢冶炼的转炉炉龄得到了较大的提高.  相似文献   

12.
季德静  邢禹  郑大鹏 《天津冶金》2014,(1):42-43,47
对通钢激光测厚仪在120 t转炉内衬上的应用进行了研究。经过几年的实际应用,通钢已经能够根据测厚系统提供的数据指导转炉炉衬的维护工作,防止了炉体穿漏事故的发生,提高了炉衬的热效率,降低了原材料的消耗,取得了一定的经济效益。  相似文献   

13.
《钢铁冶炼》2013,40(6):521-528
Abstract

Converter lining life is an important technical and economic concern of the steelmaking process. An increase in lining life decreases refractory consumption and reduces steelmaking costs. Increased availability of furnaces increases production rates and steel yield. Extended lining life was achieved by utilising the slag as a consumable refractory by splashing it over the lining. Slag splashing is a simple and effective technique followed worldwide to increase the converter life. This paper highlights the online study on various operating parameters and slag characteristics for consistent slag splashing in a 130 t converter. Parameters such as lance height, blow pattern, gas flowrate, bottom purging flowrates, tapping temperature, combination of gunniting with splashing, slag height and slag chemistry, were investigated. An optimised slag has been developed which served effectively to balance the lining erosion during blowing and maintain a uniform thickness throughout the campaign. Some innovative practices and design changes are also discussed. The developed slag regime and optimised parameters have helped in increasing the converter life to an international benchmark. JSW Steel has achieved the converter lining life of 13 771 heats, which is the highest ever recorded in India.  相似文献   

14.
出钢口是转炉的重要部位,其内衬修理周期的长短关系到企业的经济效益.分析了出钢口寿命受抑制的原因,通过改进转炉出钢口耐材品种和施工工艺,不但提高了出钢口内衬整体使用寿命,而且方便施工,降低了生产成本.  相似文献   

15.
黄永建  邢梅峦  严国安 《炼钢》2003,19(6):1-2,5
以转炉终点高拉碳操作法及降低出钢温度等操作护炉为根本护炉手段,溅渣为主要护炉方法,贴砖作为护炉的辅助措施,有效地提高了转炉炉龄,达到了1万炉以上,实现了根据设备检修计划下炉。  相似文献   

16.
陈炼  杨森祥  刁江  张家利  黄正华 《炼钢》2022,38(1):26-31
溅渣是提高转炉炉龄最有效的技术,但由于钒渣与钢渣成分差异较大,溅渣护炉技术尚未在提钒转炉上得到应用.为解决提钒转炉炉衬侵蚀严重的问题,对改性钒渣溅渣进行了研究.结果表明,通过改性可以达到调整钒渣状态的目的.改性后的钒渣具有良好的溅渣性能,溅渣后炉厚增加10 mm以上.改性钒渣中w(CaO)可控制在3% 以下,对钒渣和半...  相似文献   

17.
Slag splashing is the most effective technology to improve the furnace campaign of converter; however, due to the great difference of composition between the vanadium slag and the steel slag, the technology has not been applied in the vanadium extraction converter. To solve the serious problem of lining erosion in the vanadium extraction converter, in this paper, slag splashing with modified vanadium slag was studied. The results showed that the purpose of adjusting the state of vanadium slag can be achieved through the modification. The modified slag had good slag splashing performance. After slag splashing, the thickness of the furnace was increased by more than 10?mm. The content of CaO in the modified vanadium slag can be controlled less than 3%, and the quality of vanadium slag and semi-steel was not obviously affected. The metallic iron content in the slag was greatly reduced, which was beneficial to reduce the iron loss in the vanadium extraction process.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号