共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
本文分析了尼龙帘布在压延过程中产生出兜问题的原因,提出了采取加强原材料控制、改进压延工艺、控制胶帘布的停放时间及对库存胶帘布进行密封包装等措施,极大地减少和改善了出兜问题,提高了压延产品质量,可以取得较好的经济效益。 相似文献
2.
介绍轮胎用锦纶66帘布压延过程及其工艺控制、压延帘布常见质量问题及其解决措施。严格控制热炼胶塑性值和供胶温度、保证原帘布干燥、导开帘布松紧一致、帘布对中、供胶和递布稳定、帘布压延张力和压延速度合理和均衡、压延机辊温和帘布冷却辊温稳定、压延机积胶量适当、压延帘布卷取协调性好,以及严格工艺操作,可以有效解决压延帘布幅宽和厚度不合格、扒皮、露白、罗股、劈缝、跳线、出兜、压坏和褶子等质量问题。 相似文献
3.
4.
5.
6.
对采用700×1800mm四辊S型压延机进行尼龙66帘布压延过程中出现的压延后的胶帘布边紧、起兜问题予以引出并对其的危害进行描述。通过不断跟踪观察,对其表征进行汇总。据此通过由表及里的深入分析,即从综合分析以及初步采用的措施及效果到进一步分析以及采用的相应措施及效果,认识到问题的关键在于胶帘布压延后卷曲张力不足及冷却定型不充分,致使胶帘布在高温、高湿季节贮存过程中帘线因胶帘布的反热而蠕变收缩,且这种作用是非均匀的,边部收缩量最大向内逐渐减小至中部最小。最后提出提高卷曲张力,加强冷却效果是解决问题的关键。 相似文献
7.
8.
确定合理的压延工艺参数提高胶帘布的压延质量 总被引:2,自引:0,他引:2
根据胶帘布压延的原理,针对我厂胶帘布出现的厚度不均,两边压不紧,中间稀缝等问题,采取修正辊筒的中高度,调整辊筒温度及严格操作规程等措施,提高胶帘布的压延质量,使胶帘布的利用率上升,为企业赢得了效益。 相似文献
9.
帘布经压延后的宽度变窄,不仅增加了胶帘布的消耗,又对轮胎的质量和成本造成不良的影响。变窄原因主要是帘布本身质量有问题,如两边或纬线松紧不一,浸胶不均;其次是压延设备不匹配或操作控制不严格。 相似文献
10.
11.
12.
针对普通锦纶66浸胶帘布压延后裁切时胶线脱离和帘线裸露问题,研究了高压延粘合力胶乳体系及浸胶工艺。结果表明:在天然胶乳质量分数为0.6时,二元胶乳体系压延粘合力最大;随着热处理温度的升高,压延粘合力快速下降;随着压延粘合力的增大,H抽出力无明显变化;高压延粘合力锦纶66浸胶帘布的耐老化和耐疲劳性能良好。 相似文献
13.
14.
15.
16.
文章对压延张力增大后,还需对弧形扩布器进行改造的必要性和具体改造经验作了介绍。经实际使用证明,经改造后的扩布装置能承受大张力压延帘布的作用,保证了压延联动线正常生产;能满足压延帘布扩幅工艺要求,提高压延帘布质量,降低了胶帘布的消耗。 相似文献
17.
文章对压延张力增大后,还需对弧形扩布器进行改造的必要性和具体改造经验作了介绍。经实际使用证明,经改造后的扩布装置能承受力大张力压延帘布的作用,保证了压延联动线正常生产;能满足压延帘布扩幅工艺要求,提高压延帘布质量,降低了胶帘布的消耗。 相似文献
18.
采用统计过程控制(简称SPC)对帘布压延生产过程中的压延后幅宽、压延后覆胶厚度、压延后覆胶质量和压延后标准样片质量进行统计分析,结果表明,控制精度均较高,但除压延后标准样片质量外技术控制状态均较差,即有偏移过程能力指数非常低。分析原因认为,影响有偏移过程能力指数的系统因素主要是执行的幅宽标准不同造成的,由于有两个幅宽标准在用,且标准未及时随着工艺参数的调整而更新,使压延后帘布各参数的检测计算方法不全面,进而造成了SPC状态较差。 相似文献
19.
用中高度法提高胶帘布压延质量厦门海燕实业总公司黄国荣1.概述压延是轮船生产最基本的精密加工工艺之一,而压延机对压延工艺及胶帘布的质量有重要影响。我公司从1993年5月开始对所使用的国产XY-41-1730四辊压延机进行调试,但因我们是一家综合性橡胶制... 相似文献
20.
日前,河南省鹤壁环燕轮胎有限责任公司炼胶车间自制炼胶机倒胶辊改进炼胶工艺取得良好效果,提高帘布压胶质量的同时,大大降低了工人的劳动强度。未改前,该公司是传统的“八把刀”炼胶方法,即一辊胶料需要操作工割切八次,人工上胶以保证炼胶质量。由于每次上胶都有时间差,热胶不同程度地降温出现老胶现象,致使炼胶不匀,胶料厚度不一,导致在压延过程中压延不均匀,出现帘布露白现象,直接影响了压延质量。为了解决这个问题,进一步增加炼胶的均匀程度,提高压延质量,该公司在炼胶机上自行设计安装了一个倒胶辊,变人工倒胶为自动控制,减少了人工割… 相似文献