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汪正郁 《热处理技术与装备》1998,(4)
0 前言 用于钢丝盘料的连续退火炉,在安装能量回收器、应用陶瓷纤维绝热材料、设置真空净化室、实行计算机控制、进料自动化等方面,一直在不断地进行改进,面对今日严格的质量要求,实行小批量生产、发展无人操作、降低设备运行成本等情势,必须认识到应该提高退火炉内的炉气氛控制性能。下面将介绍一些实际对策的应用实例。1 连续退火炉 水连续退火炉,用于冷拉拨钢丝(CHQ钢丝)的生 相似文献
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随着工业的发展,对于钢板的热镀锌的需求越来越大,对热镀锌的工艺水平也提出了更高的要求,因此近年来热镀锌钢板的连续退火技术发展变化很大。本文介绍了热镀锌工艺及对热镀锌产生影响的相关因素,并对热镀锌钢板的连续退火炉的相关设备进行了介绍。 相似文献
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0 序 1995年初,市场对冷、热轧不锈钢带材的需求量不断增加,英国Avesta Sheffield有限公司对该公司的产量潜力进行了彻底的调查研究。结果表明增加热加工能力可以提高生产线速度,而且公司必须利用氧燃技术改造现有炉子上的燃烧设备,或者在1号软化和除鳞生产线上再安装一台炉子。 经过认真考虑和仔细评定蓄热式燃烧器系统和已由Hotwork提供的热处理炉的性能,Avesta Sheffield决定选用第二个方案,委托Hotwork建造一台新的退火炉。 相似文献
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为了降低燃气消耗及氮氧化物排放,针对连续退火炉现有工况条件及燃烧系统在低负荷条件下存在燃烧效率低、能源损耗大的问题,在原有比例控制模式的基础上引入数字脉冲(ON-OFF)控制模式,综合两种控制模式的优点,对退火炉燃烧系统进行了改进及控制模式优化,实现了不同热负荷情况下控制模式的切换,提高了燃烧系统的加热效率,同时环保效果显著。实践结果表明:与单纯比例控制相比,改造后的加热区助燃空气总量下降了25%,燃气消耗降低了7.2%,氮氧化物排放平均值降低了20 mg/m3。连续退火炉脉冲-比例复合燃烧控制模式实际应用取得了良好的节能环保效果,可持续发展前景广阔。 相似文献
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露点温度是空气在水汽含量和气压都不改变的条件下冷却到水汽饱和时的温度。形象地说就是空气中的水蒸气变成露珠时的温度就是露点温度。文章以邯钢邯宝冷轧厂连续退火炉为研究对象,分析影响连续退火炉炉内露点温度升高的主要因素,包括管式换热器的泄漏、闭路冷却水泄漏和辐射管泄漏三个方面。并指出在连续退火炉炉内露点温度高故障处理时采用的传统方法不仅处理时间长,影响生产线产量,还增加了备件费用。文章结合生产实践研究得出了一套高效的检测方法及控制措施。生产实践表明,此方法对管式换热器的泄漏和辐射管泄漏可以做到在线进行检测和处理,避免生产线停车,减少降级品吨数,最大限度降低了炉内露点对生产的影响,而且可以节省备件费用,具有一定的推广价值。 相似文献
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简要阐述了电磁纯铁在箱式电阻炉中的退火过程,并通过生产实践证明,合理的装箱方法和退火工艺不仅可以获得理想的表面质量及磁性能,同时也可提高生产效率,降低生产成本. 相似文献
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介绍了一种基于板温、炉温串级调节的冷轧带钢连续退火炉燃烧控制系统,结合烧嘴管理、空燃比动态优化和双交叉限幅燃烧控制策略,该系统能够提供精确和高效的燃烧和带钢温度控制. 相似文献
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针对攀钢连退机组因采用干平整工艺而易造成冷轧产品表面平整辊印和平整色差的问题,开展了湿平整工艺的技术研究。通过对平整机入口喷射梁、出口压缩空气吹扫装置和热风烘干装置的改造和优化,以及对湿平整各工艺参数的研究,使平整辊使用寿命显著提高,非计划换辊次数平均每天降低2.8 次或93%,产品表面质量显著提高,I组品率提高了38个百分点,降组率减少了16个百分点。 相似文献