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降低加热炉板坯氧化烧损的技术分析与对策 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对板材公司步进梁式加热炉板坯加热氧化烧损状况,分析、讨论了影响板坯氧化烧损诸因素,使板坯的氧化烧损得到了有效控制。加热炉的使用周期从原来的2个月延长到6个月。 相似文献
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氧化烧损是金属热加工中影响技术经济指标的一大重要因素。本文针对热轧板厂步进梁式加热炉氧代烧损状况 ,分析、讨论了影响板坯氧化烧损的诸因素 ,提出了有效的技术措施 ,使板坯氧化烧损得到了有力的控制。 相似文献
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板坯温度控制模型是加热炉过程控制的核心,主要任务是根据生产工艺和相关数学模型控制、协调和优化获得加热质量较好的板坯。针对中厚板加热炉过程控制的板坯加热环节多变量和温度预报不精准等问题,选取了热流密度和热物性参数,并结合有限差分法建立的二维差分模型,对板坯温度控制模型进行了优化。将优化后的模型嵌入到在线燃烧二级自动控制系统,主要现场应用效果为加热炉各段的温度稳定度在±10 ℃以内,板坯的开轧工艺温度合格率达到了98.28%,煤气节能率提高了5.56%,氧化烧损率降低了15.05%。通过现场应用效果可知,优化后的板坯温度控制模型在节能降耗的基础上,获得了加热质量较好的板坯,为各钢厂加热炉实际生产提供了重要的参考依据。 相似文献
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连轧用板坯(以下简称板坯)在加热炉内加热而产生的氧化铁皮已有十几年没有做过测量,一般都以理论烧损率2%来进行计算。实际上,板坯在加热炉内的烧损与钢种、板坯规格、燃料种类、加热时间等有很大关系。为了准确地确定板坯在加 相似文献
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板坯加热炉二自由度PID自动燃烧控制系统 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍了二自由度PID控制在板坯加热炉自动燃烧控制系统中的实际应用。由于采用二自由度PID控制,使加热炉的温度控制误差减少一半,既节约了能源,又降低了钢坯烧损,经济效益明显。 相似文献
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针对宣钢热带车间加热炉氧化烧损高的问题,分析了钢材表面的氧化烧损形成机理、影响烧损的因素.通过优化加热制度、控制空燃比、优化待轧保温制度、改进加热炉结构,有效地降低了氧化烧损. 相似文献
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本文通过对形成氧化铁皮的机理分析,找出了影响钢坯在加热炉内氧化的主要因素,并提出利用控制炉内气氛和缩短钢坯加热时间两种方法来达到减少钢坯在加热炉内的氧化。应用以上的理论分析,结合到宝钢热扎厂加热炉生产实际情况,采用控制空燃比,提高热扎厂加热炉的作业率来解决板坯在加热炉内大量氧化的问题,使热轧厂板坯烧损率由1.5%下降到1%以下。 相似文献
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马钢CSP加热炉板坯氧化烧损的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了马钢CSP辊底式加热炉板坯氧化烧损产生的机理,分析了炉温、加热时间、炉内气氛及炉压等影响因素的优化措施,并提出了降低氧化烧掘的方法。 相似文献
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河钢唐钢第一钢轧厂1 700线两座双蓄热步进式加热炉存在煤气消耗高、板坯加热质量差等问题,通过降低加热炉的设计产量,优化加热制度,重新调整加热炉各个燃烧段的供热比例和供热负荷,重新配置各段的空气、煤气管道和烟气管道,实现燃烧介质的精确测量。增加蓄热式烧嘴中挡砖和蜂窝体的使用量,实现蓄热式燃烧过程稳定。修改一级燃烧控制程序,解决原控制系统频繁调节的问题,实现加热炉的一级自动燃烧控制。与改造前相比,板坯加热质量得到改善,氧化烧损进一步降低,吨钢煤气消耗下降了25%,为同类加热炉的技术升级提供参考。 相似文献
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分析了板坯在加热炉加热过程中的氧化机理,从温度、时间及炉内气氛等角度阐述了氧化烧损产生的原因,并提出了降低氧化烧损的对策。 相似文献