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1 事故过程
我公司所辖的微机保护变电站供电系统图如图1所示。运行方式是断路器QF0613控制进线1的110kV Ⅰ段母线及1号主变(冷备用),断路器QF0614控制进线2的110kVII段母线及2号主变,110kV分段断路器QF0610热备用。某日11时44分,值班员根据调度命令合上QF0610,发现QF0610电流互感器侧B相声音较大且无电流指示,判断是电流互感器开路。11时46分断开QF0610,11时55分断开QF0613。 相似文献
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一、问题的提出在我厂一期扩建工程中,220kV母线采用双母线接线方式,采用了一套由DCD-2M型差动继电器组成的双母线SMC-X型相位比较式母线差动保护,作为一期双母线的主保护。在二期扩建工程中,220kV母线采用双母线单分段接线方式,由新建220kV母线与原有老的220kV母线组成。因对环状运行的母线尚没有经鉴定、可靠的母线保护供采用,故二期扩建后的220kV母线正常时以开环方式运行,当分段断路器及隔离开关检修或分段断路器所在的母线段检修时,东、西段母线联接的各机组及出线将解列运行。但这给电力系统的安全运行带来很大威胁。为此,运行调度部门采取用母 相似文献
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1 事故经过
我局某220kV变电所进行年度综合大修。该变电所电气主接线方式为:220kV双母线带旁母接线,110kV双母线接线,35kV为单母分段接线。在35kV母线上接有几个大用户。 相似文献
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1故障现象 某35kV变电站接线图如图1所示。因1号主变过负载,两台主变容量差的比值超过1/3,无法并列运行,故将运行方式由单台主变运行转为两台主变分段运行。运行人员在改变运行方式时计划的倒闸操作步骤如下:断开121母线分段断路器(10kVⅡ段所有出线均在投入状态)→合上主变35kV侧332断路器→合上主变10kV侧132断路器。 相似文献
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35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变容量都为10000kVA。10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其一次接线见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变及10kVⅠ段母线;隐泖173供2号主变及10kVⅡ段母线;35kV分段自切断路器和10kV分段自切断路器均在投运状态。 相似文献
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佳(木斯)南一次变电所运行方式为220kV双母线带劳路,双母线分为北母线和南母线,北母线带有三条出线,分别为佳联乙、佳双、佳勃线,鹏2主变220kV侧出线通过2202断路器接到北母线上;南母线带有二条出线,分别为南木线和佳联甲线,同时ppl主变220kV测出线通过2201断路器接到南母线上,母联断路器闭合,双母线并列运行。如图1所示,南北母线均接有电压互感器(以下称PT)和避雷器(110kV和10kV例主结线略)。1故障经过1996年1月24日12时36分,该变电所220kV北母线发生故障,母联断路器跳闸,北母线相联的佳联乙、佳动、佳双线路的断路… 相似文献
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1 情况简介
1.1 110kV南津港变电站10kV系统谐振过电压情况
运行情况见图1,故障前运行方式如下.
(1)110kV巴南线送#1主变,#1主变310断路器带10kV Ⅰ母.Ⅰ、Ⅱ母之间的联络断路器西300断路器分;
(2)110kV奇南线送撑2主变,#2主变320断路器带10kVⅡ母、Ⅲ母. 相似文献
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PLC在备用电源自动投切装置中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
某化工厂总降压变电所由两回35kV线路供电,装设主变压器2台,瓦为备用,6kV侧为单母线分段运行,以限制短路电流。当某电源回路故障跳闸时,通过手动切换操作,合上母联断路器,由另一电源回路承担全厂的负荷。故障回路电压恢复正常后,再断开母联断路器,恢复分段运行。由于手动切换操作繁琐,所需时间较长,无法满足工厂连续供电的要求,故对生产影响较大。为此,决定装设由PLC控制的备用电源自动投切装置。 相似文献
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1 事故现象
某110kV变电站10kV系统为单母线接线,中性点不接地(见图1),两台主变运行,主变高压侧并列运行,主变低压侧10kV Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行,10kV母线采用分段备自投方式(暗备用)。事故当日运行方式为10kV分段断路器(QFS00)热备用,1号主变10kV进线断路器(QFS01)、2号主变10kV进线断路器(QFS02)均在合位。 相似文献
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作为地区枢纽变电站,500kV变电站的主接线形式对电网的可靠性和经济性有至关重要的影响.在分析了3/2断路器接线的特点的基础上,对其可靠性进行研究,构建了主接线状态转换模型,并从工程造价上与500kV典型的双母线分段带旁路母线接线进行比较. 相似文献
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阐述并分析某电厂至桥头集变电站220kV4844线路由于线路故障,导致V相接地,电厂4844线路RCS-931A、RCS-902A保护装置均动作出口;但由于V相断路器未立即跳开,启动了220kV母线保护RCS-915AB装置中的断路器失灵保护,导致断路器失灵保护动作跳开4844线路所属Ⅱ母线上的所有负荷,同时运行于Ⅰ母的4810断路器(旁路代4849线路)也跳开的事故。电厂进行了相关的故障原因分析和试验工作,随后制定了相应的反事故措施,以确保电厂与电网的安全稳定运行。 相似文献
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随着负荷需求的增长,有的220kV变电站主变压器(以下简称主变)已增加至3台,如图1所示的接线方式,由于电磁环网、短路电流过大等原因,110kV侧系统,原双母线并列运行方式,一般都改用2台主变运行于正母、1台主变运行于付母、110kV母联分列运行方式;若某1台220kV主变因内部故障或者其它原因被切除,有可能导致110kV侧无压或主变的过载。 相似文献
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王冰清 《安徽电力科技信息》2007,(4):28-32
淮北电网220kV主变压器(以下简称主变)保护自投运以来,一直未接入主变失灵保护,其原因是220kV母差保护配置均为电磁元件或集成电路式,保护原理不能正确反应当主变中、低压侧线路出口故障、而中、低压侧保护或断路器拒动,高压侧断路器同时也拒动时在220kV侧的电压降落,无法形成专用解失灵保护电压闭锁的回路,从而导致220kV母差及失灵电压闭锁因灵敏度不足无法开放, 相似文献
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220kV主变压器保护越级动作原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
220 kV伊敏一次变电站1号主变压器351断路器过流Ⅱ段Ⅰ时限动作跳闸,故障点在其所带露天变电站35 kV母线上,分析原因是由于工程改造时误将母线分段断路器Ⅱ段母线侧软连接L1、L3相相序接反,造成相间短路,保护拒动而越级到主变保护动作。之后采取3条35 kV联络线开环运行以及调整保护定值的措施,线路运行至今再未发生类似故障。 相似文献
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3/2断路器接线的运行分析及保护配置 总被引:1,自引:1,他引:0
目前,我国绝大多数500 kV变电所采用3/2断路器接线。其突出的优点是:供电可靠性高;运行方式多样、灵活;断路器拒跳的后果不特别严重,任意一条母线故障不影响线路或主变的运行;隔离开关操作简单,降低了误操作的几率。3/2断路器接线方式的一个显著特点是线路比母线重要,由此带来的保护配置不同于常规的双母线接线方式。 相似文献