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概述了分解炉改造的主要内容,针对改造后出现的新问题--结蛋及熟料质量下降等原因进行了分析探讨,提出了具体的解决措施。 相似文献
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七里岗水泥厂现有1000t/d和700t/d预分解干法线各1条,年产水泥60万t。1烧成系统主机设备烧成系统主机设备见表1。表1烧成系统主机设备设备名称1000t/d(二线)700t/d(一线)预热器C12-Φ3312mm2-Φ3000mmC21-Φ4812mm1-Φ4500mmC31-Φ5116mm1-Φ4500mmC41-Φ5116mm1-Φ4800mmC51-Φ5416mm1-Φ4800mm分解炉DD炉Φ4812NSF炉Φ4400mm篦冷机609H-825H2.13m×13.5m高温风机DIBB24,22000m3/h,7kPaSIBB… 相似文献
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RSP/F分解炉及其工艺探讨──南昌水泥厂分解炉的改造季京伟,肖建华中国建材科学研究院水泥所(100024)1概述“八五”科技攻关项目85—518—01低温余热发电课题,选定了南昌水泥厂为低温余热发电的试点厂。该厂NSP窑属于RSP型,因多种原因和条... 相似文献
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我厂2000t/d新型干法生产线,1997年被国家建材局确认为第一批新型干法达标达产企业。当年完成指标与设计指标对比如表1所示。由表1可见,除窑均日产外,其余各项指标均超过设计指标。窑均日产最高达2025.4t,而最低为1845.6t。为什么会产生这样的差别?影响窑日产量的瓶颈究竟在哪里?从生产实践中的几种现象可以看出一些端倪:(1)入窑分解率波动大(85%~94%);(2)分解炉出口温度高达880℃以上,窑尾温度高达1200℃以上;(3)在窑检修后的一、两个月产量较高,基本能达到设计能力,但随… 相似文献
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山东省鲁南水泥厂有天津水泥设计研究院设计的两台2000t/d水泥熟料的国产预分解窑生产线。1990年10月开始试生产,在试生产期间,出现过熟料结蛋现象,试生产到1992年9月上旬,窑内开始出现大量熟料结大蛋现象,一直持续到1992年12月底。结蛋最严重的时候是9月中旬,结的蛋大小不等,接二连三,最大直径达1.9m。结蛋带来的危害是:常因结蛋停窑;大蛋掉到篦冷机上,还容易把篦冷机的输送链条砸坏;每次打碎大蛋需8h左右,影响回转窑的正常运转,从而影响了水泥的产量和质量, 相似文献
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我公司拥有2条4000t/d的水泥熟料生产线,其中第一条生产线(以下简称一线)是20世纪80年代初从日本IHI公司全套引进的进口设备,第二条生产线(以下简称二线)是1996年建成的国内首条4 000t/d国产示范线,国产化率达到90%以上。2条生产线分解炉均为NSF型,一线分解炉使用的燃烧器为单通道燃烧器,使用过程中存在一些问题,二线分解炉使用的燃烧器为三通道燃烧器,使用效果较好。 相似文献
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为解决生产线自建成投产以来存在的窑系统设备运转率低、产量低、煤耗高等问题,红河州紫燕水泥有限责任公司于2013年3月进行了技术改造。改造后经过一年多的生产运行,2013年相比2012年窑系统运转率由82.76%提高到90.71%;窑产量由2 138t/d提高到2 400t/d以上;可比熟料综合煤耗由112.4kgce/t下降到108.6kgce/t。本文还介绍了窑产量、煤耗海拔修正方法。 相似文献
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我公司1200t/d熟料生产线于2001年12月8日正式投产。窑规格为3.2/3.5m×52m,分解炉形式为N KSV型。在原有立窑配料的基础上,回转窑生料采用四组分配料:石灰石、泥灰岩、铝矾土、铜矿渣。配料系统由率值控制系统及配料执行微机组成,各种原材料化学成分见表1。由于使用了泥灰岩配 相似文献
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稳定生产低碱熟料的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司于2005年和2006年分别建立了两条5000t/d生产线,回转窑规格准φ4.8m×72m,配备TDF型双系列分解炉。2010年根据市场需求,决定开发高端市场。我们将2009年曾实验性生产低碱熟料的所有数据及工艺参数进行研究形成了系统方案,并着手批量生产。现将具体做法介绍如下。 相似文献
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<正>我公司使用的熟料收尘器为反吹式布袋收尘器,熟料出口处有一较大的密封仓,该收尘系统有以下缺点:(1)原密封仓不密闭,含尘气体外逸。(2)熟料经出口冲到出口前2m以外,腾起大量扬尘,收尘器进风口离灰尘较远,收尘效果差。(3)收尘器进风口离熟料下料口较近,易吸进熟料粒,沉积在进风管的横管中,粉尘受横管中熟料粒的阻挡,与熟料粒混合在一起,堵塞进风管,使收尘器进风量小,降低了收尘效果。 相似文献
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MgO对水泥熟料的影响是水泥界关心的问题。《MgO对水泥熟料煅烧的影响》[1]一文从理论、实践多方面指出了MgO对水泥熟料煅烧的影响,对较高含量MgO的熟料两种可能发生的煅烧情况进行了分析,并提出了相应的操作措施,这对水泥厂的熟料生产有很好的指导作用。 相似文献
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